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ATOX50生料立磨系统的设计能力420 t/h,实际仅370 t/h左右,生料工序电耗16.5 kWh/t.进磨石灰石粒度偏大且均匀性不好、易磨性差、磨内物料内循环量大、设备故障率高是导致电耗高的原因.在改造选粉机和优化喷口环角度的同时,对系统的漏风、立磨进风管道积料等进行处理,在入磨物料未发生大变化的情况,实现节电... 相似文献
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我公司拥有2条南京水泥设计院设计的5?000 t/d新型干法生产线,一线2005年12月投产,二线2006年9月投产,年生产能力400多万吨。这2条生产线实行机电一体化配置,自动化程度高,质量控制系统精密,环保除尘设施齐全。使我公司水泥生产具有高效、优质、节能、清洁生产特点,是符合环境保护要求和大型化、自动化、科学管理特征的现代化水泥生产基地。生料粉磨设备选用德国POLYSIUS公司生产的RM57/28/510立磨,生料配料为:石灰石77.0%、砂土17.7%、硅质原材料4.2%和铁质原材料1.7%。 相似文献
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我公司立窑生产线为典型的“群窑大磨”工艺,生料粉磨系统选用了1台M LS2619立磨,全黑生料配料,由于该生产线生料配料采用了小型的D CS集散控制系统,自动化程度高,操作工人少。该系统于2003年2月份建成投产至今,生产运行平稳,产质量稳定,但同时也存在着生料单位电耗较高,导致生 相似文献
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现代大型立磨集烘干,粉磨,选粉及输送于一体,且高产节能,为新型干法生料粉磨的首选技术,文章介绍了国内立磨技术的应用概况,并对立磨系统应用中的关键技术和控制点-系统热焓与风量的匹配,增湿塔设置方案,磨辊液压系统压力与磨床输入功率关系,系统漏风控制等方面进行了详细分析研究。 相似文献
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5 000 t/d水泥熟料生产线配套的POLYSIUS RMR57/28/555型辊式生料磨,自投产以来生料磨台时产量偏低,系统通风阻力过大,入磨压力在-650 Pa左右,单位产品电耗偏高,系统漏风点较多……实施改造后,产量由420t/h提至470t/h左右,电耗由原来的19.8 kWh/t下降至16.5 kWh/t. 相似文献
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辊磨以其独特的优势成为当今大型生料制备系统的首选。在系统的优化设计上,三风机系统较双风机系统实用可靠;在调节气流热焓的设备方面,采用管道喷水替代增湿塔的设计方案表现出占地少、流程简、投资省的优势。 相似文献
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国投海南水泥有限公司2 000 t/d熟料生产线生料制备采用集粉磨、烘干、选粉、输送功能功于一体的ATOX立磨系统(设计能力160 t/h)。经多年的生产运行,该公司对这一系统的操作要点和相关工艺参数进行了不断的探索,使其生产逐步正常稳定,实际生产能力达170 t/h,系统运转率>85%;系统电耗<14 kWh/t。另外,文章还对该系统在生产调试过程中出现的问题及其处理作了详细介绍。 相似文献
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由于生料烘干磨的热源来自预热器的废气,因此预热器和生料磨共用一套废气收尘,从而构成辊磨(立磨)粉磨系统。这个系统必须既能满足三个部分联合运行,又要适应停生料磨后的正常运行,同时该系统投资要低,运行费用要省。所以认真对辊磨系统进行分析,力求寻找适合具体情况的系统甚为重要。 相似文献
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水泥工业电耗中,原料、燃料和水泥的粉磨电耗占据大头;而其中的原料粉磨又占整个粉磨能耗的20%~30%。随着能源的日趋紧缺和其价格的不断增长,如何进一步降低原料粉磨能耗意义重大。文章分析了物料的粉磨原理及其粉磨与能耗关系;在此基础上重点介绍了原料粉磨系统的二种节能方案——立磨系统和辊压机终粉磨系统,并就这二种系统的适应条件和性能优势进行了分析。 相似文献
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考察了HBYD水泥有限公司、SDCX水泥有限公司和JSLS水泥集团、GXHR水泥有限公司5000和6000t/d熟料线用立磨、辊压机作原料终粉磨的使用情况,对比了他们的电耗、运行稳定性及其它方面情况。粉磨兼烘干的大型辊压机原料终粉磨系统,其电耗要比立磨终粉磨系统低4~5kWh/t,且系统运行稳定,安全性高,正逐步被推广。 相似文献
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基于生料立磨的生产工艺和操作特点,以盘景水泥5 000 t/d生产线的生料立磨为研究对象,深入研究生料立磨的粉磨过程,在ABB DCS服务器上,基于模糊PID算法,开发了一套生料立磨优化控制系统,有效控制生料立磨磨机负荷、生料细度、生料成分和出磨温度,实现了对磨机的整体协调控制。 相似文献
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在生料粉磨系统中,为了降低进入收尘器的介质浓度,设计上会在磨机与收尘器之间设置一个预收尘器装置:旋风收尘器。该设备所能承受的假想截面风速,对于设备规格以及收尘效率,起着决定性的作用。本文针对国内外项目上应用的一种特型旋风收尘器进行全面的介绍和分析,采用该特型旋风收尘器可以大幅提高其收尘处理能力,其假想截面风速远高于传统旋风收尘器的计算值与选型标准,大大减小了该设备的规格与设置数量,以及配套的结构工程量的投入。 相似文献
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旧中卸磨电耗高,台时产量低,噪音大,通过引进新辊压机终粉磨系统,并采取加宽入V型选粉机溜子短皮带、增加冷风阀、改用双向喂料阀、下料溜子增加打散缓冲装置等措施,实现了提高选粉机选粉效率、提高辊子做功效率、解决物料离析问题的目标,达到提高生料台时产量、节能降耗的目的。 相似文献