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相似文献
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1.
津强 《中外科技情报》2005,(22):338-343
通过室内驱替试验能够预测用于流度控制的化学驱的矿场采油动态。3个把矿场结果与室内岩心驱替结果进行比较的例子是(1)在Saskatchewan西南进行的大型聚合物驱先导性试验,  相似文献   

2.
杏二中三元复合驱工业性矿场试验   总被引:7,自引:0,他引:7  
大庆油田三元复合驱技术经过多年的室内和矿场试验研究,成功地完成了5个三元复合驱小型矿场试验.试验结果证明:三元复合驱技术可以比水驱提高采收率20%以上.1998年大庆油田开展了世界上第一个三元复合驱工业性试验,进一步验证了三元复合驱在大井距(250m)多井组(17注27采,9口中心采油井)多油层(PI1-3砂岩组)条件下的驱油效果,油水井的动态变化规律,注采工艺技术及采出液处理技术,为大庆油田三元复合驱技术大规模推广应用提供理论和实践依据.介绍了试验区的进展情况,油水井的动态反应,采出井见碱、表活剂、聚合物及乳化情况.结合精细地质研究重点阐述了三元复合驱工业性试验区的驱油效果,总结了油田发育上的差异对驱油效果的影响,并与小型矿场试验区对比,分析总结了工业性试验区含水变化规律.  相似文献   

3.
三元复合驱油液各组分在矿场试验中的滞留研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了大庆油田已完成的4个三元复合驱矿场试验情况,包括试验区油藏目的油层地质概况(给出了粘土矿物组成),井位图和井网结构,地层水和配液水基本矿化组成,三元复合驱替液组分组成,段塞结构及大小,注入概况,全区(以及个别典型井)采收率提高值以及驱油液及组分在油层内的滞留,这4个矿物试验是:中区西部先导性试验;杏五中块先导性试验,小井距试验区加牺牲剂RH的先导性试验;杏二区扩大性试验,在4个试验区各选1口典型井,中部西区加选中心井,共5口井,连续测定矿场试验期间这5口井采出液中碱NaOH,聚合物HPAM,表面活性剂ORS41或B(以及生物表面活性剂RH)的浓度,给出相对浓度(实测浓度与注入浓度之比),随注入PV效的变化曲线,主要关联粘土矿物含量以及驱油液组成,段塞大小,讨论了各组分的滞留,曲线峰值及峰位等,结论如下:(1)在3个组分中表面活性剂ORS41(和B)在油层中滞留量最大,油层粘土含量越高,滞留量越大;(2)生物表面活性剂作为牺牲剂与磺酸盐ORS41复配,可以减少ORS41在油层的滞留量,减少三元复合驱配方中ORS41的用量;(3)3种组分在采出液中出现的顺序,先是碱或聚合物,二者相对浓度峰位接近,表面活性剂的产出滞后。  相似文献   

4.
河南油田微凝胶驱技术的矿场实践与认识   总被引:1,自引:0,他引:1  
微凝胶驱技术(低浓度交联聚合物驱技术)是一项低成本高效益的提高采收率新技术.河南油田在室内研究基础上,系统地开展了微凝胶驱技术的单井试注、单井驱替、多井组驱替等不同规模的矿场试验,展示出明显不同于聚合物驱的动态特征:注入压力上升幅度大,吸水剖面改善幅度比聚合物驱好,产出液聚合物浓度低,见效时间滞后.下二门H2Ⅲ油组、双河437 Ⅱ1-2油组矿场试验注污水配制微凝胶(400 mg/L HPAM、60 mg/L Cr3 )0.19~0.37 PV,当量吨聚合物增油85.2~105.3 t,阶段提高采收率6.01%~7.17%;提高采收率幅度比聚合物驱高2.96个百分点的条件下,化学剂费用降低11.4%~19.9%.矿场试验结果还表明,微凝胶驱技术与聚合物驱技术结合使用,可以取得更好的驱油效果.  相似文献   

5.
针对辽河油田注水开发稠油油藏海1块,提出了"2+3"调驱来提高原油采收率,对其适应性进行了评价研究.室内实验和矿场先导性试验结果表明,"2+3"调驱技术可迸一步改善水驱开发效果.室内非均质高低渗双管物理模型实验表明,注入0.3 PV"2+3"调驱体系,驱油效率提高了18%以上.3个试验井组共对应13口油井,措施后10口...  相似文献   

