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《Planning》2013,(5):457-462
通过对我国北方地区某LNG装置脱酸系统吸收塔、再生塔运行不稳定问题长达3年的现场跟踪探索,尝试了各种治理措施,最后通过排除法和对塔盘的水力计算分析,揭示出初始的发泡造成的降液管阻塞型液泛是造成高负荷下操作不稳定的根本原因。对两塔及塔内件进行了完全更换,两塔改造前后运行情况的对比证实了理论上的分析判断,并为LNG装置脱酸系统设计和运行时发泡问题的处理提供了有益经验。 相似文献
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《Planning》2017,(6)
通过分析天然气净化装置中水样和固体样品开展模拟实验,研究了醇胺脱硫溶液中铁离子的来源及其影响。研究结果表明,醇胺脱硫溶液中铁离子含量增大,是因为装置中产生了较多的碳酸亚铁、乙酸亚铁等溶解度较高的腐蚀产物;脱硫溶液中铁离子含量增大后,会与硫化氢反应生成硫化亚铁沉淀,硫化亚铁沉淀不断积累,堵塞部分塔盘和富液过滤器,继而导致装置出现拦液问题。 相似文献
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迪那2气田液化气生产设计采用空冷加水冷工艺,存在能耗大和水冷器易腐蚀结垢等安全隐患。利用HYSYS软件对迪那2气田轻烃回收工艺进行分析,并增设液化气后冷器,利用脱乙烷塔气相对液化气进行冷却,通过醇烃液分离压力、后冷器及空冷器冷却能力等参数的模拟计算和优化,将醇烃液三相分离器压力由常规的2.5 MPa提高至5 MPa,取消醇烃液导热油加热和液化气水冷,降低了装置能耗,年节水1.44×104 m3,节电1.45×105 kW?h,杜绝了水冷器腐蚀穿孔的安全隐患,最终提出了醇烃液高压分离+空冷器+后冷器的液化气无水冷却工艺。 相似文献
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《Planning》2014,(5)
针对近年来天然气中酸性组分含量升高导致的产品气气质下降、设备故障频繁等问题,利用Aspen HYSYS软件对MDEA溶液循环量提高后的脱硫系统进行了流程模拟。结果表明,当原料气中酸性组分CO2和H2S的体积分数分别由5.280%和0.028%增至6.280%和0.052%时,为了保证产品气符合国家标准,需将系统中的MDEA溶液循环量由63.25m3/h逐渐提高至102.85m3/h。使用Tray Rating、HTRI Xchanger Suite软件对不同MDEA溶液循环量下的塔器和换热器等重要设备进行了一系列优化。经计算,胺液吸收塔和再生塔的流体力学性能均符合要求;胺液贫富液换热器在MDEA溶液循环量提高时可串联1台同型号换热器,同时更换换热管规格,以满足系统需要并缓解堵塞;优化后的二级闪蒸装置能够较大程度地缓解装置频繁波动的情况,而在其入口处加装高效波纹板除沫器则可有效避免系统发泡。 相似文献
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针对硫磺回收贫富液换热器列管腐蚀失效现象,就其腐蚀机理及原因进行分析,提出预防措施,以解决制约装置长周期运转的瓶颈问题。 相似文献
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通过实验研究不同质量分数PZ活化MDEA胺液的发泡特性,分别在无杂质和有杂质的情况下进行发泡实验,以发泡高度和消泡时间为评价指标,分析胺液发泡特性,给出胺液的建议质量分数范围,并运用Matlab软件对实验数据进行拟合,将发泡高度和消泡时间实验数据与拟合数据进行对比。研究发现:对于无杂质情况下的PZ活化MDEA胺液,当MDEA质量分数较小时,添加少量PZ能降低胺液的发泡高度和消泡时间。当MDEA质量分数较高时,随着PZ质量分数的升高,胺液的发泡高度和消泡时间增大。在天然气脱碳胺液配方筛选时,从无杂质胺液的发泡特性角度考虑,当胺液中PZ质量分数小于6%且MDEA质量分数小于32%时,胺液不易发泡。对于含有杂质的PZ活化MDEA胺液,PZ活化MDEA胺液的发泡高度整体上随MDEA及PZ质量分数的增大而增大。在天然气脱碳胺液配方筛选时,从含有杂质的胺液发泡特性角度考虑,MDEA质量分数应控制在32%以内,PZ质量分数应小于5%。通过实验数据拟合,得到PZ活化MDEA胺液分别在无杂质及有杂质情况下的发泡高度及消泡时间的拟合公式,对比实验数据和拟合计算数据,得出拟合公式能够较为准确地预测PZ活化MDEA胺液的发泡特性。 相似文献
