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合成MTBE所用的催化剂活性对M1BE的生产起着重要的作用.从原料、工艺操作等方面对影响催化剂活性原因进行分析,总结出可延长MTBE催化剂使用寿命的方法,实际应用效果良好. 相似文献
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对MTBE装置2001年采用混相床——催化蒸馏深度转化合成MTBE工艺进行了介绍,在2002年7月24日对MTBE装置进行了标定,装置在100%(碳四处理量)负荷下的物料平衡情况下的产品质量和能耗情况与设计值进行比较和讨论,通过分析MTBE装置标定结果,无论是在生产能力上,还是在能耗上均达到设计要求。 相似文献
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MTBE(甲基叔丁基醚)装置工艺涉及到物料,如混合C4、甲醇,均是易燃易爆的危险品,如果生产过程中发生物料的泄露,可能引起火灾、爆炸、人员伤亡等,后果十分严重。为了保证MTBE生产安全平稳的进行,对MTBE装置工艺中可能存在危险因素分布进行研究十分必要。本文从MTBE装置(原料缓冲罐、醚化反应器、催化蒸馏塔)和工艺(原料的配置及混相反应、催化蒸馏及产品分离、催化蒸馏及产品分离)两个方面重点分析MTBE生产中存在的安全隐患。 相似文献
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对山东京博石油化工有限公司二套催化裂化装置配套的MTBE装置MTBE产品铜片腐蚀长时间不合格的原因进行了分析和研究,联合科研机构院校,工艺厂家,设计院,进行实验,并对数据进行整理分析,明确了铜片腐蚀不合格的原因为来自气分装置脱硫醇单元原料携带H2S和脱硫醇效果不佳剩余的硫醇引起的,排除了水溶性酸碱、催化剂种类,催化剂酸性中心脱落,反应过程产生等造成铜片腐蚀的影响因素[1],并对MTBE生产过程的关键控制指标进行约束,制定预防措施,生产合格的MTBE产品。 相似文献
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以甲醇和催化裂化(FCC)C_4为原料,用正交试验法筛选了合成甲基叔丁基醚(MTBE)的“54”优良催化剂及其最佳合成工艺条件。考察了“54”催化剂的性能,表明该催化剂具有良好的活性、选择性、热稳定性和稳定性。使用该催化剂在反应温度60—75℃、LHSV、4—5h~(-1)、反应压力,0.981~1.180MPa和醇烯比、1.1~1.3时,异丁烯单程转化率>94%,生成MTBE的选择性>99%。甲基叔丁基醚(MTBE)可取代剧毒、昂贵的烷基铅而做为汽油的高热值、高辛烷值、无毒、无污染优良添加剂,还可用做甲醇汽油的增溶剂。其合成工艺是分离炼厂C_4中正、异丁烯的有效手段,也是合理开发、利用C_4的理想途径。因此,MTBE目前在国内外都极受关注。已有用纯异丁烯或蒸汽裂解C_4合成MTBE的研究,但用FCC C_4为原料合成MTBE的研究尚未见报道。因此,我们开展了此项研究工作。 相似文献
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《广东化工》2015,(13)
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司橡胶厂MTBE合成装置始建于1996年,其原料之一碳四组分主要有三个来源。一是丁二烯抽提和乙腈抽提两套装置的副产品碳四馏分;二是炼油厂气体分馏装置的副产品碳四馏分;三是丁基装置生产过程中未反应的异丁烯合成料。原料碳四中的异丁烯与甲醇反应,生产超高纯度的甲基叔丁基醚(简称MTBE)产品,供下游MTBE裂解装置制取高纯度的异丁烯,或者供炼厂作为高辛烷值组分调和高标号汽油使用。丁基装置生产过程中的未反应的异丁烯合成料进入MTBE合成装置反应器前,需经过一个碳四原料精制塔C-405。C-405主要进料为异丁烯和异戊二烯,塔底采出为异戊二烯,塔顶采出为异丁烯。但是在实际生产过程中,异丁烯回收效率偏低,塔底物流中异丁烯含量高而且含量波动大。同时在塔顶内部,出现未知聚合物附着。作者对原料精制塔物流进行取样分析,先后对该塔进料、塔顶出料以及塔底出料进行了色质联用分析、离子色谱分析和气相色谱定量分析,找出了原料精制塔波动的原因。 相似文献
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基于Aspen Plus V12软件,建立了某工厂合成高纯MTBE装置全过程稳态模型,模型运算结果与装置生产运行参数匹配良好。在此基础上,综合考虑了醇烯比、回流比等关键工艺参数对系统的影响,预测出较优的工艺参数:醇烯比是1.04,催化精馏塔回流比是1.5,萃取吸收塔溶剂比是0.05,甲醇回收塔回流比是2.5,产品脱重塔回流比是0.9。经过工艺参数优化,高纯MTBE产品质量分数达到99.62%,MTBE回收率达到91.69%,异丁烯转化率达到99.66%,催化精馏塔、甲醇回收塔以及产品脱重塔塔底总热负荷降低7.68%。 相似文献
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1前言甲基叔了基醚(MTB)生产装置自1988年开工以来,经过近10年的生产,积累了大量的生产经验,技术上得到进一步的完善。随工艺的改进提高,M~反应转化率已达到”%以上,装置的挖潜增效主要集中在节能上;另外,MTBE装置的副产粗丁烯-1资源紧张,提高丁烯-1收率也是装置挖潜的一个重要项目。在MTBE合成过程中,部分丁烯-1异构化影响了丁烯收率,在设计上这是不可避免的。由齐鲁石化公司研究院开发的混相床反应工艺会成MTBE技术,可节省投资,降低能耗,并使丁烯-1异构化得到缓解,是目前适合我装置改进的最先进的工艺。混相… 相似文献
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介绍了MTBE的制取方法,技术经济指标,并对MTBE工艺中的反应条件、反应器型式及共沸等问题进行了初步讨论。利用蒸汽裂解抽余油及催化裂化提供的C_4为原料,采用相应的流程制取MTBE是可行的,经济的。为扩大原料来源,应开发新的技术路线。认为,降低MTBE合成工业成本的关键是降低原料消耗。以筒式反应器作为大工业生产装置中的反应器并采用加压精馏具有优越性。 相似文献
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随着我国汽油品质全面升级换代,对汽油调合剂甲基叔丁基醚(MTBE)产品的含硫量也提出了新的要求。炼油型MTBE装置,以炼厂混合碳四为原料,生产的MTBE含硫量较高,基本在30μg/g以上,不符合国Ⅴ排放标准。在原有工艺基础上,通过不同脱硫工艺的比对,采用产品深度脱硫技术,对原装置进行工艺技术改造,脱硫剂与MTBE产品混合后进入精馏塔,合格MTBE产品从塔顶馏出,实现MTBE产品中硫含量降至10μg/g以下。 相似文献