6.
无论是室内实验、现场实验.还是工业实施,作为三次采油方法的聚合物驱油在驱替水驱油后的剩余油以提高采收率方面都取得了较好的效果.但是,聚合物驱后如何进一步继续提高采收率是我们需要认真思考的问题.目前国内对聚合物驱后进一步提高采收率方法的矿场应用的油田和科研单位较少,仅有大港油田聚合物驱后的微生物驱、大庆油田聚合物驱后微凝胶驱等进行了现场应用,并取得良好效果。大港油田聚合物驱后微生物驱先导试验在港西四区原注聚合物试验井组开展。试验效果为注入井注入压力降低;见效油井产出原油性质发生变化;  相似文献   

7.
陆相、多层、非均质砂岩油田部分油层因发育连续性差、渗透率低、层间渗透性差异大,造成现井网水驱控制程度低和层间干扰严重,致使水驱采收率低。由于进一步加密井网进行水驱开采经济上不可行,为此提出了井网加密和聚合物驱结合的方法,并开展了先导性矿场试验。室内聚合物注入参数研究、方案设计优化、聚合物驱动态特征、分层注入工艺以及增产、增注措施的研究表明,在井距缩小到100 m的条件下,将厚度小于1 m、渗透率界于5×10-3~100×10-3μm2的油层组合,通过分层注聚、分质周期注聚,可提高采收率10%以上。结果表明,井网加密和聚合物驱技术结合经济可行。  相似文献   

8.
辽河油田兴42块兴53井组MD膜驱油研究   总被引:24,自引:7,他引:17  
高芒来  陈素青  孟秀霞  陈定珊  潘惠芳 《油田化学》2003,20(1):《油田化学》-2003年20卷1期-65-69.7页-《油田化学》-2003年20卷1期-65-69.7页
将辽河油田兴42油藏岩心以不同方式处理并饱和兴隆台采油厂脱气脱水原油,在65-67℃下用兴二联回注水驱替至流出液含水98%,再用MD-1膜驱剂(一种单分子双季铵盐,分析试剂)的0.01mmol/L水溶液驱替至含水98%,得到了如下驱油结果并从MD膜驱油机理作了解释:在水驱基础上MD膜驱提高采收率的幅度,在直接饱和原油的岩心上一般很高,3个岩心为13.32%-15.73%,1个岩心为8.86%;在含束缚水的油饱和岩心上略低(15.92%和9.37%);在洗油、洗盐的含束缚水的油饱和岩心上极低(1.96%);在油中长期浸泡后的洗油、洗盐、含束缚水油饱和岩心上则很高(16.19%和15.93%);在直接饱和油的非油藏岩心上很低(4.04%)。在兴42块兴53一注五采高含水井产施了MD膜驱油先导性矿场试验(井组油井含水80.0%-98.3%,平均92.4%),1998年5-10月注入有效成分25%的工业膜驱剂40t,注入液浓度2500-3000mg/L,注入总量0.005PV。5口采油井中有4口增产油、增产气并减产水,有效期超过2年。截止2000年11月有效期尚未结束,每注入1t工业膜驱剂已增产原油172t,经济效益可观。给出并讨论了膜驱油前后全井组和2口典型井的产油、含水曲线及全井组产气曲线。膜驱油过程伴随油井增产气过程,其特点是检验膜驱是否有效及有效期长短的矿场判据。图5表4参5。  相似文献   

9.
锦州油田中高含水期聚合物驱特征分析及改善措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
对锦州油田5年来聚合物驱矿场实践进行了生产特征分析:注入井井口注入压力平均上升2.1MPa,注聚区8口注入井对应22口采油井几乎全部见到增油效果,单井平均含水由见效前的80%下降到65%;采油井见效后伴随聚合物产出且产出浓度快速上升,聚合物产出高峰早于产油高峰约8个月,产聚浓度约为井口注入浓度的40%~60%。为改善注聚效果采取了一系列优化注聚措施,主要是实施分注以及全过程调剖,降低低效循环,扩大波及体系;采油井开展提液措施,扩大聚合物驱效果。  相似文献   