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《Planning》2014,(6):135-137
某高含硫天然气净化厂原料气中H2S含量约为14%,CO2含量为8%,年处理量达120×108m3,因酸性组分含量高、产能负荷大,生产装置和设备面临严峻的腐蚀风险。针对该净化厂净化工艺特点,采用DG–9500型探针在每个联合的脱硫、脱水、硫磺回收、尾气处理、酸水汽提单位共布置了14个在线腐蚀监测点,通过为期1年的腐蚀监测,得出了各工艺节点的腐蚀程度,并结合腐蚀挂片结果,找出了高含硫天然气净化厂存在的腐蚀薄弱环节。腐蚀规律分析结果表明,该净化厂腐蚀薄弱环节主要集中在胺液再生系统、硫磺回收冷却系统以及急冷水系统,腐蚀类型主要包括全面腐蚀、局部腐蚀和点蚀。同时,在线腐蚀监测和腐蚀挂片所得腐蚀速率基本一致,说明采用的在线监测手段能有效地用于监测高含硫净化厂腐蚀状况。研究成果为高含硫净化厂腐蚀控制提供了重要依据。 相似文献
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《Planning》2015,(33)
本文介绍了某分公司脱硫装置废水系统投运成本高,废水旋流泵投运量小,氯离子溶度出现偏高时,无法快速恢复;脱硫工艺水水源是电厂循环水,工艺水水质问题导致吸收塔起泡等问题严重影响到脱硫系统的安全、稳定、经济运行,针对这些问题,分公司对脱硫废水系统及滤布冲洗水进行了优化改造。 相似文献
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锅炉烟气脱硫除尘系统改造与存在问题分析 总被引:2,自引:1,他引:1
为保证烟气排放达标,将锅炉原除尘系统改造成脱硫除尘系统。内容包括:缩小文丘里除尘器喉管尺寸,以提高烟气流速;在水膜除尘器内部增设3层旋流板和1层除雾板;改造脱硫除尘液系统,使用 pH 值为8~10的脱硫除尘液(NaOH 溶液);增设脱硫除尘液 pH 值计反馈自控装置。经过改造后,烟气的烟尘、SO_2含量符合要求。对改造后烟气带水等问题进行了分析,提出解决方法。 相似文献
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《Planning》2017,(3):173-179
设计搭建了一套用于测评空间位阻胺脱硫选择性的装置,在CO_2存在的条件下考察了3种位阻胺TBE(叔丁氨基乙醇)、TBDEE(叔丁氨基二乙氧基乙醇)和AMP(2-氨基-2-甲基-1-丙醇)水溶液的脱硫选择性和再生性能随时间的变化规律。研究发现,3种位阻胺对H_2S的吸收率均大于CO_2,且H_2S吸收率和脱硫选择性随反应时间的延长呈先增大后减小的变化趋势。TBE具有最好的脱硫选择性,其选择因子在22 min时达到最大值34。最后,通过加热回流的方法对胺液进行解吸再生,考察解吸时间对胺液再生性能的影响。结果表明,胺液经过再生后的脱硫选择性低于新鲜胺液。AMP具有最好的再生性能,经过1h再生后对H_2S仍具有85%的吸收率。 相似文献
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《Planning》2019,(4)
为了解决某炼化分公司连续重整装置在运行过程中出现的脱丁烷塔液化气回流与出装置的离心泵抽空问题,从工艺流程、设备运行参数、电气仪表控制及工程设计等方面进行了分析和计算,发现电气仪表引压管的安装方式不合理引起液化气回流的部分液体大量气化,同时管线保温层脱落,造成了脱丁烷塔的压力波动、回流泵入口处液体压力下降,最终造成装置的离心泵抽空,影响了装置的正常生产。针对分析查出的原因,通过改变引压管位置,并对脱落的保温层重新进行防腐保温,最终解决了泵抽空的问题,确保了产品质量合格,为装置长期稳定运行提供了保障。 相似文献
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遵循流体力学原理,综合介质在管道内摩擦阻力、撞击损失等因素,分析了泡沫发泡倍数含义、分类及标准要求。针对其要求设计出一种消防车用、基于气、液、水高效混合的发泡装置。介绍了发泡原理及发泡装置的优化设计结构,并对此进行了实验分析,得到相应结论。该装置可在实战中形成高效的发泡效果,提升灭火效率。 相似文献
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