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为实现日产325t的阴极锌产量计划和3021kWh/t的直流电单耗定额指标,电解锌厂电解作业区制定了高产低耗工作目标,深挖内部潜力,精细操作,运转班严格控制版面,杜绝烧板,针对产量高、电流密度高、阳极泥生长速度快等现象,将平阳极周期由原来的30、40天缩短到20-25天左右,槽上内接触严格控制在3%以内,面接触≤95%,导电头、过渡片冲洗物件本色, 相似文献
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提出了湿法炼锌厂的节能降耗工作必须从设计、生产和管理3方面综合考虑,特别是要从设计这个“源头”重点解决的观点。结合正在设计的某工程的实际情况,论述了设计和管理中节能降耗的具体措施。 相似文献
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墨西哥矿业公司圣路易斯波托西锌厂采用传统的焙烧-浸出-净化-电积工艺处理锌精矿生产锌,其浸出流程按照混合锌精矿含杂质Fe≤7%设计。本文介绍该厂湿法系统近年来所做的改进。 相似文献
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中冶葫芦岛有色金属集团“精镉真空精馏技改项目”实现竣工投产,产出的0^#镉锭达到99.995%国家级质量标准。 相似文献
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中冶葫芦岛有色集团铅锌冶炼厂整体中修正顺利的进行着。在冶炼厂熔炼车间,正在进行鼓风炉扼颈管安装,并与热风支管连接工作。目前,鼓风炉的炉壳、风口,已全部安装完毕,紧接着进行的就是鹅颈管的连接安装。鼓风炉总共16个风口,热风支管通过鹅颈管连接风口为鼓风炉输送热空气,与炉体内焦炭反应,保持炉内高温和其他化学反应正常运行。铅锌冶炼厂对此项工作十分重视,冶炼厂每个车间、直属作业区各承担两个风口鹅颈管的安装任务。 相似文献
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上世纪90年代中后期(1994—1999年),韩国的太阳金属公司(Sun Metals Corporation)在澳大利亚的汤斯维尔(Townsville)建了一座年产20万t的锌冶炼厂。1999年11月投产,2000年9月至11月经检查核实,证明该厂的生产能力已达到20万t锌。韩国为什么到澳大利亚去建锌冶炼厂?有以下一些因素。 相似文献
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2009年以来,莱钢焦化厂从影响节能降耗的关键环节入手,坚持节能与降耗并举,以精细管理和技术创新促进节能降耗指标的不断提升。精细化管理成为能源消耗控制和管理的“点金石”。干熄焦率越高,表明余热回收的二次能源蒸汽越多,能够大幅降低工序能耗。为确保干熄焦系统的高效运行,焦化厂对3套干熄焦系统进行精细“呵护”,加大干熄率提高攻关力度,实施操作程序标准化, 相似文献
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介绍了近年来氧化铝厂生产系统在节能降耗方面实施的一些措施,主要有溶出新蒸汽冷凝水的回收利用、溶出末闪二次汽的回收利用、溶出稀释槽乏汽的回收利用、提高蒸发原液温度、增加蒸发器效数、焙烧烟气余热回收利用等节能降耗措施。 相似文献
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有色金属冶金企业在生产中可以从设备、管理、技术等方面采取适当的措施达到节能降耗的目的,本文结合生产实际从生产细节入手对组织、管理、技术方面影响能耗的因素进行了系统分析,并从这三方面分别阐述了相应的解决措施,最后提出多方面因素的共同作用影响了企业的能耗,应采取综合措施实现节能降耗目的。 相似文献
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2007年,葫芦岛有色金属集团公司精锌冶炼厂立足挖潜增效,大力发展循环经济,蒸锌实际完成206591吨,同比提高2471吨,精锌实际完成207923吨,207923吨,同比提高16203吨;富集铟4499吨,同比提高253吨;设备完好率完成91.2%,同比提高12%,甲级维护率完成9811%,降低成本1000万元。 相似文献
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中冶葫芦岛有色金属集团有限公司一项科研课题攻关项目获得重大突破,取消锌精矿、铅精矿,仅使用混合矿和中间氧化物料进行配料的生产模式正式应用到铅锌冶炼厂系统生产中。此举将改变ISP生产工艺原采用锌精矿配烧混合矿加中间物料的生产模式,每年可为公司降低锌精矿采购成本上千万元。 相似文献
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加拿大不列颠哥伦比亚省的科明科公司特累尔厂锌的浸出和溶液净化工艺包括:锌精矿的直接加压浸出、来自铅厂烟尘的浸出、焙砂的浸出和溶液的净化。这些工艺已经与科明科锌、铅操作系统的独特性质相匹配。最近的改进包括净化工艺和铁渣处理工艺的变化。1997年,在加压浸出车间安装了一套新的5室高压釜及其完备的辅助设备系统。本文介绍这些变化、现有流程和进一步的改进。 相似文献