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我港叉车及装载机、挖掘机等工程机械较多,由于主要从事化肥作业,在化肥和海风的强烈腐蚀下,经常出现车辆的液压油缸镀铬活塞杆外露部分锈蚀,导致唇形密封圈唇口磨坏,液压油渗漏严重,需进厂修理。 如采用常规修复活塞杆办法,需用磨床磨去表 相似文献
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QTZ200到塔式起重机是国产大型自开式起重机,其塔身的升降是靠液压顶升系统来完成的。项开油缸在长时间、大压力的工作条件下,易产生油缸来封元件老化,缸体变形,进杂物拉伤缸体等故障。要排除这些故障,应将油缸解体,取出活塞杆进行修复。但该型塔式起重机在设计上就没有考虑在正常工作的情况下拆除油缸的条件。 要拆卸油缸,不仅耗费人力、物力,还对机械局部造成破坏,作业中安全系数小,影响使用时间较长,给施工生产带来很大的损失。为解决这一难题,我们经过反复研究计算,并多次实践,制定了本油缸拆装新工艺,取得了良好的效果和经济效益。 相似文献
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关于汽车起重机油缸变幅机构的动力分析胡金汛(上海铁道大学)在分析计算汽车起重机变幅油缸的推动力时,常用一个动力系数[1]来计算变幅时臂架摆动不均匀造成的动力因素。在一般文献中往往没有对变幅动作的动力分析,由于油缸变幅机构是一个摇块连杆机构,不论活塞杆... 相似文献
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日本NK-200E型汽车起重机动臂伸缩油缸的代换广东省公路工程公司机械修理厂黄卫国我厂去年承修一台NK-200E型汽车起重机。其动臂伸缩油缸严重拉伤,已无法修复。若进口原厂油缸,首先是费用昂贵,其次是修理周期长。决定采用国产动臂伸缩油缸代换。1.油缸... 相似文献
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车辆设备上的油缸多半采用实心活塞杆。然而大家知道,从抗弯刚度讲,圆截面材料没有得到充分利用,有人利用空心活塞杆已设计出了长油缸。人们要问:活塞杆内部受到其油缸同样的压力的“湿式”空心活塞杆,和不受压力的“干式”空心活塞杆,到底哪一个设计优越呢? 相似文献
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以QY20汽车起重机为研究对象,利用ADAMS软件建立了QY20汽车起重机变幅机构的虚拟样机,并对汽车起重机变幅机构的工作过程进行仿真,获得了变幅油缸中变幅力随时间变化的曲线.据此,以变幅过程中变幅油缸负载力波动值最小为目标,对变幅机构三铰点位置进行了优化.结果表明,优化后的铰点位置改善了变幅油缸活塞杆与吊臂相连铰点的受力状况,减少了对变幅液压系统的压力冲击. 相似文献
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针对冷轧AGC油缸在使用过程中失效出现的问题,通过对AGC油缸失效原因的分析,揭示了AGC油缸失效的本质原因在于油封失效、缸体、活塞、活塞杆的磨损。同时对AGC油缸修复技术要求、重要参数的检测和尺寸精度的恢复,并提出解决方案和检测方案。 相似文献
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CTR80E轮胎式起重机于1988年投产使用,至今已有32年,多年以来,由于生产任务紧,东港维修作业量较大,尤其是在二、六、七、九公司开天窗大修期间,起重机的使用率非常高,能保证起重机的完好率,保证起重机在作业过程中能够有高的安全性并且能够满足环保要求,杜绝跑冒滴漏现象发生,是本次项目的关键所在,故为了提高CTR80E轮胎式起重机伸缩油缸及伸缩臂钢结构的可靠性与安全性,彻底解决油缸漏油等严重问题,采用先进的修复工艺对该设备的液压系统中伸缩油缸和伸缩臂钢结构进行修复改造和进一步完善,以达到预定的目标。 相似文献
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WY160型挖掘机在使用过程中易发生动臂缸活塞杆头部轴承孔孔壁断裂现象,这样使得其余各部分尚完好的活塞杆也不得不报废,既浪费了资金,又使机器不能及时投人生产。在实际工作中,我们摸索出了一套修复活塞杆的办法,即重新制作活塞杆头部轴承孔的那一端,然后与旧活塞杆的另一部分焊接成一新的活塞杆。其修复工艺简介如下。(l)已损旧活塞杆的加工①拆下活塞杆后,先将其认真清洗,然后测出活塞打头部轴承孔中心到杆尾部的距离(385mm),此尺寸为活塞杆头部与加工后的旧活塞杆两者焊接时的控制尺寸。②按图1加工旧活塞杆上一端的中40… 相似文献
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一、UH181挖掘机液压缸活塞杆意外损伤的修复 一台UH181挖掘机铲斗液压缸活塞杆不慎被高压电线烧出几处麻坑,最大的直径约10mm,深度2mm,形成不规则边缘,油封及防尘封密封唇被割破,造成严重外泄。 修复方法:对于损伤较大的麻坑,手工打磨去掉边缘的不规则镀层,请经验丰富的电焊工实施铜焊,要求时间尽量短、焊层略高于活塞杆表面,用砂纸打磨掉高出的焊层,使略低于活塞杆工作面0.20~0.50mm,再作电净活化处理,快速镍打底,表面刷镀镍钨“D”减磨镀层;用油 相似文献
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液压汽车起重机上用的直径50~170毫米,长度6米以上伸缩臂油缸用活塞杆,过去由于无整体镀铬设备,没有镀铬,使用中因生锈而损坏密封圈,导致漏油;七十年代中期,对Φ70毫米,长度6米以下的活塞杆,采用掉头镀,接头处厚度超差,有时铬层脱落;北京起重机厂把活塞杆分成两段,镀铬后靠螺纹连结,使用中易松动造成事故。 相似文献
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全荣 《精密制造与自动化》1992,(4)
我校一台上海机床厂生产的 M7150型平面磨床的工作台油缸活塞杆处漏油严重,虽然调换了密封圈,但漏油现象也没有多大改善。后发现在活塞杆上有二三条深0.05mm 左右的纵向沟槽,原想更换活塞杆,但因该厂生产的M 7150工作台驱动油缸活塞已进行了几次改型已无备件供应,如使用该厂现在生产的活塞 相似文献
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本文提出了一种计算油缸—活塞杆受压稳定性较合理的计算方法,对稳定性的计算进行了讨论。并用计算器解其中的超越方程,使设计计算简便易行。在液压系统中,当油缸——活塞杆的计算长度大于活塞杆直径的10倍以上时,需进行受压稳定性的计算。在有关设计手册提供的计算公式中,是把油缸——活塞杆作为一个整体细长杆来处理,其直径一律视为活塞杆直径。这样计算出的临界压力不够精确,或者说,计算偏于保守。实际上,油缸与活塞杆是两个不同截面性质的受压件,一般说来,缸的受压稳定性大于活塞杆,也即是说,受压时缸所允许的临界力要大些。因此,缸——活塞杆的受压稳定性大于单纯视为活塞杆的受压稳定性。本文提出一个油缸——活塞杆稳定性计算的较合理的方法,并利用袖珍式计算器对其中的超越方程进行数值计算,使得设计计算工作简便易行。 相似文献