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相似文献
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1.
金玉光 《云南电力技术》1997,25(1):18-25,94
1概述为考核草铺变电站投产前500kV变压器耐受冲击合闸的能力,考核SF6开关切合空载变压器的性能以及测试切合时产生的过电压水平,1993年6月22日对该站1号主变压器进行了切合空载变压器试验。由于当时500kV系统电源不具备作试验的条件,试验在220kV侧进行。从220kV侧进行切合空载变压器试验,使用GFAI-N型SF6开关,利用220kV系统电源,分别对1号主变压器作了切合试验各5次,录取了500kV220kV35kV三侧电压波形,220kV侧电流波形,500kV、220kV两侧氧化锌避雷器动作电流波形,总共6组18个信号。试验时变压器处在正常工况下,在500k…  相似文献   

2.
针对220 kV新能源汇集站升压至500 kV变电站启动工程,提出分步启动优化方案,即在220 kV线路停电前完成主变压器启动工作,提前完成站内开关设备成串运行、站内一次新设备试验及保护向量测试,再进行500 kV线路启动工作。并提出适用于分步启动的保护向量测试方案,对从220 kV侧启动主变压器,提前完成站内设备启动试验进行可行性分析。该方案可从根本上解决因启动停电造成的新能源场站电力送出损失问题,并满足变电站启动期间电力用户用电需求。  相似文献   

3.
《电网技术》2005,29(17):71-71
2005年8月6目,西北750kV官亭变电站电气主设备8项交接(特殊)试验全部结束,为该站下一步系统调试做好了技术准备。在主变C相同时完成的还有“官亭变电站750kV主变压器中性点及低压绕组外施交流耐压现场试验”、“官亭变电站750kV主变压器绕组变形现场试验”、“官亭变电站750kV主变压器短路阻抗现场试验”。在此之前,西北电研院已经完成了“官亭变电站750kVGIS主回路绝缘现场试验”、“官亭变电站750kV电抗器中性点外施交流耐压现场试验”、“750kV电压互感器误差现场检验”等多项现场试验项目。  相似文献   

4.
夏庆辉 《中国电力》2004,37(10):27-30
为紧急处理500kV变电站一次设备缺陷、在500kV变电站进行扩建或增容改造施工时尽可能地少停电或不停电,保证主电网的安全、稳定运行,湖北省超高压输变电局根据带电作业的基本原理和安全技术要求,针对500kV变电站的现场实际情况,借鉴500kV线路带电作业的经验和技术,通过反复、严格地没计、计算、论证与机械、电气试验,研发500kV变电站带电作业的工艺和工具,对每个作业项目进行标准化、规范化,纳入企业标准予以实行。通过10来年在500kV变电站的二百多次实际带电作业,目前已成熟为500kV变电站一次设备检修的一种常规的、必不可少的检修手段,解决了多年困扰着500kV变电检修的难题。  相似文献   

5.
500kV智能变电站站用电源的设计应结合变电站所处地理位置和当地电力系统具体情况来分析,寻求可靠性和投资的平衡点,以获得最佳方案。分析论证了500kV变电站建设初期在1台、2台、3台及以上规模主变下站用电源的优化设置方案。  相似文献   

6.
应用500 kV高阻抗主变压器提高220 kV片区供电能力   总被引:7,自引:2,他引:5  
针对片区220 kV电网的3种典型结构模式研究了片区500 kV站主变压器阻抗选择对片区供电能力的影响。经研究发现:提高500 kV变电站主变阻抗对提高220 kV片区供电能力有显著效果,新建500 kV站应尽可能提高其高 — 中侧阻抗,结合目前工程实践和设备制造厂商的技术水平,其阻抗百分比取20%较为适宜。  相似文献   

7.
王景林 《云南电力技术》1997,25(1):57-60,107
1前言云南省电力试验研究所高压室于1988年接到500kV变压器试验任务后,即将该项目具体落实到专人负责。对试验设备进行选型,订购了沈阳电力试验设备厂生产的BPD-300变频电源装置,出厂试验基本上满足所订协议的要求;局放仪订购的是电力部电科院DST-2型。经过编写试验方案,并逐级审查,于1993年6月4日在漫湾电厂完成了第一台500kV变压器(5号主变A相)局放试验,然后于6月间日至6月20日完成草铺变电站500kV2号主变压器(750MV)局放试验,保证了1993年6月30回云南省500kV电网顺利投入运行。至今我们已完成22台500kV大型变压器局…  相似文献   

8.
李苇 《电力建设》2009,30(7):100-101
500kV变电站主变压器第3绕组电压一般采用35kV。东北地区多用66kV,均为中性点不接地系统,其电压等级与系统接地方式与35,66kV输电系统一致.在国内具有丰富的设计运行经验。正在建设中的荆门1000kV变电站主变压器第3绕组电压为110kV.系统中性点采用不接地方式,沿用了500kV站的成熟经验.但国内110kV电网一直为中性点直接接地系统。因此特高压变电站110kV不接地系统继电保护的配置方案及其设计等方面,不仅与常规500kV变电站有较大差异,而且相关设计规程的要求亦针对性不强。  相似文献   

