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聚合物驱采出水回注实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用聚合物驱采出水在不同渗透率天然岩心上进行注水实验,结果表明,采用常规污水处理方法处理后的聚合物采出水,当悬浮固体含量15mg/L左右、含油量15mg/L,悬浮颗粒直径小于5μm的悬浮固体颗粒体积占悬浮颗粒体积的百分数大于70%时,完全可满足中,高渗透层注入水水质指标的要求,为降低水处理工艺的成本,提高经济效益,对于高渗透层还可将悬浮固体含量,油含量的水质指标进一步放宽为30mg/L。 相似文献
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采用注水开发的油田,注入水水质的质量,是直接影响油田开发的关键。而注入水中悬浮固体颗粒的含量及大小又是影响注水水质的重要指标。造成伤害地层的重要因素。在油田开发过程中.根据油田情况、油藏物性,采用岩芯注水试验法研究注入水中悬浮固体颗粒的含量及大小对地层伤害机理,确定注入水水质控制指标,对选择技术上可行,经济上合理的注入水水质处理工艺有着重大的指导意义。在研究过程中,对试验用含悬浮固体颗粒的注入水应有统一的要求,以保证试验终论断科学性。准确性、通用性,本交通过对国内外应用岩芯注水试验开展注入水中悬泽固体颗粒对地层伤害机理研究的探讨,提出开展若芯注水试验对含悬浮固体颗粒注入水的几点要求。 相似文献
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利用我国现有的经济适用性水处理技术处理的污水水质难以达到国家标准中规定的水质指标,应在更大的范围内确定有关悬浮固体的经济可行性指标。“光电比色法”不适合对采出水中悬浮固体含量的分析;重量法分析难以操作,且存在较大的误差。另外,在采出水质标准中,应用“悬浮固体的体积浓度”及相应的“悬浮固体几何特征值”来替代“悬浮固体直径”这一指标。 相似文献
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油砂山注水系统水质超标情况严重,水中悬浮固体含量大是造成管线结垢堵塞的主要原因。而悬浮固体含量大主要是由注入水水源机杂含量高及注水系统管线和设备的腐蚀引起的。油砂山注水系统因为水质问题易造成管线结垢堵塞及腐蚀,本试验目的是为了找到造成管线结垢及腐蚀的主要因素并提出合理化建议。 相似文献
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分别采用气浮技术与曝氧生物滤池技术,进行了油田洗井作业污水处理现场试验。试验结果表明,采用上述两种技术对油田洗井作业污水进行预处理后,可以有效地去除洗井水中的污油和悬浮固体,出水水质满足油田回注水标准。这两种技术抗冲击性强,一次除油、除悬浮物率高,避免了污油和悬浮固体在系统内反复恶性循环,为油田采出水、洗井水处理提供了一条新的途径。 相似文献
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台兴油田注水水质对储层的伤害和对策 总被引:2,自引:1,他引:1
根据台兴油田的储层和流体特征,分析了注水水质对储层的伤害因素和机理。水敏伤害和注入水与地层水不配伍产生沉淀和结垢是吸水能力下降的主要因素。根据试验,防膨剂TDC-15,A-25,防垢剂TH-8185效果良好。及时、定时、定量投加防膨剂和防垢剂是防止注水水质对储层伤害的重要措施。对水处理工艺进行改造,增设脱氧、膜过滤系统,使水中溶解氧和悬浮固体含量达到注水水质标准。 相似文献
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注水水质监测是油田开发的重要工作.实验室人工水质检测程序繁琐、取样代表性差、存在人为误差,且无法实时反映各个时段的注水水质情况.针对这个问题,研究了水中含油量和悬浮固体含量在线监测原理和方法,开发了水质在线监测系统.将在线监测结果同人工检测数据对比,两种方法水中含油量检测数据较为一致;悬浮固体含量检测结果趋势相同,能较... 相似文献
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陶瓷膜过滤装置在油田注水深度处理上的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了油田注水深度处理研究现状和陶瓷膜过滤装置在油田采油水和地下井水深度处理上的试验研究情况。试验表明,经常规过滤处理后的采油水和地下井水,通过陶瓷膜过滤装置处理后,油含量小于5mg/L,悬浮固体含量小于1mg/L,悬浮颗粒粒径小于1μm,水质主要指标均达到了《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》A1级标准的要求。 相似文献
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胜利油田注水现状及对储集层的影响 总被引:7,自引:2,他引:7
胜利油区注入水以油田采出水为主,注入水水质是影响注水开发效果的关键因素之一。由于水处理工艺落后、设备老化,水处理效果差,注入水水质合格率低。不合格污水的长期注入导致高渗透油田吸水能力层间差异大、有效注水程度低;低渗透油田注水压力升高,吸水能力下降,注水井井底蹩压严重。胜利油田注入水水质对储集层的影响主要表现在注入水中悬浮固体、乳化油滴、细菌及硫化物等对储集层孔喉的堵塞。通过对注水过程中储集层伤害机理的分析,制定适合具体油藏区块的注入水水质标准、大力加强污水处理工艺设备流程的改进和高效廉价的水处理剂的研发应用工作、提高污水处理工艺水平、改善注水水质,是改善胜利油田注水效果的重要举措。图2表4参17 相似文献
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《石油化工应用》2020,(6)
由于富县采油厂不同层位采出水组成性质差异较大,配伍性不好的污水会发生较强的离子反应而结垢,污水处理流程设计时,对存在的问题考虑不全,导致各水处理站点普遍存在处理后水质稳定性差、处理成本难以控制的问题。为了达到优化流程和处理效果的目的,根据污水腐蚀性较强的特点,依据该厂污水处理工艺现状,针对污水处理水质改性工艺从处理设备进出口水质分析和腐蚀控制等方面进行了研究。在污水处理装置进出口设置检测节点,5 d连续采样,对各节点的含油指标、含悬浮物指标、腐蚀速率进行了测定和分析,同时对预处理单元和水质改性单元的工艺进行了分析;研究发现滤前预处理效果明显没有达到设计要求,出水水质含油量基本达标,但出水水质不稳定,5 d的连续采样中有2 d超标2.8倍;出水水质悬浮固体含量超标,5 d的连续采样分析中4 d严重超标,与注水水质标准相比,悬浮固体含量平均超标达5.2倍,最高超标达7.9倍;进口水质存在恶化现象,悬浮固体含量反弹严重,其平均达到29.53 mg/L(5 d采样最高值为57.00 mg/L),出水水质pH值在6.1~6.4,水质腐蚀速率不稳定,过滤器出水有2 d超标,说明处理水质稳定性较差,处理效果不稳定。针对发现问题给出了改进措施,建议水质改性工艺需调整水中离子,优化改性药剂投加方案,进行注水水质配伍性评价,同时对现有工艺流程和主要处理设备进行优化调整,以确保处理效果满足油田开发要求。 相似文献