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介绍大型磷酸二铵(DAP)装置改产NPK的技术方案,包括改产NPK生产工艺流程、技术要点、需增加的设备和设施,以及公用工程变化等。建议在原料系统增加一些设施,根据使用固体或液体原料的不同,采用预中和加管式反应器或只用管式反应器工艺生产NPK,从而实现用一套装置生产DAP及多种NPK产品,提升企业市场竞争力。 相似文献
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王金铭 《硫磷设计与粉体工程》1998,(1)
简述了该公司AZF工艺在生产DAP时必须使用两只管式反应器,生产NPK时只需用一只管式反应器的情况,并从物料及热量平衡方面对该种操作方式进行了理论分析。并介绍了DAP—NPK—DAP的生产切换方式。 相似文献
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AZF工艺尾气洗涤系统的改造 总被引:1,自引:0,他引:1
由于管式反应器工艺存在氨逸出率高、氨损失大的弊端,提出改造尾气洗涤工艺:将用于生产DAP的浓磷酸全部先在文丘里,第一、第二洗涤塔吸收氨后,将中和度0.5的浓磷酸洗涤液送管式反应器;各洗涤塔的所有喷嘴改造为不同型号的螺旋喷嘴;并注意解决洗涤设备的防腐问题。改造后氨回收率由85%提高到≥95%。 相似文献
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介绍了100 kt/a磷酸二铵/复混肥(DAP/NPK)装置开发生产粒状磷酸一铵(GMAP)的工艺流程、生产控制、产品性能、管式反应器加转鼓氨化造粒技术以及产品的外观质量,分析了生产过程中出现的问题及采取的优化措施。优化后的工艺参数:洗涤液密度(1 550±10)kg/m3,中和度0.40±0.05,造粒机出口物料中和度1.05~1.10,一次氨占总氨质量分数85%~90%,二次氨占总氨质量分数10%~15%,返料比(4~5)∶1,造粒温度110~115℃,干燥尾气温度90~95℃。 相似文献
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磷铵装置造粒二次氨化技改总结 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司磷酸二铵(DAP)装置采用的是西班牙ERT-ESPINESA单管式反应器工艺,其管式反应器直接安装在造粒机中,氨和磷酸的反应在管式反应器中一次完成。全球采用此工艺生产MAP/NPK的装置较多,但生产DAP的装置只有10余套,在中国仅有2套:1套在江西贵溪,产能为240kt/a;1套在我公司,产能为240kt/a。 相似文献
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介绍磷酸二铵(DAP)生产技术的发展,对当前流行的管式反应器技术与传统的预中和技术在中和反应热有效利用方面做了概略性的比较计算,就各类管式反应器技术在中和反应热利用方面的差异及特征进行了分析.并提出不同工艺的适用方案. 相似文献
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简述红磷公司100kt/aNPK装置单管反应器生产DAP与预中和工艺生产相比所存在的问题及对策,论述单管反应器生产DAP的利与弊,并提出了单管反应器生产DAP的可行性。 相似文献
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介绍湖北大峪口矿肥结合工程启动项目,采用并发展中阿公司独有的单管反应器转鼓氨化粒化技术生产DAP/NPK,单独使用铁铝镁杂质含量高的湖北矿,DAP产品各项指标符合国标优等品。该技术的突出优点是:对磷矿适应性强,生产灵活性大,容易操作。从我国磷矿资源情况来看,推广应用这种流程对磷铵生产有非常大的现实意义。 相似文献
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对磷酸二铵生产工艺一些问题的认识 总被引:1,自引:1,他引:0
阐述生产磷酸二铵 (DAP)的不同工艺 ,其热平衡、水平衡、氨平衡与中和度控制的不同情况对装置生产带来的影响。认为槽式工艺、双管工艺和混合工艺较易解决热平衡问题 ,产品水分易达标 ,氨损失小 ,生产运行稳定 ;单管工艺生产 DAP系统的热平衡、产品水分达标 ,稳定运行难度均较大 ,氨损失大。提出在建设磷铵装置时要重视选定合适的工艺。 相似文献
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研究了中品位磷矿制湿法磷酸得到的浓缩磷铵料浆进行氨二次中和的特性,在实验模式装置上,确定了该料浆用氨二次中和生产磷酸二铵的管式反应器结构,设计参数及氨二次中和的工艺条件。 相似文献
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磷石膏综合利用制高浓度NPK复肥工业试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
湿法磷酸生产副产磷石膏的堆放不仅占用大量土地,而且严重污染环境。就磷石膏综合利用,以磷石膏、碳酸氢铵、氨、尿素、氯化钾和MAP为原料,生产60kt/a硫基NPK、60kt/a氯基NPK和26kt/aCaCO3的工业试验核心部分,提出了磷石膏转化制硫酸铵,并与氯化钾复分解制硫酸钾铵的优惠工艺条件和消耗定额,认为该工艺技术成熟、流程通畅、操作灵活、运行正常,磷石膏中硫的利用率达到了95%,三废达标排放,副产CaCO3可做水泥生产的原料。 相似文献
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荆襄化工集团公司重钙厂装置包括两大相对独立部分.一部分是酸矿混合、化成和熟化生产粉状重钙,即粉肥生产线;另一部分是熟化料的造粒、干燥、筛分、冷却,即粒肥生产线.为充分发挥装置的效能,提出利用该装置生产TSP、NPK、DAP、NP等产品的可行性.利用造粒干燥系统可改产硫基复合肥或MAP、DAP;利用混化系统可改产尿基氮磷肥,该文分别介绍技改方案. 相似文献
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我公司120 kt/a磷酸二铵生产工艺由于尾气洗涤及除尘系统设计缺陷,长期存在粉尘及氨外溢严重,生产周期短等问题。通过对上述系统的改造:将造粒与干燥尾气分开洗涤,对部分设备尺寸及各级洗涤介质进行调整;在现场环境改善、氨回收率提高、生产周期延长等方面都取得了较好效果。 相似文献