9.
介绍500kV变电站主变保护CT配置、功能描述及500kV变电站主变保护与220kV变电站主变保护对比情况。  相似文献   

10.
朱子坤 《电力学报》2007,22(1):62-64
500 kV茂名站是粤西地区目前最大的枢纽变电站,它连结着“两广”主电网,是“西电东送”的重要通道,更是湛江和茂名地区电力送入省主网的大动脉,电网地位十分重要。因此,在500 kV茂名变电站装设安全稳定控制系统有着重要的意义。  相似文献   

11.
朱子坤 《河南电力》2007,35(2):39-41
500kV茂名站是粤西地区目前最大的枢纽变电站,它连结着"两广"主电网,是"西电东送"的重要通道,更是湛江和茂名地区机组出力送入省主网的大动脉,电网地位十分重要,因此,在500kV茂名变电站装设安全稳定控制系统有着重要的意义。  相似文献   

12.
地区枢纽变电站的主接线形式对电网的经济性和供电可靠性有着至关重要的影响。500 kV变电站的500 kV侧主接线通常采用3/2断路器主接线,220 kV侧主接线设计仍然存在一定的争论,对比了多个已经运行多年的500 kV变电站,结合理论分析了各种主接线的优劣,并结合多年运行经验为今后的500 kV变电站220 kV侧的设计提出一些有用建议。  相似文献   

13.
从特高压交流变电站高、中压侧母线等值自阻抗的组成要素出发,分析确定了特高压变电站母线短路电流的影响因素,给定了特高压变电站1 000 kV侧交流电网结构、特高压交流变电站主变压器以及500 kV侧交流电网结构对高压侧和中压侧母线短路电流影响的比重关系。分析结果表明,特高压交流变电站高压侧母线的短路电流主要受1 000 kV侧交流电网结构的影响,而中压侧母线短路电流主要受500 kV侧电网结构和特高压站主变压器的影响。研究结论可为特高压交流站近区电网限流措施的优化提供理论支撑。  相似文献   

14.
500 kV变电站220 kV侧主接线运行分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
地区枢纽变电站的主接线形式对电网的经济性和供电可靠性有着至关重要的影响.500 kV变电站的500 kV侧主接线通常采用3/2断路器主接线,220 kV侧主接线设计仍然存在一定的争论,对比了多个已经运行多年的500 kV变电站,结合理论分析了各种主接线的优劣,并结合多年运行经验为今后的500 kV变电站220 kV侧的设计提出一些有用建议.  相似文献   

15.
<正>1两相接地短路故障的分析1.1系统简介110kV光明变电站有5条110kV线路,其中110kV育光Ⅰ、Ⅱ线接入220kV育新站,110kV公光周蒋志线接入220kV公明站,110kV安光线为某500kV变电站备用电源,110kV光富线供110kV大富站#2、#3主变负荷,110kV为单母分段接线方式,主变3台,10kV为单母分段接线方式。正常运行时,220kV育新站110kV侧各有一台主变中性点接地,110kV光明站、110kV大富站主变中性点均不接地,110kV公光周蒋志线断路器处于热备用状  相似文献   

16.
针对500 kV终端变电站的特点提出一套工程化的可靠性评估方法,将500 kV终端变电站分为500 kV联络线、站内主接线、220 kV电网3个环节进行可靠性评估.基于马尔科夫模型,建立了500 kV终端变电站的全环节可靠性分析模型、方法和指标体系;采用根源分析方法,对500 kV终端变电站的可靠性影响因素进行了分析.最后,以广东电网某500 kV变电站的终端变电站改造方案作为算例进行了可靠性计算分析,验证了算法的实用性;结合算例进一步计算分析了500 kV联络线、主接线型式、220 kV电网网架结构、220 kV电源和负荷分布等因素对500 kV终端变电站可靠性的具体影响.研究表明:500 kV枢纽站改造为终端变电站后,其可靠性水平有所下降;但合理的终端变电站方案仍能够使可靠性满足工程应用要求;500 kV联络线和站内主接线是影响500 kV终端变电站可靠性的主要因素.  相似文献   

17.
介绍了采用变频串联谐振交流耐压装置,对沙岭子500kV 升压变电站和昌平500kV降压变电站一次设备进行零起升压试验的方法和试验结果。该试验方法与传统试验方法相比,经济效益高,系统运行安全稳定。  相似文献   

18.
朱子坤 《华中电力》2007,20(2):67-68
500kV茂名站是粤西地区目前最大的枢纽变电站,它连结着"两广"主电网,是"西电东送"的重要通道,更是湛江和茂名地区机组出力送入省主网的大动脉,电网地位十分重要,因此,在500 kV茂名变电站装设安全稳定控制系统有着重要的意义.具体分析了在茂名变电站装设的安全稳定控制系统的结构、功能和控制策略.  相似文献   

19.
2011年,黄山地区电网主网架从110kV升级到220 kV电压等级.根据主网设备运行计划方案,500 kV徽州变电站和220 kV芳村变电站如期投运是本次电网升级的最重要节点.根据无人值守变电站的要求,须完成包括500 kV徽州变电站和220 kV芳村变电站自动化“四遥”试验在内的全部设备试验.此时,变电站与主站之间仍没有固定通信通道(通信光缆随110 kV线路开断同时进站),为保证线路能够安全可靠地按计划投入运行,继电  相似文献   

20.
针对500 kV徐家变电站66 kV站用变压器运行中出现的色谱异常,通过变压器高压试验对66 kV站用变故障原因进行分析及处理,消除了66 kV站用变故障,保证了站用变的安全运行。  相似文献   

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