10.
在加拿大阿尔伯塔省劳埃德明斯特市的外围David油田(现称为黑河)中部实施了碱-聚合物驱.在实施碱-聚合物驱区块的北、西、南三面同时实施了水驱.1969-1978年实施碱-聚合物驱的区块一次采油采出了5.7%OOIP(原始石油地质储量).后在1978-1987年实施水驱,又采出了25.5%OOIP.2001年9月北部、西部和南部区域一次采收率加上水驱采收率达到了51.9%,平均含油率2%.1987年6月在David油田中部实施碱-聚合物共同注入,项目区域内采用不规则井网,共有7口注入井和18口生产井,井距21acre,并在逐渐减小的聚合物段塞后注水.实施碱-聚合物驱区域的含油率为1.5%,共增采了21.1%OOIP.一次开采、水驱加上碱-聚合物驱开采,采收率达到73.0%OOIP.在一个实验室设计程序基础上选择注入化学药剂.根据岩心驱替数据、毛管理论和Taber数计算,注入溶剂中取消了表面活性剂.因为钻14口新井是在注碱-聚合物驱前,并且项目开始时含油率只有40%.用常规方法很难解释碱-聚合物驱的性能.本文介绍了一种David油田碱-聚合物驱解释分析方法.  相似文献   

11.
大庆油田聚合物驱潜力评价   总被引:20,自引:8,他引:12  
根据大庆油田各油区油层地质特征、开发特点及流体性质划分了区块群,确定了用于聚合物驱油方法评价的代表区块,结合室内实验、先导性矿场试验及已经推广的聚合物驱工业化应用区块的具体情况,应用聚合物驱数值模拟软件。优化选取了评价聚合物驱油方法所用的各项参预数及注入方案,给出了大庆油田聚合物驱技术潜力和经济潜力评价结果。  相似文献   

12.
克拉玛依油田内源微生物驱油机理探索   总被引:4,自引:3,他引:1  
将复合激活剂W6-3在无需注入空气的情况下应用克拉玛依试验区块8-10和6-3井组进行矿场试验。对试验区块内源微生物各类菌群及其产物进行了检测分析,以揭示其驱油机理。施工后6口采油进的原油产量由试验前的平均7.2t/d增加到13.8t/d,采出液中含水率明显下降。复合激活剂W6-3应用于矿场试验,有效地激活了矿场地层中的有益内源微生物菌群(反硝化菌、石油烃降解菌和产甲烷菌等),并抑制了有害内源微生物菌群(铁细菌、硫细菌和硫酸盐还原菌),最终达到提高原油采收率的目的;而且对曾采取过聚合物驱措施的8-10井组进行内源微生物驱依然有增油降水的效果。  相似文献   

13.
针对特高含水期剩余油挖潜难题,胜利油田开展了聚合物/石油磺酸盐二元室内实验,油水界面张力降至2.9×10-3 mN/m.2003年9月,开始孤东二元先导性矿场试验,试验区属河流相沉积、常规稠油、疏松砂岩油藏,注入井9口,对应油井19口.矿场试验2008年12月结束,18口井见到降水增油效果,提高采收率7.2个百分点.该技术先后在胜利油田8个区块推广,累计增油66×104 t,逐步形成了二元复合高效驱油提高采收率技术.  相似文献   

14.
在渤海油田室内配方和先导性矿场试验研究基础上,利用化学驱油藏数值模拟软件FAPMS,优化设计了渤海油田J3井区块矿场试验的最佳注入程序及段塞大小,结果表明,通过对注入不同浓度的疏水缔合聚合物的前置段塞及主段塞和梯度式后续段塞的优化,采收率比未优化时明显提高。说明渤海油田应该高度重视聚合物驱的注入方式和段塞优化设计,进一步提高聚合物的技术经济效果。  相似文献   

