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《煤炭工程》2017,(11)
为了解决煤泥分选过程中粗精煤灰分和浮选精煤水分出现的超标问题,新庄选煤厂通过对粗精煤和浮选精煤进行粒度分析,并采用水力分级设备工艺效果评定方法,对两台煤泥分级浓缩旋流器组的入料、底流和溢流分别取样,进行旋流器组分级效果评定。根据评定结果,新庄选煤厂用一台大直径旋流器替换两台煤泥分级旋流器组,同时调整干扰床位置,进一步优化生产工艺。改造结果表明,干扰床分选效果得到提高,粗精煤产率提高0.52%,加压过滤机脱水效果得到改善,浮选精煤水分控制在18%以下,同时减少粗精煤分选过程运输环节设备投入,降低装机功率55k W,整个优化改造每年可创造经济效益204万元。 相似文献
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高炉灰中含有炭、锌铁氧化物等多种有用成分,其中的锌氧化物主要赋存在-20μm 粒级。为了了解水力旋流器富集高炉灰中锌矿物的效果,进行了实验室试验,并对生产现场的应用 情况进行了考察。结果表明,高炉灰水力旋流器分级分选试验的锌富集比可达 2~2.5;工业生产 实践中,高炉灰经水力旋流器处理,在入料锌品位波动非常大的情况下,锌的富集比仍稳定在2~ 2.5,最终沉砂锌品位降至入料的约1/3,高锌产品产率为30% ~35%。因此,在高炉灰回收再利用 工艺中,水力旋流器对分级提锌具有高效性 相似文献
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分析了临涣选煤厂技改后的单段细筛缝0.3mm弧形筛、水力旋流器与筛缝0.5mm弧形筛串联的技改前粗精煤泥回收系统的生产对比试验,并结合入料粒度组成分析及水力旋流器的分选现象,用可能偏差及分级效率指标评定其工艺效果。试验结果表明,前者脱水后粗精煤泥产率提高7.03%的同时,入浮煤泥量也相应减少7.03%。浮选入料上限控制在0.5mm以下,前者煤泥分级可能偏差(Epm)为0.069 mm,分级效率(Si)为80.23%,而后者的可能偏差(Epm)为0.169mm,分级效率(Si)为59.64%。该厂西区新厂3个生产系统全部技术改造为单段弧形筛后,可节省浮选剂费用及节能降耗。 相似文献
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动态水力旋流器具有分离效率高、压力损失小、处理量及处理量变化范围大等优点,是近年来研究比较多的除尘和油水分离设备.本文基于计算流体力学原理,利用流体力学FLUENT对中心进料式动态水力旋流器内部流场进行了研究和分析.通过模拟,可以准确地反映流场内部情况,从而对动态水力旋流器的分离效果及其性能进行预测并指导设计旋流器结构,为动态水力旋流器的优化设计提供依据. 相似文献
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在实际生产过程中,神火集团梁北选煤厂循环水泵由于用水流量不需要水泵系统按照原设计进行满负荷输出,故而通过调节阀门开度来控制水泵的流量,因此阀门节流及管网压力损失大,进而造成电能消耗严重。为了减少循环水泵阀门节流产生的管网压力损失,节约电能消耗,提高循环水泵的工作能效,研究了近几年新兴的一种调速技术——永磁调速技术的特点、调速原理及节能原理,并与2013年进行高压变频调速节能改造的另一台循环水泵电机在同等工况下的变频调速使用效果进行比较,分析了两种调速技术各自的优缺点,重点对两者在循环水泵电机上的应用节能效果进行了比对,结果表明新兴的调速技术——永磁调速技术相比变频调速技术更适合应用于风机、泵类等离心负载的调速节能方面。 相似文献
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基于PLC的综采变频调速恒压供液自动控制系统研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于煤矿井下地质条件复杂,造成液压支架在支护时所需供液压力波动较大,进而导致乳化液泵经常损坏和电机耗电量高等问题.本文研究的综采工作面液压支架恒压供液自动控制系统能够保证供液压力的稳定性,并有效节约电能,延长泵站的使用寿命,满足煤矿对安全生产和节能的要求. 相似文献
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利用充气旋流器净化含油污水的研究 总被引:10,自引:0,他引:10
充气旋流器是利用离心惯性力强化浮选效果的新型设备。利用φ55mm充气旋流器研究了该设备的结构参数、工艺参数及试料性质对净化含油污水效果的影响。查明了充气旋流器和常规水力旋流器的根本差别。试验的最佳结果为:给水含油75mg/L,选别后出水含油20.6mg/L,除油率达74.6%,油回收粒度下限为5μm。研究中还发现,疏水物质滑石粉对充气旋流器的除油效果有很大的改善作用。由于充气旋流器有很高的处理能力,因而在处理含油污水方面有良好的应用前景。 相似文献
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重点分析了梁北煤矿井下高温产生的原因,并对复杂高温灾害矿井进行了综合性研究,比较科学地制定了冰冷低温辐射降温方案。安装了适合梁北煤矿特点的降温系统,有效地解决了井下环境高温的问题,为复杂高温灾害矿井的综合治理提供有力的依据。 相似文献
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以梁北矿11061孤岛工作面为研究对象,运用薄煤层过渡期间的电磁辐射及液压支架数据,总结了在遇到薄煤层前后,矿压显现的规律及其变化特征,并分析出现这种异常的原因。同时制定了针对性的防治措施,为井下安全生产提供了数据支持。 相似文献