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分析了影响转炉出钢温度的各种因素,找出了我厂出钢温度高的主要因素并制定了有效的降低出钢温度的措施,并分析了措施实施后的效果。 相似文献
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通过对钢水过程温度变化及盛钢容器的热损失分析后提出,加强对钢包和中间包的管理和采取措施,可使转炉终点温度降至 1 650 ℃~ 1 690 ℃,实现"低温快注"生产. 相似文献
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转炉吹炼喷溅控制新方法 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对试验结果的分析,查明武钢二炼钢厂转炉产生吹炼喷溅的主要原因,提出了工艺改进措施。改进后不仅提高了成渣速度,减少了喷溅,改善了脱磷脱硫效果,而且也缩短了吹炼时间,降低了炼钢原材料消耗。 相似文献
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转炉铜锍吹炼是个自热过程,温度过高、过低对炉龄、单炉产量及产品质量控制有至关重要的影响。通过对大型转炉铜锍吹炼过程造渣和造铜阶段的温度统计,结合现场实际炉况表现,总结得出温度控制对铜锍吹炼的影响及温度控制的具体措施。实验结果表明:造渣初期、中期及末期温度温度分别控制在1110~1160℃、1150~1210℃和1195~1260℃时,造渣效果最佳;造铜前期和末期温度控制在1160~1210℃和1180~1200℃时,造铜效果最好。同时为转炉铜锍吹炼更好的利用自身余热增加冷料处理量、保护炉衬及确保渣型提高粗铜质量提供借鉴意义。 相似文献
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Inrecentyears ,thedemandforhighercleanli nesssteelhasbeen greatlyincreased .Alargeamountofhighqualitysteelrequiresthephosphoruscontentlowerthan 0 .0 15 % .Thephosphoruscon tentinsomespecialsteeltypes ,forexample ,steelpipeforlowtemperature ,specialdeep drawingste… 相似文献
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转炉铜锍吹炼具有较为突出的冷料处理能力。冷料的分类组成、添加方式、添加时机和添加量是转炉铜锍吹炼冷料处理过程中的四个关键控制要素。转炉冷料处理量的增加不仅能平衡炉温,利用富余热能,稳定炉况,同时能显著提高单炉粗铜产量和质量,提升企业生产效益。 相似文献
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