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与常规天然气不同,页岩气井的水平段长,要进行大规模分段压裂改造才能提高产气量。江汉油田在建南构造部署了建页HF-1井,对该井进行了压裂参数优化、压裂施工和返排规律等方面的研究,压裂及返排效果良好,证明建南地区页岩气资源具有一定的开发潜力。提出了井位优化和提高钻井施工质量;加强返排工艺和返排规律研究,提高返排率;加快关键设备、工具和材料国产化进程,降低合作成本;建立“井工厂”开采模式,降低施工成本等建议。 相似文献
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对于页岩气藏,采用水平井多段压裂技术可在地层中形成一个复杂裂缝系统,实现经济有效开发,因此复杂裂缝系统的定量刻画对准确预测页岩气井产能具有重要意义。为分析早期返排产水数据并获取储层改造信息,假设裂缝内流体流动为径向流和线性流,考虑基质向裂缝系统供气对产水的影响,得到气井定产量生产时的水相渗流数学模型,结合物质平衡方程得到压力解,根据杜哈美原理将模型的适用范围扩展到气井放喷排液阶段变产量生产条件下。模型求解分析发现,当裂缝系统进入整体泄压阶段后,双对数坐标中规整化产水量和物质平衡时间的关系表现为斜率为-1的直线段,特征线分析可确定有效裂缝体积和裂缝形状参数。结合数值模拟技术对方法进行验证,并结合现场实例完成有效裂缝体积求取。研究结果表明,在进行产水数据分析时返排数据不可省略,否则获得的有效裂缝体积偏小。提出的方法为利用返排产水数据评价压裂效果提供了技术支撑。 相似文献
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苏1井位于海拉尔盆地乌尔逊断陷北部苏仁诺尔构造带苏六—9号断背斜中部,油层分布在南屯组,录井综合解释油层23层,厚37.6m。完钻测井后裸眼测试3个井段,其中1个井段获油流,水力压裂改造目标为日产原油10t。经过分析、研究,挑选11层油层厚21.6m进行水力压裂改造。压裂后获日产原油20.7t。效果分析:该井位于生油断陷,油源充足,构造完整,有利油气聚集。裸眼测试成果便于确定压裂后产油目标、精选被压裂油层、求取合理压裂参数。 相似文献
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根据葡31区块上老井的录井及试油资料,求得该区块理论上的静态产能图版。利用此图版对新井作产能预测,并与实际试油产能相比较;将新型压裂液--清洁压裂液与原来普通压裂液的效果进行对比,对葡31区块的扶杨油层的产能前景进行了预测。 相似文献
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中高温清洁压裂液在卫11-53井应用研究 总被引:5,自引:1,他引:4
对适用井温80~120 ℃的中高温清洁压裂液体系进行了室内实验研究和现场施工技术研究,并成功地进行了现场施工。该体系在80~120 ℃温度区间具有较高的黏度,其流变性仅受温度的影响,对剪切历程不敏感。与水或油接触可自动破胶,不需要额外的破胶剂。该体系在卫11-53井应用获得成功,是国内第1口中高温清洁压裂液现场施工井。卫11-53井成功施工说明中高温清洁压裂液已达现场应用的水平。对实验井采用合压的施工方式,用120 m3清洁压裂液加0.09~0.25 mm陶粒3 m3、0.45~0.90 mm陶粒9.4 m3,平均砂比21%。在排量为4.71 m3/min时,施工摩阻仅3.6 MPa/km。压裂施工顺利,压后效果较好,说明该体系摩阻低,携砂能力强,对地层伤害小。 相似文献