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相似文献
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2号高炉投产6年半后炉底温度升高至762℃,经过科学、正确诊断、明确炉底温升的症结所在危及安全生产的严重程度,制定了应急手段,采取了强化冷却等针对性护炉措施,成功地将炉底温度控制在700℃水平;研究与利用高炉操作制度,操作参数与炉底温升关系,控制炉底温度波动,改善高炉冶炼技术经济指标,实现计划安全停炉大修。  相似文献   

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郭宪臻  刘宝成 《炼铁》1995,14(A01):34-36
安钢2号高炉在1993年6月25日10月1日实施护炉,取得了如下效果:铁口合格率由6月中下旬的30%提高到100%;炉缸水温差平均由4.8℃降到1.5℃;炉况稳定,治强提高,指标改善。所采取的护炉措施包括强化炉前管理、改善炉内操作、强化炉缸冷却等。  相似文献   

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凌旭平 《炼铁》1997,16(1):49-50
1 前言 新钢7号高炉(600 m~3)自1993年10月开炉以来,由于冷却设施质量不过关,原燃料条件差,长期进行发展边缘的高炉操作,炉墙温度很高,炉壳局部发红,经常开裂。1995年9月发现炉缸冷却壁水温差超标,其中炉缸第二段9、10号已达9~11℃,第二段4号也在7~8℃范围内,严重威胁着高炉的正常生产。为了保证一代高炉的正常生产,防止炉  相似文献   

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鞍钢7号高炉护炉实践表明,高炉上部加钒钛矿和下部喷吹钛精矿粉相结合,能在炉缸、炉底析出高熔点的TiC、TiN,润湿性强,形成坚固的保护层(钛积物)粘附于炉衬而起到护炉作用。大剂量地加入钛矿(TiO_211~15kg/t铁)和提高生铁含[Si]量(1.0~1.5%),是护炉取得成效的重要原因,堵风口和加强冷却对钛矿护炉起强化作用。  相似文献   

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顾平 《炼铁》2011,(4):36-40
梅钢2号高炉以调整操作制度为基础,采取加钒钛矿、炉身压浆造衬、炉缸压炭油等强化护炉措施,实现了护炉状态下的高产。  相似文献   

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唐钢3号高炉炉役末期护炉实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对唐钢3号高炉炉役末期炉缸侵蚀后严重威胁安全生产的状况,通过采取了一系列护炉和技术改造措施,延缓了炉缸的进一步侵蚀,做到了在顺行的基础上护炉,在安全的前提下最大限度地优化各项经济技术指标。  相似文献   

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梅山2号高炉通过合理上,下部调剂,高炉加入钒钛矿和与之相配套的综合管理措施,达到炉缸维护的目的。  相似文献   

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尹成  丁望  谭清涛  邵鋆  周进东 《炼铁》2020,39(5):34-36
对湘钢1号高炉降硅护炉生产实践进行了总结。降硅护炉以高钛负荷为前提,以精准控制铁水[Si]为基础,能在短期内使得Ti(C,N)大量析出团聚,达到快速降低炉缸侧壁温度的目的。认为降硅护炉成效显著:一方面,对比以往加钛矿护炉的生产实践,快速降硅护炉能不降低冶强,维持了较高的利用系数,高炉产能得到充分发挥;另一方面,在侧壁温度降低后,能降低入炉钛负荷,减少钛矿配比,有利于合理优化配矿成本。  相似文献   

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张晓光  张爱明  崔跃芳 《山西冶金》2006,29(2):54-56,79
通过设立护炉小组,强化管理,优化高炉操作制度,采用炉底穿管、炉外喷水、安装冷却棒、缩小铁口角度、加钒钛矿、炉体灌浆、炉内喷补等操作技术,有效地延缓了炉缸炉底的侵蚀,遏制了冷却壁热流强度升高的态势,减少了炉腹炉腰的开裂变形,实现了稳定顺行生产,延长了高炉寿命。  相似文献   

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本文介绍攀钢三号高炉在冷却壁大量破损的情况下,采取行之有效的护炉措施:灌浆造衬、安装小冷却器、抑制边缘煤气流、控制高炉冶炼强度、加强管理等,实现安全稳定。  相似文献   

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赵东明  熊泽光 《铁合金》2005,36(6):11-13
介绍了信阳钢铁公司3^#锰铁高炉炉底破损情况和采取的护炉措施。  相似文献   

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榆钢1#、2#高炉已服役六年,没有局部修复或中修过。目前双高炉炉身冷却壁存在一定程度的破损,炉缸水温差也呈上升趋势,护炉形势不容乐观。2009年10月份以来,通过采取一系列有效技术措施,双高炉炉缸水温差整体呈下降趋势,热流强度基本稳定实现受控,高炉护炉达到安全运行的目的。  相似文献   

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杜屏  雷鸣  周夏芝  周海华  马恒保 《炼铁》2021,40(6):21-24
针对沙钢3号高炉炉缸侧壁温度持续升高现象,提出了经济高效低钛护炉方案.经济高效低钛护炉,就是以析出石墨碳为核心,提高铁水[C]含量,降低铁水中碳不饱和度,改善炉缸活性,促进炉缸石墨碳析出.3号高炉低钛护炉期间,逐步减少钒钛矿使用量,铁水[Ti]降低至0.08%以下,炉缸侧壁炭砖温度基本处于400℃以下.同时,高炉日产量...  相似文献   

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通过分析邯钢8号高炉炉役末期炉缸侧壁温度升高原因,结合生产实际,通过改善原燃料、优化操作制度、加Ti护炉、强化冷却、提高炉前作业标准等一系列炉役末期操作和护炉措施,减缓了炉缸环流强度,炉缸侵蚀明显减缓,达到了冶强与炉缸侵蚀的基本平衡,保证了炉役末期的安全生产。  相似文献   

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一、引言武钢4号高炉于1984年10月31日大修开炉进入第二炉役。大修后第26个月冷却器开始损坏;第30个月(1987年4月)炉腹炉腰冷却器大面积烧坏,炉壳多处过热发红,开裂。在中修前的20个月(至1988年12月10日停炉中修)期间,主要通过改进生产操作、加强炉体监测管理和富有成效的护炉技术措施,从而获得继续安全强化冶炼。1988年,高炉利用系数达到1.803吨/米~3·天,其他各项主要技术经济指标也达到较好水平。总结改进高炉生产操作和护炉技术,对延长高炉炉体寿命有着重大意义。  相似文献   

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