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介绍了采用先进的催化光氯化生产操作工艺对原有的氯化石蜡—52生产装置的改造内容,通过改造使装置生产能力增加一倍。 相似文献
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根据氯化石蜡-52的反应特点和对反应产品质量的要求,建立了适宜连续化生产氯化石蜡-52工业反应器的多釜串联物理模型和数学模型。结合多釜串联数学模型和氯代反应动力学模型对不同工艺条件下的氯化反应器进行了模拟计算。模拟结果表明,反应器的有效体积与反应器数量及组合方式、氯气流量和反应器体积的分布方式等有关;单一全混釜所需的反应器体积最大,6釜串联、氯气流量和反应器体积均布的次之,6釜串联、氯气流量均布或反应器体积相同的模式最小。模拟计算结果对实际连续化生产氯化石蜡-52反应器的选型和设计提供了一定的理论依据。 相似文献
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介绍了生产氯化石蜡-52的新工艺一利用舱式反应器经光催化法连续生产工艺.该工艺生产稳定、氯气利用率高,产品质量好,是目前较为理想的氯化石蜡制备工艺. 相似文献
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我厂采用催化氯化工艺、塔式反应器半连续操作方法生产氯蜡─52。通过对氯蜡─52氯化机理、产品性质和生产实际情况分析,发现氯气含水、氯化反应温度及脱气温度等生产条件对产品质量影响很大,现简介如如下:1氯气含水的影响(1)氯气含水偏高,容易腐蚀设备(如液氯汽化器,氯气缓冲罐等),并产生F33 ,而Fe3 被带入氯化反应器物料中,能降低氯化石蜡的热分解温度,促使氯化石蜡分解出HCl。(2)带水的氯气进入氯化塔,可使氯化反应生成的HCI的一部分以盐酸的形式存在于物料中,使氯错分解,且在脱气过程中.盐酸不易除净,使产品酸值… 相似文献
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我厂生产氯化石蜡已有多年,品种有含氯量42%和52%两种,但是氯化石蜡成品的色泽经常达不到优级品,原因除了原料蜡质量不稳定外,工艺和设备上也存在一定问题,就是氯化反应中热量的迅速传出和反应终点的自动判断。 相似文献
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浅谈影响氯化石蜡质量的因素及控制方法 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍氯化石蜡产品的用途、生产方法、催化氯化工艺流程和反应机理,重点介绍影响氯化石蜡产品质量的因素和工艺设计上所采取的措施。 相似文献
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在传统的水相法氯化石蜡-70生产工艺的基础上,开发出水相悬浮相转移法工艺。该工艺氯化反应温度低(≤120℃),氯化周期短,在反应中完成二相(气、液)转化为三相(气、液、固)的水相悬浮相转移,形成粉末悬浮液,后期反应温度低于物料软化点。该工艺先进,生产安全。 相似文献
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分析了液氯质量引起连续法氯化石蜡生产中石蜡氯化反应达不到终点的原因,介绍了改造后的氯干燥及液氯生产工艺。 相似文献
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A new uniform process for the solution chlorination of PVC, PE, and natural rubber has been developed with initiation by γ-irradiation or radical initiators (azocompounds). The solvent used is dichloromethane instead of the industrially used tetrachloroethane or tetrachloromethane. The reaction is carried out in an autoclave with stirrer at temperatures between 70 and 100°C and pressures from 4 to 7 bar. As a result of the simultaneous chlorination of the solvent, trichloromethane is formed and only less than 1 wt.-% tetrachloromethane. Characterization of the chlorinated polymers by DSC and NMR measurements showed no differences to conventionally chlorinated products. 相似文献
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