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我国不同级别高炉的基建投资和和生铁成本的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对三个不同级别高炉(300m^3、1200m^3和2500m^3)单位投资成本和生铁经营成本的对比分析,可知单位生铁投资成本2500m^3级高炉最高,300m^3级高炉最低,而单位生铁经营成本2500m^3级高炉最低,300m^3级高炉了高。如果投资成本和生铁经营成本统一起来考虑,则每吨生铁总的成本大体在同一水平上,因此当前大中小高炉并存是必然的结果。 相似文献
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1 概况 济钢第三炼铁厂有3座120m~3高炉冶炼炼钢生铁(1座100m~3高炉冶炼球墨铁)。近几年我厂通过采取一系列技术措施,在降低炼钢生铁含硅量方面取得了显著成效,1998年1~5月与1992年比较,炼钢生铁含 相似文献
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我国不同级别高炉的基建投资和生铁成本的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
根据对我国350m^3、1200m^3和2500m^3级高炉的基建投资和生铁成本的比较结果,笔者认为,不同容积高炉在当前一段时间内仍然是互相共存的局面,但考虑到经济进一步发展后,生存空间将发生变化,技术政策应立足于高炉大型化。 相似文献
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当前,要提高高炉冶炼生产率和经济效益,必须以改变选择高炉冶炼工艺制度的观点和方法为前提。 对创造了一系列条件(包括改变造渣制度)的企业的操作分析表明,高炉冶炼指标大有改善的可能。 各企业炉渣成分变化很大,决定了炉渣的不同理化性能和脱硫能力。由表1中列出的结果得知,前苏各企业炉漆碱度(CaO/ 相似文献
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南京钢铁厂有三座300m~3高炉,近年来在降低生铁含硅量方面有较大进展。1985年全厂生铁含硅为1.01%,1986年为0.77%,1987年为0.697%。1988年稳中有降,2号高炉4月份〔Si〕为0.53%,而使用60%土烧结矿和外地杂焦的3号高炉,4月份〔Si〕降低到0.46%,(?)0.15%,二季度〔Si〕0.52%,在全厂领先。对此作一简要叙述和分析。1.原燃料概况1,2号高炉使用65%机烧结矿(TFe51%,FeO~13%,R_21.54,MgO3.8%, 相似文献
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AK钢公司米德尔顿厂的3号高炉具有年产生铁200万吨以上的生产能力,高炉的主要技术参数见表1。 相似文献
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1 前言 降低生铁含硅标准偏差对于降低焦比、稳定生铁成分、满足炼钢需求等有着重大影响。马钢2500m~3高炉开炉后受设备、原燃 相似文献
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1 高炉强化冶炼的基本条件 本钢 铁厂现有两座380m~3高炉,所产的生铁是商品铁,每年都冶炼大量的铸造生铁,针对这一情况,经过实验,80年代初期一铁厂将炉料结构收为高碱度烧结矿(R=1.6~1.65)加硅石冶炼并沿用至今。随着高炉冶炼技术的进步,高炉强化冶炼对原燃料的要 相似文献
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炼铁厂有5座高炉,2座300m~3容积,3座350m~3,不同容积的高炉使用不同规格的风口备件,1号炉、2号炉之间可以通用,3号炉、4号炉、5号炉之间可以通用。风口规格形状、数量的需求是一个不确定的需求,以往各高炉车间预订下一年风口备件计划,由于风口备件费用没有合理分摊,往往不同规格的风口数量计划定得较多,这样虽然高炉车间在更换和挑选使用风口时较方便,也有较大的选择余地,但总的备件费用高,并且由于 相似文献