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钻头扭矩参数的变化可以反映钻头运行状况,现有的扭矩参数监测方法受扭矩传感器、钻机型号、操作人员等因素影响较大,用设置扭矩门限值的方法监测钻头运行状况,监测效果较差。为此,提出了用监测“扭矩波动系数”代替现有监测扭矩绝对值的方法,并给出其计算模型:通过对现有采集的扭矩参数进行实时数据处理,实时计算测量点扭矩曲线的平均值、扭矩值的标准差,用测量点扭矩值的标准差与扭矩曲线的平均值的比值绘制出“扭矩波动系数”随使用时间的移动曲线,该移动曲线消除了不同扭矩传感器、不同钻机、不同的操作人员所造成的人为影响,更加客观地反映了钻头牙齿、牙轮的实时工作状况。该方法经过现场试验,能更好地预测钻头寿命终结,提高了钻井效率,取得了较好的效果;该方法立足于现有钻头扭矩参数的测量技术,不增加软硬件设备及人员,可在所有的钻井现场推广使用。 相似文献
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反扭矩释放是钻井过程中要求谨慎处理的一个重要环节,处理不当会产生相当大的危害.文章结合现场操作与顶驱控制系统的设计原理,主要针对顶驱钻井系统释放反扭矩的操作进行了分析.从能耗制动原理与矢量控制着手,给出了电机机械特性曲线和转矩限位功能图,基于这两个图形分析了不堵转和堵转情形下反扭矩产生的原因,给出了正确释放反扭矩的操作要领:先调节钻进扭矩限位旋钮,使扭矩值降低,待扭矩下降并趋于零后,再进行速度归零调节.该方法具有普遍的指导意义. 相似文献
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现有旋转滑动钻井工具无法同时实现隔离上部钻具旋转和钻头破岩产生的反扭矩,且工具面角不可控。基于此,设计了分时动态隔离上部钻具旋转和承载下部钻具扭矩的反扭矩定向钻井系统;研制了反扭矩定向系统样机;利用该样机开展了实钻测试,实钻总进尺57 m,工具面角控制精度小于±5°、造斜率达23.0°/100 m,平均机械钻速约为6.5 m/h(泥岩)。研究表明:研制的反扭矩定向系统可同时隔离上部钻具旋转和下部钻具扭矩;能精确控制工具面角,实现了下部钻具自动精确导向钻井的功能,验证了反扭矩定向系统结构设计理论的正确性。相关成果有望解决滑动钻进钻柱“托压”和井眼轨迹控制难题,提高弯螺杆滑动导向钻井时效。 相似文献
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旋转导向工具由于尺寸大,在钻井过程中井壁不稳定时容易发生卡钻、埋钻等复杂故障,处理难度大,现场应用受到一定限制。针对这种情况,文章研究了一种适用于定向钻进过程中的电控式扭矩离合控制工具。该工具在定向过程中可以将下部钻具与上部钻具的扭矩进行分离,实现上部钻具随钻盘低转速旋转送钻,下部钻具与螺杆工具配合滑动定向钻进。该工具由两部分组成:地面信号下传单元和井下信号接收及离合控制单元。井下信号接收及离合控制单元安放在近钻头位置,地面信号下传单元通过钻井液将信号传递到井下,离合控制单元接收指令后,用电液控制方式执行钻柱扭矩分离与结合动作。该工具使用的关键点是安放位置和反扭矩的控制,通过对下部钻具摩阻扭矩的分析,运用Landmark软件计算工具安放位置,抗反扭矩工具可抵抗并吸收螺杆钻具的反扭矩。现场应用表明,该系统可有效缓解托压,降摩减阻,稳定工具面,提高钻压传递效率,较大幅度提高机械钻速,实现低成本代替旋转导向工具,具有广阔应用前景。 相似文献
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分析了钻压、每转进尺、切削齿磨损和岩性对PDC钻头扭矩的影响,并用力平衡和能量守恒原理推导了PDC钻头扭矩与这些因素的关系式,通过钻头台架试验证明PDC钻头扭矩模式计算与试验结果相符,可用于指导井下动力钻具选用和设计。 相似文献
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牙轮钻头工作扭矩的计算机仿真 总被引:1,自引:1,他引:0
对牙轮钻头在破岩过程中的受力和运动状态进行分析,建立了牙轮钻头动力学基本方程,研究井底岩与牙轮钻头的相互作用后,建立了钻头结构参数,钻井参数,岩石性质参数与触底齿受力间的近似关系。研制了牙轮工作扭矩的计算机仿真模型和仿真软件,仿真结果与实验数据比较表明了理论研究和仿真模型及软件的正确性和可靠性。 相似文献
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作用在抽油机曲柄销上的扭矩问题 总被引:1,自引:0,他引:1
断口特征分析、现场受力测试和观察表明,抽油机曲柄销在玻坏时承受较大的扭矩。通过数值计算和理论分析,指出连杆大头与曲柄销轴承座装配不当,存在较大应力,以及曲柄销轴承选择不合理,轴承预期寿命偏低,致使轴承运转不良等,是引起曲柄销承受较大扭矩的主要原因。据此认为,改善曲柄销的装配质量和提高轴承的寿命,是防止曲柄销承受较大扭矩,延长其使用寿命的重要途径。 相似文献
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介绍了接箍拧紧机的扭矩测量原理及ZSM-1型电脑扭矩显示器,论述了大量程扭矩校准的方法及技术要求,并提出了此方法所产生误差的原因和消除误差的方法。 相似文献
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PDC钻头在深部硬地层钻进时存在蹩跳钻现象严重、单只钻头进尺低及机械钻速低等问题。为此,开设了扭力冲击器设计工作,并对工具的水力特性进行了仿真及室内测试。扭力冲击器主要通过水力切换总成、冲击总成及放掉总成实现对钻头的周期性扭矩冲击。流场仿真及室内测试结果表明:扭力冲击器高、低压腔快速切换表明其结构设计合理,能够通过启动锤的快速运动实现冲击锤反复冲击;扭力冲击器能够正常运转并提供稳定的高频扭矩,且启动流量不低于5. 4L/s。所得结论为扭力冲击工具的优化设计及现场应用提供了参考。 相似文献