15.
李莉 《国外油田工程》1995,11(5):7-11,23
德国Preussag和BEB公司及挪威Statoil公司合用进行了一次大规模聚合物驱先导性试验工程,Vorhop-Knesebeck(简称V-K)油藏埋深约1200m。储集岩为固结砂岩、孔隙度27%,平均渗透率1μm2。油藏温度56℃,在油藏条件下原油粘度为4mPa·s、油藏地层盐水总矿化度为220g/1TDS,该地层盐水地用作聚合物注入及混配水。尽管该油藏水驱采收率已经很高,但预计采用生物聚会物驱还能增采约8%原始石油地质储量的原油。为了寻找最佳生产和注入方案,进行了油藏数值模拟。2口位于封闭构造上的生产井进行生产。注入了0.4PV的聚合物段塞。约需汪入80t黄原胶。黄原胶由Statoil公司在容积约为30m3的先导性试验发酵器中生产。根据矿场需要对黄原胶生产过程进行了优化。1989年12月开始注入聚合物。在聚合物注入过程中没有发生任何注入问题。聚合物注入约5个月后在一口井中观察到了聚合物注入响应。另一口井一年后也观察到了注入响应。  相似文献   

16.
大庆油田“北一区断西聚合物驱油工业性矿场试验”研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
“北一区断西聚合物驱油工业性矿场试验”是我国目前规模最大,周期最长的三次采油矿场试验项目。该文阐述了这个项目实施过程和取得的初步效果,分析了“大井距,多井组”条件下聚合物驱油的动态特点,试验结果表明,大面积工业性聚合物驱油的效果比先导性试验的效果好,油井含水率大幅度下降,原油产量的成倍增长,为大庆油田大规模进行聚合物驱油展示了美好的前景。  相似文献   

17.
孤岛油田中一区Ng4注聚后石油磺酸盐驱试验及效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探索聚合物驱后进一步提高采收率的工艺技术,胜利油田有限公司通过室内试验,深入开展了表面活性剂驱油技术研究,对石油磺酸盐复配体系进行了筛选,并进行了驱油效果试验。2001年4月在结束注聚的孤岛油田中一区Ng4单元筛选了8个井组、10口注入井、23口受效油井,进行了注石油磺酸盐矿场试验,针对注石油磺酸盐后生产动态状况,实施调驱结合、注采调配等相应措施,有效发挥了石油磺酸盐驱油效果。  相似文献   

18.
为了提高微生物驱油效果,开展了施工因素对微生物强化采油效果影响的物理模拟试验。利用"四因素三水平"正交试验设计方法,将注入方式、注入量、关井时间及重新开井时的微生物驱替速度分3个水平进行微生物驱替试验。驱替试验按在水驱之后注入微生物关井一段时间、再利用微生物发酵液驱替的顺序进行。评价各因素在不同水平组合下的采收率,从而优选出各因素最佳水平。利用正交试验设计方法设计的驱替试验结果优化,采用无机培养基和接种活化的菌液按照1:1的段塞注入方式,注入量为0.6倍孔隙体积,关井2 d,重新开井时的驱替速度为3倍孔隙体积/h时微生物强化采油效果最佳,这一最优组合方式在水驱产水率达到95%的基础上,采收率可以进一步提高近32百分点。这表明微生物注入方式等施工参数对微生物强化采油效果有较大影响,在实际施工中应先进行参数优化,以取得最佳强化采油效果。   相似文献   

19.
主要针对高场油田高温高矿化度油藏进行了复合体系化学荆筛选和复合体系线性岩心驱替试验研究。其结果表明:高温高矿化度下最佳复配体系的界面张力能达到超低界面张力(8.33×10^-3mN/m);该体系在线性模型中注1.0VP驱油效率比常规注水提高采收率16,99%,比单独碱驱提高6.19%,比碱/聚合物二元复配体系提高0.83%。同时还利用该体系进行了不同注入速度、不同注入段塞、不同注入方式对驱油效率的影响试验,为现场开展复合驱先导性试验提供了可靠依据。  相似文献   

20.
聚合物驱油工艺现状及其发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
经过近5年的努力,聚合物驱油工艺技术日趋成熟,进入了工业化过程。“九·五”期间,采油一厂要建几个大的聚合物配制站,十多个注入站,年注入能力近3×104t,总共动用面积约60km2,地质储量1亿多万吨,总井数600多口(其中注入井、采油井各300多口),增加可采储量1千多万吨,累计增油700多万吨。聚合物驱油在厂全面铺开。了解聚合物驱油的工艺现状对我们的工作具有非常大的现实意义。  相似文献   

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