共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
本文针对我矿四效蒸发罐运行情况,着重对芒硝型卤水制盐中Ⅰ效加热管的结垢、Ⅳ效加热管堵管问题,并对其产生的原因和解决途径进行了探讨。 相似文献
4.
关于卤水在真空制盐加热管内流速的问题,在强制循环外加热蒸发器中是相当重要的。流速大,传热系数高,结垢堵管的机会就会减小。在现代大规模的制盐工业中,需要生产强度大的蒸发设备时,就采用这种蒸发器。它可以使循环速度达到1.5~3米/秒以上。但 相似文献
5.
湖北省云应地区硫酸钠型矿盐卤水中含有较多的硫酸盐、碳酸盐及 CO_2。在制盐过程中,由于温度、压力、浓度及 pH 值等的变化,随同氯化钠的结晶析出各种硫酸盐、碳酸盐并附着在蒸发罐和加热管壁上形成垢层,极易造成加热管堵管。我厂制盐一组罐改造从1981年12月投产到1982年12月,即生产一年后对加热管垢层厚度 相似文献
6.
通过加热管垢层的影响的理论计算,分析了加热管结垢对换热效果严重下降,真空制盐系统生产能力下降和有效生产时间较短的影响程度,结合理论分析和多年实践经验,总结了防止加热管结垢的措施。 相似文献
7.
针对湖北双环科技股份有限公司盐厂自从卤水净化工艺投产后,制盐加热管壁结垢现象较严重,产盐量明显降低的情况,分析了造成制盐加热管壁结垢的各种可能原因.并对当今制盐行业加热管壁阻垢方法进行了比较分析,最后采取了向卤水内加入阻垢剂的方法来除去阳离子,取得了较好的阻垢效果。 相似文献
8.
一、防止料液在加热管内沸腾所需的液柱高度当前影响真空制盐的生产强度、蒸发效率、生产周期等问题的重要因素之一是蒸发器的堵管问题。加热室堵管一般是两种垢物组成。一种是盐垢,另一种是石膏等垢。本文主要是探讨解决加热管结盐垢问题。即防止料液在加热管内沸腾而生成盐垢所必须的液柱高度。国内真空制盐的设计与生产通常采用“过 相似文献
9.
10.
由于B30管材(即铜镍合金管材)具有较强的耐蚀性和传递热能的能力,已经广泛地应用在真空制盐作为加热室的加热管。我厂一套10万吨/年真空制盐装置上的加热管也采用B30管材(其规格为φ45×2.5)。虽然这种管材具有较强的腐蚀性,其使用寿命明显优于低碳钢管材的特点,由于我们这套制盐 相似文献
11.
12.
13.
在我国制盐行业中,石膏型卤水的防垢普遍采用的是石膏晶种法,这种方法只能对制盐过程中石膏结垢有一定的缓解,不能从根本上解决石膏结垢问题。生产一段时间后,加热管管壁结垢仍很严重,卤水预热器(无论是板式或管式预热器)被堵的现象时有发生,不得不停车处理,影响了生产的连续性,降低了生产强度。为了彻底解决这一问题,我厂决定采用廉价的碳酸钡矿来处理卤水。下面是我厂采用此方法净化卤水的研究和使用结果,供参考。 相似文献
14.
15.
16.
真空制盐加热管防垢除垢乃是真空盐生产的关键问题之一。特别是自贡地区用石膏型卤水制盐过程中产生的垢层,绝大部份是石膏垢,少量复盐垢和碱垢等。采用石膏晶种法防垢,经常保持罐内料液中悬浮固体石膏含量20克/升以上,作为晶种可以大大减少加热管结垢的机会,除垢周期得以延长。但是由于生产的变化多端,操作过程中的疏忽,以及突然事故,结盐垢大洗罐等,难免有时石膏晶种不足而造成 相似文献
17.
我厂真空制盐车间自建成投产以来,加热管的腐蚀问题一直是影响真空制盐生产的关键。长期以来,我们采取了各种措施保护加热管,如外加电流阴极保护、牺牲阳极,用精锡镀管内外等方法。实践证明是能起到一定作用,但并不理想。从国内外的情况看,解决加热管的腐蚀,从材质上着手是理想的解决办法。根据我国的资源情况,七八年我 相似文献
18.
1986年底,我矿经湖南省经计委批准,将原制盐生产装置进行技术改造,扩建为年产10万吨精盐。扩建工程设计由轻工部长沙设计院和长沙有色冶金设计研究院共同承担设计。10万吨制盐工程投产后,使我矿取得了良好的经济效益。现将我矿10万吨真空制盐装置技改情况简介如下。 一、蒸发工艺的改进 1.蒸发罐 蒸发罐传热面积480m~2,加热管φ45×3-6500mm,586根,蒸发室直径Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ效3m,Ⅳ效φ3.6m,蒸发室直筒高度为8m,上循环管直径(出口)φ1m,水平切线进蒸发室,下循环管直径φ0.9m,蒸发室内衬不锈钢δ=2.5mm,材质1Cr18Ni9,加热管 相似文献
19.