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介绍了炭素制品高压浸渍的工艺过程,分析了我国中小炭素厂浸渍工艺现状及与国外的差距,结合湖南炭素厂工程所进行的设计实践及应用情况,提出了我国高压浸渍工艺宜在提高运输系统的机械化水平、改进预热系统、改气体加压为加压泵加压、适当提高真空度等方面努力。 相似文献
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针对高压氢气减压过程中能量耗散未有效利用的问题,在Pelton式膨胀机相关设计经验的基础上,以氢燃料电池船艇“蠡湖号”供氢系统为研究对象,提出并设计一种由拉伐尔喷管和双圆弧叶片叶轮组成的冲击式氢气膨胀机对氢压能耗散进行回收。为进一步研究氢气膨胀机内部流场形态、涡流损失和能量输出性能,利用Fluent软件,在船舶全速运行工况下,以氢气进口温度与出口背压为变量进行CFD仿真模拟。结果表明:膨胀机内部整体速度与温度梯度较大,气流喷射过程中有激波产生,喷管出口上沿存在压力真空,气流撞击叶片产生大小不一的涡旋;设定氢气喷管入口压力2 MPa,质量流量1.311 g/s时,装置对外输出的平均转矩为0.136 85 N·m;随入口温度上升,气体喷射速度提高,气体上扬趋势减弱;进口气温和背压变化对转矩影响较小,对转速影响较大。 相似文献
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氧气减压器也称氧气表。它是用来表示气瓶内气体及减压后气体的压力,并将气体从高压降低到工作压力的装置。减压器在工作中会出现一些故障而影响工作的正常进行。下面谈谈减压器修理方面的经验,供同行参考。 相似文献
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针对静水压力对声纳换能器工作特性的负面影响,提出闭式水下气体压力补偿方案以平衡换能器内外压力,并通过对系统工作过程的热力学分析以及对空气压缩机与比例压力阀等关键元件控制策略的研究,建立了换能器水下气体压力补偿系统的数学模型.仿真结果表明,闭式水下气体压力补偿系统可满足换能器内外压力平衡的精度要求,系统压缩空气可实现循环工作;空气压缩机的排气量、高压腔的容积是影响系统压力补偿响应特性的关键因素. 相似文献
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我厂CO_2气体保护焊过去都采用氧气减压表对CO_2气体进行减压。最近采用温州电焊设备总厂生产的CL-30型CO_2气体减压流量计,使用证明,其效果比氧气减压表好。采用氧气减压表时,CO_2气体流量是靠压力控制。焊接起动及焊接过程中的压力是变化的,压力的变化造成气体流量的变化。为保证焊接质量,多采用较大的压力,以保证气体流量。由于没有流量计,流量往往是偏大的,造成CO_2气体的浪费。还由于CO_2气体温度较低,需加装预热器,造成氧气表冷热变化而经常损坏。 相似文献
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高压CO_2气体中焊接的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍利用自行研制的模拟不同水深的加压仓焊接试验装置,在气体压力P_g=0~7公斤/厘米~2(相当于水深70米以浅)的高压CO_2气体中,对焊接电弧特性、工艺特性以及冶金特性进行的系统研究结果。提出了一种在高压CO_2气体中焊接电弧的新型控制法。研制的双阶梯复合外特性电源是实现焊接电弧新型控制法的重要手段。 相似文献
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论述了高压蓄势器气体绝热膨胀过程的判别条件及气罐容积的设计计算方法。由于考虑到了常温高压条件下实际气体和理想气体之间的差别,所以其方法更加符合实际,结果更加准确。 相似文献
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超高压管线试压装置的液压与气压系统设计 总被引:2,自引:0,他引:2
针对新疆油田某一管线工程需要在野外施工现场对已焊接好的管件进行100MPa超高压液体试压及8MPa气体严密性试压检测,设计了超高压管线试压装置这一非标准特种设备,本文介绍其核心部分:液压与气压系统的工作原理和设计方法。 相似文献