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沧州正元化肥有限公司JRφ3000氨合成塔,全塔采用还原态催化剂。从氨合成工段正式点火升温,到产出合格液氨产品共用15h,大大缩短了升温还原时间,为企业节省了可观的开车费用。 相似文献
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泸天化合成二车间2004年技改对合成催化剂进行了更换,催化剂的还原是催化剂更换的一个重要环节,温度、压力、空速都是影响催化剂还原的重要因素,实现还原过程中这些参数的调整都要根据出塔水汽浓度进行。 相似文献
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我公司硝铵厂合成氨装置设计生产能力为60 kt/a,氨合成塔内件原采用瑞士卡萨利公司的轴-径向塔内件,1992年投用,设计使用寿命为10 a,已使用了19 a,塔内件已出现氢腐蚀现象,因此2011年7月大修时利用原合成塔外筒,将内件更换为南京聚拓DCZ1000型氨合成塔内件,原550 kW电炉改成850 kW电炉,同 相似文献
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我公司(原成都化肥厂)Φ800mm氨合成塔采用冷激内冷复合型内件(已使用了10年),二进二出,带热交和后置锅炉、塔后补压流程,配Φ600mm分氨系统。2001年4月初,Φ800mm氨合成塔内件出现故障,加之催化剂已使用3.5年,故决定更换塔内件和催化剂。在催化剂升温还原后期,由于内件保温层脱落,造成热交堵塞,系统压差达4.5MPa,导致冷激气金属软管破裂和内件损坏,被迫停车检修。为缩短工期和减少损失,决定修复老内件并在氮气保护下卸装已还原的催化剂。经几天紧张的抢修,取得成功,达到了预期目的。 相似文献
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《化工标准.计量.质量》2009,(6):40-40
Amomax-10型(氧化型)、Amomax-10H型(预还原型)氨合成催化剂是我国独创的新型氨合成催化剂,是盘锦南方化学辽河催化剂有限公司和浙江工业大学在实施“专利技术许可使用合同”,对氧化亚铁基氨合成催化剂不断研究开发、不断创新而取得的新的重大科技成果。主要针对Fel—xO基氨合成催化剂在市场应用中反映出的“活性高但衰减较快、易还原、出水快、出水温区窄、与现有工厂工艺设备不相适应、 相似文献
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我省八十四个小氮肥厂,都使用融铁氨合成催化剂。由于各厂操作技术水平之差异,催化剂使用技术也悬殊很大。甚至出现了一些不科学的“土办法”,以致使氨合成催化剂利用系数低,使用寿命短,造成不应有的经济损失。为了提高氨合成催化剂的使用技术和合成氨生产的经济效益,结合我省小氮肥厂对氨合成催化剂的使用情况,就其升温还原过程中诸因素对氨合成催化剂结构、性能的影响作一粗浅的介绍。 相似文献
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氨合成触媒的快速还原方法是近年来国内推广应用的一种新工艺,它与常规的升温还原法比较,具有明显的缩短还原时间、节省煤电氨耗和提高经济效益等优点。为了更好地推广和交流这方面的经验,本刊除在82年第三期发表了番禺氮肥厂的试验总结外,本期继续将清远氮肥厂和高明氮肥厂的试用情况摘要刊登如下,供各地参考。 相似文献
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以山东华鲁恒升化工股份有限公司1 200 mm甲醇合成塔内件为例,介绍了绝热冷激式甲醇合成塔催化剂的装填以及升温还原。结合山东华鲁恒升化工股份有限公司的实际生产经验,介绍了催化剂升温还原操作的难点及应对措施。 相似文献
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介绍了氯乙烯装卸车工艺设计中常用的几种工艺路线,以及关键设备的选型、氯乙烯流速、计量方法、安全保障系统、装卸车时间的确认。 相似文献
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在化工生产过程中,原料、成品的装卸一直以来都是化工厂密切关注,且不可缺少的环节,近些年来,我国化工产业得到很快发展,化工产品种类增多,产品产量不断地增大,对产品及原料的装卸车环节提出更大挑战,以往的传统人工装卸模式已逐渐被自动化装卸所取代,对在化工生产中的罐区自动装卸一体化控制系统进行详细介绍,加深人们对自动装卸的了解,促进自动装卸一体化控制的广泛使用。 相似文献
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介绍了XNC-98型甲醇合成催化剂的物理特性和组成,针对鲁奇合成塔的特点,制定了装填方案和操作步骤,详细阐述了该催化剂的升温还原方案和升温还原操作过程,对生产使用情况进行了总结。 相似文献
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凯洛格日产千吨氨厂合成塔经技改后,采用轴径向内件,现已大多进入更换催化剂或检修价段.以安全和工作环境而言,床层温度应降至50℃以下.因此,停车时有循环降温过程. 相似文献