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通过实验研究了工艺参数对白钨矿收得率的影响规律。完全用白钨矿冶炼含钨高的合金钢(9%W)是可行的。硅铁还原白钨矿时,炉渣碱度应控制在1.5以下。碳粉还原白钨矿时,渣中最好不要添加CaF2。硅铁和碳混合还原剂还原白钨矿时,碳还原白钨矿比例控制在30%以下能取得较好的还原效果。 相似文献
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云南省麻栗坡县钨矿区矿物共生组合是同一成矿阶段所生成的矿物,根据野外及镜下观察,其矿物共生组合如下:(1)透辉石-绿帘石-透闪石-白钨矿组合,为矿区主要的矿石组合,常见于矽卡岩型白钨矿石中;(2)透辉石-白钨矿组合;(3)云母-长石-石英-白钨矿组合白钨矿(1%)分布于长石、石英粒隙间,常见于变粒岩型白钨矿石。(4)金属硫化物-电气石-石英-白钨矿组合等。金属硫化物(黄铁矿、磁黄铁矿等5%)相互连生,少数呈网脉状分布于石英颗粒间,电气石(45%)呈柱状与石英(50%)颗粒紧密镶嵌,常见相互包裹现象,白钨矿(1%)呈他形粒状分布于石英颗粒间,常见于片岩型白钨矿矿石、电气石英岩型白钨矿矿石。 相似文献
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杨斌清 《有色金属科学与工程》1996,10(3):21
针对湖南某钨矿矿石性质, 阐述了有效分选白钨矿与含钙脉石矿物的石灰浮选法, 获得了对白钨矿相来说回收率达96.24%的白钨精矿。同时, 对“石灰法”浮选白钨矿的机理作了探讨。 相似文献
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《中国钨业》2016,(2):22-25
福建某低品位石英脉型钨矿石WO_30.14%,钨矿物主要为黑钨矿和白钨矿,两者比例约3∶1,含钨矿物主要有金红石、褐铁矿和硬锰矿,其中含钨金红石的发现属首例。矿石中的黑钨矿大多呈板状嵌布在石英脉中,大多数白钨矿为交代黑钨矿生成,与黑钨矿紧密连生。钨矿物的嵌布粒度较粗,黑钨矿和白钨矿主要粒度范围分别为0.02~1.28 mm和0.02~0.64 mm,均属重选易选粒级;钨矿物的解离性佳,在磨矿细度-0.5 mm占91.85%时,解离度达76%左右。赋存状态研究表明矿石中的钨主要赋存在黑钨矿和白钨矿中,重选回收黑钨矿和白钨矿,钨的最高回收率达90%。 相似文献
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白钨矿低压碱分解工业试验与应用 总被引:5,自引:0,他引:5
传统的NaOH压煮法分解黑钨精矿 ,一般要求Ca<3% ,此工艺能否分解高钙矿早已成为研究课题。多年来我们对白钨矿低压碱分解工艺进行了试验摸索 ,现已应用于生产。实践证明 ,白钨矿NaOH分解在加入添加剂A和B条件下 ,碱用量为理论量的190%~300 % ,反应压力0.20~0.25MPa,保温时间3.0~3.5h ,白钨分解率可稳定在98%以上 ,从而达到了NaOH压煮法既能分解黑钨矿 ,又能分解白钨矿的目的。 相似文献
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某白钨矿选矿厂日处理原矿2 000 t,排出尾矿有1 800多t,其尾矿资源回收有着重要意义。根据该矿山选矿尾矿中白钨矿呈微细粒嵌布特点,确定试验方案为常温粗选-加温精选的浮选工艺流程,添加调整剂使细粒级的矿物和脉石矿物分离,采用捕收能力较强的改性脂肪酸回收微细粒级白钨矿。进行了调整剂、捕收剂的种类和用量试验等,在最佳条件试验的基础上进行了闭路试验。对WO3品位0.05%的给矿,得到精矿品位65%和回收率25%的小型闭路试验结果。试验的研究为该矿山尾矿中微细粒级白钨矿的综合回收提供了依据。 相似文献
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介绍了铁山垅钨矿钨锡分离工艺流程及其改进情况。对原分离工艺产出的精矿质量不高 ,金属互含大 ,回收率低 ,与处理含钨锡品位较低的原料不相适应的状况进行工艺流程改进,使用有机抑制剂 ,取得了白钨精矿品位达68.3% ,回收率90.39% ,锡精矿品位达61.4% ,回收率96.87%的理想指标 ,并获得了较好的经济效益。 相似文献
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通过对江西荡坪钨业有限公司九西选厂原选矿工艺调查研究,分析揭示该选矿工艺存在的问题,并对原选矿工艺进行改造。通过工艺改造,选矿回收率由改造前的67.08%提高到71.70%,取得了显著技术经济效果。 相似文献
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褐铁矿型红土镍矿具有较低的铁品位和丰富的结晶水及高熔点矿物,这导致其烧结矿产质量低、固体燃耗高。通过开发加压致密化烧结技术、热废气循环烧结技术及多力场协同强化烧结技术,显著改善了其烧结矿产质量指标,有力地促进了节能减排。相对于常规烧结工艺,采用多力场协同强化技术后,烧结矿转鼓强度由45.87%增至56.93%,利用系数由0.97增至1.15 t/(m2·h),固体燃耗从140.52减至107.91 kg/t,废气中CO2、NOx及SO2最高体积分数分别由27.42%、0.019 8%和0.261 5%降至19.89%、0.015 4%及0.203 0%,有害气体排放明显减少。这在相关工业应用中得到进一步验证。为更好地实现褐铁矿型红土镍矿烧结的清洁生产,可开发球团烧结技术,以进一步改善烧结矿产质量指标和降低生产能耗,值得大力推广应用。 相似文献
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密实移动床—流化床离子交换除钼技术在工业上的应用 总被引:9,自引:0,他引:9
报道了密实移动床-流化床离子交换除钼技术二年来在工厂实际应用的情况,数据表明,该技术除钼率一般在99%以上,处理钼浓度高达1.4g/L的料液,产品APT中的钼含量也能稳定控制在0.0018%以下,且操作方便,树脂复用性能好,试剂消耗小除,除钼过程钨的损失率少于0.5%,对环境污染少。实践证明,该技术是一种经济的深度除钼工艺。 相似文献
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通过改善炉缸活性、优化炉渣碱度的控制、开发炉缸液面控制技术。应用矿焦错档位布料矩阵和时间法精准控制布料技术,在渣比高达430 kg/t、入炉硅负荷135 kg/t的原料条件下,解决了低硅生产出现的渣铁排放不畅、煤气利用率不稳、炉温波动大等问题,月平均生铁硅含量由0.47%降低到0.37%,一类品率从43.67%提升到86.22%,取得了较好的技术经济指标。 相似文献
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文章介绍了电石系脱硫剂、苏打粉系脱硫剂、石灰系脱硫剂和金属镁系脱硫剂等常用的铁水预脱硫剂的脱硫机理和特点,重点阐述了镁基脱硫剂的工艺及其在包钢炼钢厂生产中的应用.包钢炼钢厂采用镁-石灰二元复合喷吹脱硫工艺,在镁粉、石灰消耗量分别为0.40 kg/t和1.60 kg/t的条件下,可将高炉铁水脱硫量降至0.012%~0.013%,脱硫率在90%以上. 相似文献