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采用SiCl4原料以溶胶法制取二氧化硅细粉。确定了干凝胶的干燥与降温的方式。制定了制取性能可控制的合成氧化硅细粉工艺和由它制造石英陶瓷的工艺。 相似文献
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针对环管工艺聚丙烯生产过程中出现的细粉较多,分析了预聚合的作用以及细粉含量增加的主要原因,对预聚合工艺提出了改进措施,达到降低聚合物中的细粉的目的,解决细粉对生产的影响. 相似文献
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查明了采用石灰石细粉制造的硅质制品中相形成的规律,X射线相组成,岩相分析等研究结果表明,利用石灰石细粉配合黄铁矿渣作矿化剂生产硅砖时石英向二氧化硅高温形态的转化过程要比采用传统的石灰铁质混合物作矿化剂时进行得更强烈一些,这与所用矿化剂的矿物组成特点及烧成时发生的物理化过程有关,查明了含有干矿化剂的硅砖于1200~1420℃烧成及于最高温度保温时,二氧化硅向高温形态转化的动力学及其与温度之间的关系, 相似文献
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从催化剂和工艺操作2方面分析了聚丙烯装置生产中细粉产生的原因,以及细粉过多时对生产的危害。结果表明,催化剂细粉含量高、运输、制备、破碎,汽蒸系统、干燥系统操作不当,反应器出口没加或少加失活剂是细粉产生的主要原因;细粉产生的过多,干燥效果差、风送系统运转困难、引起工艺系统的堵塞、影响设备的使用寿命。提出了相应解决办法及注意事项。 相似文献
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概述了以正硅酸乙酯和钛酸四丁酯作为原料,用溶胶-凝胶法制备二氧化硅、二氧化钛微细粉,粒径在50nm~0.5μm.此微粉可用作涂料填料,在涂料中有广泛的应用前景。 相似文献
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针对Spheripol工艺聚丙烯生产过程中易出现的细粉较多现象,分析了细粉产生的主要原因,提出了相应的改善措施。 相似文献
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为了研究各因素对镁橄榄石轻质球形骨料性能的影响以优化其制备工艺,以菱镁矿细粉(<0.045 mm)、天然硅石粉(<0.048 mm)和二氧化硅微粉为起始物料,使用浓度15%(w)的硫酸镁溶液为结合剂,采用圆盘造粒机成型料球,经高温煅烧后制备了镁橄榄石轻质球形骨料。选取二氧化硅微粉加入量(5%、10%、15%,w)、罐磨机转速(300、400、500 r·min-1)、研磨时间(1、1.5、2 h)和煅烧温度(1 400、1 420、1 450℃)为研究因素,每个因素各选取3个水平进行正交设计,分析了各因素对球形骨料性能的影响。结果表明:二氧化硅微粉加入量和煅烧温度为主要影响因素,而罐磨机转速和研磨时间为次要影响因素。综合考虑,最优工艺路线为二氧化硅微粉加入量、罐磨机转速、研磨时间和煅烧温度分别为10%(w)、300 r·min-1、1 h和1 420℃。采用优化工艺生产的轻质球形骨料的性能优良,孔径分布均匀,微孔数量增加,有望作为优良的碱性隔热耐火原料。 相似文献
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详细阐述了环管聚丙烯装置生产中细粉产生的原因以及细粉过多对装置造成的危害,并对如何减少细粉的产生提出了可行性建议,对环管聚丙烯装置的操作优化和工艺改进有一定参考意义。 相似文献
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SiC加入量和粒度对耐火浇注料性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以特级矾土骨料、氧化铝微粉、二氧化硅微粉、刚玉细粉、SiC和纯铝酸钙水泥为主要原料,研究了SiC加入量和粒度对耐火浇注料性能的影响。研究发现,在浇注料基质内加入6%的150目SiC,可以改善耐火浇注料的抗热震稳定性。 相似文献
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详细阐述双环管工艺聚丙烯装置生产中细粉产生的原因及其对装置运行造成的危害,同时对如何控制细粉的产生提出了可行性建议,对双环管聚丙烯装置的操作优化及工艺改进具有一定的参考意义。 相似文献
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《化学工业与工程技术》2016,(1):32-34
针对硫磺成型装置工艺循环水中细粉硫富集、细粉硫中水含量过高及再熔器运行不稳定等问题,提出了新的硫磺成型工艺。在细粉硫分离过程中,新工艺采用离心处理技术代替原来的水力旋流处理技术,分离出的固相含固量能达到50%左右,且循环水中细粉硫的脱除率高。主要改造内容是将振动筛下落的水收集到水槽,用泵输送至离心机处理,离心后的清液进澄清室,固体物料用螺旋输送机输送至再熔器进行再熔;同时对再熔器材质进行升级,避免腐蚀。由于新工艺从源头对细粉硫进行处理,避免细粉硫进入循环水系统,因此达到治本的目的。 相似文献