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消失模铸造冒口工艺改进的探讨及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
郭若东 《特种铸造及有色合金》2005,25(3):182-183
在消失模铸造中为避免铸件产生气孔、夹渣、冷隔等缺陷,着重探讨将冒口改为大气压力冒口,并填入覆盖剂,使冒口除起补缩作用外,还有提高铸件保温、排气和集渣的作用,从而提高了铸件的成品率,并推荐了覆盖剂、砂芯基本材料和工艺配方案。 相似文献
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通过对行星框架铸件实例的分析并经生产验证 ,提出了一些能较有效地防止球墨铸铁件内部产生缩松、缩孔的措施。 相似文献
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介绍球铁件收缩、补缩行为,并根据温度场特点,分析球铁件凝固过程形成的热场不良元的原因。通过改变浇注系统,安放冷铁等工艺手段,建立良性温度场和理想的凝固条件,达到获得致密铸件的目的。 相似文献
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球铁前轮毂和差速器原采用手工造型,用外冷铁解决缩孔缺陷。改用机器造型后,因不便于使用冷铁,通过工艺改进,采用边冒口补缩,解决了缩孔问题。 相似文献
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淡瑶 《热处理技术与装备》2023,(5):18-21
简要分析了消失模铸造球墨铸铁件的浇注系统设计及铸造中常见的缩松缺陷的形态、成因及其预防。通过实验发现,铸件上端面及厚大部位出现缩孔、夹渣的缺陷。通过计算和模拟,增加上端面加工余量、增设冒口,配合改进浇注系统,采用近似底注的方式,提高浇注系统的补缩能力,可以预防缩松、缩孔缺陷。对全工序加强过程控制,确定了提高铸件合格率的最佳方案。 相似文献
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宝鸡瑞泰尔汽车零部件有限公司作为陕西汽车集团有限责任公司的配套厂家,近3年来在消失模铸造工艺技术生产重型汽车桥件和底盘件等球铁铸件方面积累了丰富的经验,现总结如下。 相似文献
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再论汽车球铁件的补缩工艺设计 总被引:1,自引:1,他引:0
对S I Karsay的球铁铸件浇冒口设计理论和均衡凝固技术进行了深入的比对分析.结合生产实例说明:S I Karsay的补缩理论已经包含了均衡凝固技术的核心要点,而且明确提出了各种补缩类型和方法的选用条件,而均衡凝固却模糊和避开这些十分重要的选择条件,认为其所提出的核心要点适用于所有条件下铸铁件的生产,从而产生谬误,引起误导. 相似文献
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对S I Karsay的球铁铸件浇冒口设计理论和均衡凝固技术进行了深入的比对分析。结合生产实例说明:S I Karsay的补缩理论已经包含了均衡凝固技术的核心要点,而且明确提出了各种补缩类型和方法的选用条件,而均衡凝固却模糊和避开这些十分重要的选择条件,认为其所提出的核心要点适用于所有条件下铸铁件的生产,从而产生谬误,引起误导。 相似文献
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柴油机的上壳体铸件用QT600—3球铁铸造,工作压力高达35MPa。不允许有缩松缺陷。为此对两种工艺进行了对比:(1)内孔不铸出,厚大端朝上,顶部设大尺寸冷冒口,结果中心部位生产缩松和晶粒粗大。(2)大端朝下,内孔设内冷铁,顶部冒口有内浇道与直浇道连接,缩松和晶粒粗大问题得到解决。 相似文献
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介绍了材质为QT500-7的大型阀体的铸造工艺设计及生产控制,并成功铸出了直径为2960mm,质量为5350kg的阀体。 相似文献
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球墨铸铁汽车后桥壳铸件在生产过程中容易产生皱皮缺陷,为查明原因,采用View Cast软件对其铸造工艺进行分析,并对充型及凝固过程进行了模拟.结果表明,由于合金充型过程不平稳造成金属液氧化严重,进而引起皱皮缺陷.根据模拟结果进行了浇注系统的改进,消除了皱皮缺陷. 相似文献
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