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简述MDEA脱碳工艺流程和脱碳原理,改进和优化工艺条件,降低脱碳的电耗,蒸汽耗和脱碳液的消耗。 相似文献
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MDEA法脱碳是一种多胺法吸收工艺,虽然脱碳效果不错,但由于是化学反应吸收过程,脱碳后溶剂再生需要的能耗较高。为了达到节能的效果,本文指出河北新化股份有限公司将合成氨生产中的脱碳工艺由多胺法脱碳改造为碳酸丙烯酯脱碳,同时按照碳酸丙烯酯脱碳工艺的特点,对脱碳设备也进行了技术改造。采用高通量DJ-2型塔板代换了填料,实现了吸收设备与吸收工艺的最佳匹配,并提出了塔板在漏液区域操作脱碳效果更好的新工艺。改造后,可以实现了每吨氨节约蒸汽1363kg,年节能经济价值可达2040万元。 相似文献
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合成氨装置脱碳工段采用NHD脱碳工艺,由于脱碳后的脱碳气中CO2含量偏高,造成H 2损耗较大,为此采用ZUPAC系列双向金属折峰式波纹填料和新型槽盘式液体分布器对脱碳塔进行改造。改造后,脱碳气中CO2体积分数从2.0%降至1.6%,年可增加经济效益1000万元左右。 相似文献
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用比色法测定净化脱碳溶液中二氧化硅施全娥,朱改过(乌拉山富兴化肥有限责任公司质监中心)前言脱碳液中SiO2存在,使脱碳液的粘度增加,泡床增多,造成澜液,影响脱碳效率。因此,要对脱碳液中SiO2的含量加以测定和控制。近年来,测定硅的方法很多,但对脱碳液... 相似文献
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论述了目前国内外工业上常用的5种脱碳方法和基本工艺流程,通过对各种脱碳工艺的比较,提出了在不同工艺条件和脱碳要求下,选择脱碳方法的原则。 相似文献
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山西阳煤丰喜集团股份有限公司临猗分公司二分厂(以下简称二分厂)净化车问脱碳原采用MDEA脱碳工艺,在合成氨产能逐步扩大的过程中,频繁的改造使脱碳装置的主要设备腐蚀愈来愈严重,束缚着产能的进一步提高。为此,二分厂于2007年决定新增1套变压吸附脱碳装置代替原MDEA脱碳装置。 相似文献
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NHD脱碳液净化除杂技术的工业运用 总被引:1,自引:0,他引:1
NHD脱碳液在循环使用中,容易被氧化成的硫单质和粉尘等污染,造成溶液颜色变黑,脱碳电耗高、管道经常堵赛等一系列问题,为此,采用了NHD脱碳液净化除杂技术对受污NHD脱碳液进行处理。介绍了该技术在工业运用中的操作步骤、主要仪器设备、配料原则和处理后的效果,实践表明,NHD脱碳液净化除杂技术可满足脱碳液的回收再用,且不改变脱碳液成分;与处理效果相同的蒸馏法相比,处理成本大大降低。 相似文献
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河南能源集团中原大化公司合成氨厂脱碳工艺采用苯菲尔法。分析了脱碳系统脱碳碱液经常起泡的原因;提出了相应的处理措施。结果表明,脱碳系统严重起泡的现象被有效遏制,再生的CO2气体纯度达到98.5%以上。 相似文献
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该文介绍在1.7MPa压力下碳丙法脱碳改为NHD法脱碳的工艺及其与2.7MPa压力下NHD法脱碳设计的不同之处。 相似文献
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朱光辉 《中国石油和化工标准与质量》2012,33(12):31-32
为了满足天然气净化处理要求,中海油湛江分公司东方终端先后建设了三套脱碳装置,目前均已正常运行。三套脱碳装置的脱碳原理和主要流程基本相同,但在设计细节、设备选型等方面又各自存在一些特点。在多年的生产运行过程中,三套脱碳装置均出现了不同程度的问题,本文从生产运行者的角度,在总结大量生产经验教训的基础上,对东方终端脱碳状况及三套脱碳装置工艺设计特点进行了对比分析,指出东方终端三套脱碳装置工艺设计方面的优点与不足。 相似文献