共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
2.
1前言双列螺旋式绕组多用于低电压、大电流变压器上,其为10根~60根扁导线并联,传统的绕制方法是在卧式绕线机上进行。随着变压器容量的增加,绕组工作电流的相应增大,绕组的附加损耗也增大。因此广泛采用换位导线绕制双螺旋式绕组,换位导线并联根数为1根~12根,宽厚比为2~5。而对于部分宽厚比达到3及以上、辐向较大(100mm以上)且并绕根数较多的绕组,在卧式绕线机上绕制实际操作 相似文献
3.
1引言 绕组是变压器的心脏,其绕制质量直接关系到变压器的整体质量.因此,绕线机应具有较平稳的起动特性,从而可避免冲击性的起动给绕线工作造成困难.此外,它还应有较好的制动性能,在停车后不因惯性而继续转动,更不应由于线盘的拉力或绕组的重心不平衡而使绕线机反向转动.对于多根导线并绕的螺旋式绕组,即使绕线机出现很小的反向转动,也会造成已绕好的线匝松散.同样,对于其它结构形式的绕组也会造成线层、线段松动,"换位"位置不正等缺陷.同时,为提高绕组的绕制质量,绕组绕制速度应保持在10r/min以下,并且要求绕线机的转速连续可调.基于上述考虑,我们采用变频调速器对公司的大型卧式绕线机进行了改造. 2变频调速器的应用 2.1调速原理 由电机转速公式得出结论,电机的转速与电源频率.f成正比.因此,通过变频调速器改变电机的电源频率可调节电机的转速.由于电机的功率与转速的三次方成正比,因此节能效果非常明显. 2.2具体改造方法 相似文献
4.
多根导线并联绕制的连续式绕组,除了通过额定电流IH外,并联导线间还有环流流通。由于绕组结构各异,要准确地计算环流和环流造成的损耗是比较困难的。对于套装好的变压器绕组,消除其环流,降低绕组的损耗与温升是有重要意义的。我们主要讨论3根导线并联绕制的连续式... 相似文献
5.
6.
在微型直流电机生产中,转子手工绕线劳动强度大,且因匝数较多而不易记清所绕匝数。为此我制作了一种绕线专用夹具,用普通绝缘纸作槽绝缘时,将普通绕线机加以适当改造,很容易将导线直接绕进转子槽内,而不伤导线,不损坏槽绝缘。实现机绕后绕制的转子线圈比手工绕制的转子线圈紧密、均匀平整。如装驱动电机及计算器,即可构成 相似文献
7.
8.
9.
目前国内的环形变压器、调压器生产厂家中所用的环形绕线机,包括部分进口的环形绕线机,用作导线拉力的制动器(刹车),几乎均采用磨擦式制动器作为绕线时的导线拉力。由于磨擦式制动器本身存在着明显的冷热态制动力矩大小不一和在常态运行中的不稳定性,造成被绕制的线... 相似文献
10.
11.
《电气制造》2006,(10)
1引言S11M.R系列卷铁心配电变压器与S9系列配电变压器相比,因其空载电流小、噪声低、运行维护简单,得到了广大供电部门的认可,并在全国电网改造中得到广泛使用。但该产品的绕组在制造中易出现一些问题,本文对这些问题进行了分析,并提出了改进措施。2绕组制造中出现的主要问题众所周知,影响卷铁心变压器批量生产的主要因素是绕组的制造,特别是低压绕组的绕制,目前行业上多采用出头引线“预埋法”绕制卷铁心变压器绕组,我公司在试制阶段及小批量制造初期,绕组制造过程中遇到一系列问题,其主要问题如下:(1)在做产品工频耐压试验时,低压引出头处放电及高压引出头对低压线匝出现放电现象频次较高。(2)低压绕组出头引线弯折时,第一匝线提出较多,包扎绝缘后难以送回原位。(3)低压绕组纸筒内径与铁心柱的间隙小,绕组绕制时易造成绕线齿轮与铁心柱磨擦,甚至出现低压纸筒打软与铁心抱死现象。(4)绕组端部距铁心窗口有25mm、30mm、40mm几种尺寸。当距离为25mm时绕组绕完后,绕线齿轮很难从铁心柱上卸下。(5)图纸中低压纸筒高度比绕组高度小6mm,绕组绕制时轴向无裕度,特别是很难将低压线匝全部绕下。(6)低压绕组引出头采用预埋的方式绕制,端部空... 相似文献
12.
13.
1前言S11-M·R系列卷铁心配电变压器与S9系列配电变压器相比,其空载电流小、噪声低、运行维护简单。因此,其得到了广大供电部门认可,并在全国电网改造中得到广泛使用。2绕组绕制方法的优缺点众所周知,影响卷铁心变压器批量生产的主要因素之一是绕组的绕制,特别是低压绕组的绕制。纸包扁导线经过铁心窗口缠绕在旋转的低压内纸筒上。由于受窗口高度的限制,低压绕组的引线出头给绕组制造带来难度,特别是容量较大的绕组,由于其导线并绕根数多,截面积大,绕组制造更加困难。目前行业上,引线出头的制造普遍采用两种方法:一种方… 相似文献
14.
15.
1前言 大型变压器的低压绕组因电压低、电流大,所以较多采用多根导线绕制的螺旋式或连续式.但是在绕组实际绕制工作中,因导线换位较繁杂,很难达到技术要求,所以现在多采用换位导线代替多根并绕导线.这种导线在绕组绕制过程中工艺性较好,既能有效地降低附加损耗和涡流损耗,也能提高变压器绕组的机械强度.但是,换位导线绕制的绕组,其出头折弯比较难处理,而这是变压器制造中的一道重要加工工序之一,它的质量直接影响变压器的整体质量.在绝缘试验中出头折弯部位,出现放电和绝缘击穿的情况较多.传统的工艺处理方法是使用一些常规的90°弯折工具进行弯折,但是折弯后的导线部位易出现较大扭曲变形,且导线漆膜破损较严重,人员操作也比较费力,出头进行绝缘包扎后多因尺寸超差难以放入绝缘端圈开口处. 相似文献
16.
1故障现象 故障发生在一台220kV级电力变压器的C相高压绕组上.该绕组采用的是两组合导线绕制的连续式结构,组合导线的股间绝缘为0.45mm. 相似文献
17.
绕组在绕制过程中,在不影响电导率和不损害绝缘的条件下,导线要尽量拉紧以提高绕组绕制的紧实程度,使绕组在突然发生短路的情况下不受损坏或损坏的程度最小.因此在很早以前人们就想办法使导线拉紧,但那时生产的变压器容量较小,导线的规格也较小,不需要用多大的力就能平直拉紧导线,所以应用的导线拉紧装置(见图1)也比较简单. 相似文献
18.
线圈绕制时,为使绕组在运行时具有较高的机械强度和较好的抗短路能力,必须对导线施加一定的张紧力,目前采用最多也最经济的方法便是在线盘架上设置带式制动器(刹车),通过对线盘作用一反向扭矩来达到导线张紧的目的。图1是这种卧绕线盘架线轴的典型结构。该结构中,线轴以轴承组件安装于线盘架的立柱上,其中固定有带式制动器和拨叉,分别位居线盘架立柱的不同侧。工作时,制动器经线轴、 相似文献
19.