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分析了中国石化中原石油化工有限责任公司乙烯装置脱乙烷塔的异常及对相关系统的影响.阐述了该系统的操作优化措施。 相似文献
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从大型乙烯生产装置中脱乙烷塔的操作不稳定入手,分析了导致塔内温度波动及原有控制系统不能投入正常运行的原因;通过相关分析,提出了将主要进料温度扰动作为前馈校正信号;通过在线测试、估算有关通道的特性、建立了补偿模型。最后利用该装置的DCS内部仪表进行组态实施,对稳定塔内温度及其它参数取得了较为满意的效果。 相似文献
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结合某60万t/aPDH装置,采用PROII对原UOP工艺包中的脱乙烷塔系统进行优化模拟,考察脱乙烷汽提塔冷凝器出口温度对循环水量、低压蒸汽量和丙烯压缩机负荷的影响,结果表明:当脱乙烷汽提塔冷凝器工艺介质出口温度为56℃时,脱乙烷塔系统的操作费用最低. 相似文献
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通过对大庆石化公司60万t乙烯改扩建中双脱乙烷塔项目背景、操作条件以及对系统影响三方面进行阐述,得出运用KBR公司提供的双脱乙烷塔新型技术,可以降低乙烯塔-乙烯机的运行负荷,从而保证裂解新区大负荷生产。 相似文献
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脱乙烷塔的计算机控制分为两个回路,即顶部回路和底部回路。顶部回路是通过塔顶回流流量来控制塔顶温度,使顶部产品中碳三馏分的含量减至最少。底部回路是通过底部再沸器急冷水流量,来控制灵敏塔板的温度,使底部流出物中碳二馏份含量最少, 相似文献
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塔里木油田轮南轻烃厂投产初期,脱乙烷塔回流泵就无法正常启动,严重影响丙烷收率提高。为了解决脱乙烷回流泵无法启动的问题,通过对泵体安装高度、实际工况与设计工况对比,回流罐液相除气能力核算以及对回流泵与回流罐的内部结构分析,发现现场实际工况与设计工况不符、取温点不合适、回流罐内部结构设计是主要影响因素。后期通过更换耐气蚀能力更高的泵型,成功解决脱乙烷塔回流泵无法正常运转问题。在气液相负荷均很高的回流罐设计选型方面,建议严格按照气液分离器进行相关计算,并合理考虑气液相分布不均、外部干扰等因素对分离效果的影响,内部合理选型并布置入口粗分离器、波纹板聚结器等内购件,可提高低温液烃脱气效果,改善泵运行工况。 相似文献
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以某年产45万t丙烯的丙烷脱氢(PDH)装置为基础,采用Aspen Plus流程模拟软件对脱乙烷塔系统进行模拟。利用建立的脱乙烷塔系统过程模型,分析了脱乙烷汽提塔进料位置、进料温度及脱乙烷稳定塔进料气相分率变化(通过脱乙烷汽提塔塔顶冷凝器与塔顶气相调节阀实现)对换热设备热负荷的影响,确定了能耗较低的工艺条件,并比较了脱乙烷稳定塔气相分率变化时的操作费用。 相似文献
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乙烯装置脱乙烷塔的动态模拟分析 总被引:3,自引:0,他引:3
应用gPROMS和Aspen Properties,建立了乙烯装置脱乙烷塔系统的动态模型并对其进行了模拟验证,基于该模型研究了开车过程中脱乙烷塔系统的动态特性,以及在常规PID控制系统自动调节下,脱乙烷塔对进料量波动﹑进料中乙烯含量增加和进料温度下降等工艺参数扰动的动态响应。结果表明,开车过程中,及时超调回流量和再沸器加热量可以减少产品质量达到控制要求所需的时间;衰减震荡式进料量波动﹑乙烯含量增加和进料温度下降等工艺参数扰动,首先会引起再沸器液位的逆向动态响应,并且衰减震荡式进料量波动和乙烯含量增加都会引起塔顶丙烯含量和塔底乙烷含量的峰值波动。 相似文献
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列管换热器是石油化工生产装置中使用最多的热交换设备,约占装置设备台数的三分之一。由于当今能源供应紧张,以及生产装置的规模日益大型化,迫使换热设备结构改革,以达高效、紧凑、方便制造,此已提到个重要的议事日程上。为此,许多单位作了大量研制工作,并取得小少可喜的成果。 相似文献
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针对攀钢集团重庆钛业公司除盐水系统设计方面存在的树脂渗漏、水质监测不连续、盐酸、烧碱喷射器流量偏大、再生系统腐蚀、堵塞等问题,以及运行方面的粗放式管理,影响水质稳定,制水耗用的盐酸、烧碱、工艺水过高的问题,逐一采取了加强在线监测,整改、完善系统设施,加强基础管理等优化措施,使除盐水水质恢复正常,制水消耗的盐酸、烧碱、工... 相似文献