共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
2.
在卷烟生产过程中,不可避免的会产生一定数量的残次品卷烟,残次品卷烟需要从机台运送到残烟处理线,回收分离后的烟丝再继续利用。目前,各卷烟生产企业对残次品卷烟的处理都需要经过专人收集、多次翻转、搬运、分品牌存放,然后集中处理。存在回收烟丝周期长、烟丝水分流失、流程复杂、工序多的问题。回收处理方法对烟丝有损伤,产生大量烟末,同时振筛分选烟丝,烟丝中含有部分细小纸屑,纸花中又含有部分烟丝,最终导致烟丝回收率低,烟丝纯净度不高,回收后的烟丝要降级使用,增加了企业的生产成本。残次品卷烟无损伤回收烟丝技术的研究与开发,颠覆了现有处理残次品卷烟设备的设计理念,克服了目前处理残次品卷烟回收烟丝方式带来的很多缺陷,可100%保证烟丝的纯净度,烟丝不必降级使用,同时还可提高烟丝回收率约30%。 相似文献
3.
《现代制造技术与装备》2020,(7)
在卷烟生产的制丝、卷接、包装三大生产工序中,制丝生产工序是提高卷烟产品内在品质、稳定抽吸口感、满足消费者抽吸体验的关键环节,对产品品质均质化起到重要作用。同时,设备作为产品生产的基础保障,服务于制丝生产工艺,管好用好设备是关键。基于此,结合设备全生命周期管理在制丝车间的应用进行了探讨。 相似文献
4.
5.
卷烟产品加工制造过程中,在卷烟机、包装机上都有完善的烟支、烟包质量检测系统,经过检测系统的烟支各项质量指标偏离设定的检测参数时就会被自动剔除,因此在生产过程中就不可避免的会产生一些残次品卷烟,这些残次品卷烟要进行回收处理,是卷烟生产全过程不可缺少的一道工序,使烟支中的烟丝回收继续再利用。现有残次品卷烟处理设备对残次品卷烟的回收处理,存在处理过程烟丝损耗较大、烟丝回收率低、回收的烟丝纯净度低等问题。爆珠类卷烟是近年来为满足消费者不断变化的口味需求而开发的新兴卷烟品类,生产中产生的爆珠残次品卷烟,工艺规定不允许在现有残烟处理线上进行处理,因为爆珠受外力打击作用有破损的风险,流出的液体会污染烟丝,只能采用“人工掰断+设备分离”处理模式,费工费时、效率低下,亟需研发一款既能处理非爆珠残次品卷烟,又能处理爆珠类残次品卷烟的设备。 相似文献
6.
7.
8.
在现代卷烟企业生产过程中,烟支的制式呈现个性化、多样化,其中就产生了爆珠烟的品类。同时在卷烟生产过程中,不可避免的会产生一定数量的残次品卷烟,目前各卷烟生产企业对残次品卷烟的处理大多采用喷蒸汽激振式,可大批量处理残次品卷烟,爆珠烟的残次品烟支回收再利用有别于普通烟支,由于爆珠的特殊性,过滤嘴被滚切后,细小的爆珠极易掉落到烟丝内,或是被处理线扎破,爆珠内香料污染回收烟丝,最终导致回收烟丝降级处理或完全无法回收利用。目前只能暂时由人工处理爆珠烟的残次品,效率低下且严重增加了企业的生产成本。本文介绍了针对爆珠烟残次品烟处理装置的研究与实践开发,创新的残次品烟支的回收办法,做到了爆珠烟的回收烟丝干净无污染,同时此装置由于保证烟支切割的质量,使得烟丝和滤嘴及卷烟纸彻底分离,提高了残次品卷烟的烟丝回收率,节约了生产成本。 相似文献
9.
卷烟物理指标是卷烟生产企业在生产过程中严格控制的质量指标。本文通过对五个卷烟品牌的真、伪卷烟样品的吸阻、圆周、硬度、总通风率四项主要物理指标进行对比测定,应用假设检验分析,结果表明:真、伪卷烟的硬度存在显著性差异;采用滤嘴通风技术的真品卷烟的总通风率和吸阻与假冒伪劣卷烟存在显著性差异。这三项物理指标可以作为卷烟真伪鉴别的重要依据。 相似文献
10.
11.
通过策划轻型汽车断开式转向驱动桥组装过程,提出在关键工序配备在线检测系统的方法。指出组装线工艺方案,提高了产品质量控制能力及生产效率。 相似文献
12.
13.
班组是企业生产的基本细胞,是企业生产的前沿阵地;设备是生产力,抓好班组的设备管理工作就成为了企业实现经济效益和提高生产效率的抓手。如何卓有成效地开展班组的设备管理工作就成为每一个从事设备管理工作者必须面对的课题。文章从企业设备管理实践出发,从设备管理流程入手。具体阐述了设备管理系统的逻辑组成结构,就如何建立设备管理系统谈了设备管理系统的重要制度建设和管理“标准化”。 相似文献
14.
通过设计轻型左、右汽车轮边总成组装过程,提出在关键工序实施过程能力控制的方法。指出柔性组装生产线工艺方案,实现了标准化组装,提高了生产效率。 相似文献
15.
分析了热镀锌机组沉没辊存在的主要问题,针对这些问题采取了相应的改进措施,提高了设备的使用寿命和工作稳定性,有效解决了锌渣缺陷,进而提高了产品质量和生产效率。 相似文献
16.
17.
18.
19.
20.
Shih-Hsien Chou A-Cheng Wang 《The International Journal of Advanced Manufacturing Technology》2014,71(5-8):1151-1158
Electrical discharge machining (EDM) is an excellent method to machine tungsten carbide with high hardness and high toughness. However, debris from this material produced by EDM re-sticking on the workpiece surface remarkably affects working efficiency and dimension precision. Therefore, this study investigated the re-sticky phenomenon of tungsten carbide and how to reduce the debris re-sticking on the workpiece surface. In general, the polarity in EDM depended on the different electrical parameters of the machine input and the different materials of the tool electrode. The first item of investigation observed the re-sticky position of the debris to study the effect of different polarities during the EDM process. Next, the tool electrode was set at different conditions without rotation and with a 200 rpm rotational speed to evaluate the rotating effect in EDM. Finally, different lift distances of the electrode and different shapes of electrode with rotation were utilized to investigate the improvement for reducing debris re-sticking on the machining surface. The results showed that only negative polarity in EDM could cause the re-sticky phenomenon on tungsten carbide. On the other hand, debris would notably re-stick on any machining position when the tool electrode was not rotated in EDM. Besides, debris significantly stuck on the center of the working area with rotation of the electrode. Additionally, a larger lift distance of the tool electrode could reduce debris re-sticking on the working surface, but this process would decrease material removal rate in EDM. In the end, a special shaped design of the tool electrode resulted in the re-sticky debris completely vanishing, when the electrode width was 0.6 times the diameter of this cylindrical electrode. 相似文献