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对端羧基产生的原因及其对纺丝性能的影响进行了讨论 ,发现聚酯的端羧基值在 3 0mol t左右时 ,长丝生产线的断头有明显的减少 ,并运用正交实验法对影响端羧基值的条件进行了优选 ,采用优选条件控制聚酯的端羧基值在 3 0mol t左右。 相似文献
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从PTA品质、配料量比、液位变化、温度、压力等方面,对PET切片端羧基值影响因素进行研究,采用正交设计和优化计算的方法,找出适合低负荷生产时的控制参数,达到控制切片中端羧基值的目的。 相似文献
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端羧基和二甘醇的含量是衡量聚酯产品质量标准的2个重要指标.就国内大多数所采用的五釜聚酯生产流程,2段酯化反应决定了产品中的端羧基和二甘醇的含量.针对酯化反应过程中端羧基和二甘醇互相矛盾的控制,调整酯化反应的关键参数,使产品中的端羧基和二甘醇指标达到要求. 相似文献
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高负荷生产条件下PET端羧基的控制 总被引:2,自引:2,他引:0
分析了高负荷生产条件下,PET端羧基超标的原因。通过正交试验,优化酯化和预缩聚工艺条件,使高负荷生产条件下PET端羧基控制在优等品范围内,同时生产能力由180t/d提高到210t/d,超过设计能力167%。 相似文献
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从生产实际出发,对酯化循环、工艺温度、反应液位、浆料密度、负荷变化、PTA品质等影响PET熔体中端羧基值的因素进行了系统分析和论述,并找出了PET熔体中端羧基值的预判方法和稳定控制的关键措施。 相似文献
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增容后聚酯端羧基的控制 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了济南聚酯装置增容后切片端羧基升高的原因,指出主要原因是酯化残存羧基增多,第二酯化最后一室的酯化负荷和切片端羧基存在负相关性。实施提高摩尔比和重新分配酯化负荷解决措施,可以将切片端羧基稳定在适当的水平。 相似文献
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聚酯端羧基控制的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
从酯化和缩聚2个阶段分析了聚酯端羧基产生的原因。确定了工艺调整方案,通过提高酯化液位延长酯化停留时间来提高酯化率,降低缩聚反应温度尤其是终缩聚的温度减缓热降解反应,对降低产品端羧基值有一定效果。 相似文献
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对国标GB/T14190 93测定方法进行改进。为防止在滴定过程中玻璃电极表面成膜,搅拌速度调节到旋起的旋涡约1/5溶液高,加液速度为1mL/min,直接用在蒸馏水中浸泡的电极测样,连续测量2个平行试样之间,将电极用乙醇、氯仿清洗后在蒸馏水中浸泡6min以上,在样品溶液中预加3~4滴饱和氯化锂溶液等。回收率可达95%~105%,相对误差最大为3.1%。 相似文献