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鞍钢7号高炉应用自焙碳砖的实践证明,自焙碳砖能够避免因温差不同引起的碳砖环形断裂和炉底热应力造成的蒜头状蚀损。但自焙碳砖在一定条件下也能形成脆化层,原因是自焙烧不充分时,碱金属侵蚀和渗铁的双重作用。 相似文献
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以鞍钢7号高炉自焙碳砖陶瓷砌体复合炉缸的热流强度、炉缸内各测温点和渣铁温度为依据,利用最小意味着回归分析方法提出了炉缸侵蚀状态的预测方法。此方法预测的等温线能形象和较真实地模拟炉缸温度分布和侵蚀状况,可为高炉操作提供重要参数并为判断炉缸的侵蚀状态提供重要依据。 相似文献
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自焙碳块陶瓷砌体复合炉缸在鞍钢7号高炉的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
评这了鞍钢7号高炉应用自焙碳块陶瓷体复合炉缸的发展过程,生产实践表明,这种复合炉缸具有良好的保温性能,可使铁水温度提高8~18℃,生铁硅含量降低约0.1%,开炉半年后完成自焙过程,一年半年后炉缸形成稳定温度场,1150℃等温红均匀分布在陶瓷砌体内或内侧,陶瓷砌体和碳砖接触处,温度均匀且小于800℃,此炉缸设计合理,成本低,砌筑方便,预计寿命可达8~10年。 相似文献
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鞍钢4号高炉1992年大修时采用自焙炭块陶瓷砌体复合炉缸。开炉后12 ̄18个月自焙炭块完成自焙过程,炉缸形成的温度场,1150℃等温线均匀地分布在陶瓷砌体内或内侧,陶瓷砌体和炭砖接触处温度均匀且小于800℃,这些都有利于控制炭砖所受到的各种侵蚀,防止炉缸异常侵蚀和环形断裂。预计炉缸寿命可达8 ̄10年以上。 相似文献
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鞍钢7号高炉自焙炭块—陶瓷砌体复合炉缸的生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
鞍钢7号高炉在1992年4月大修中首次在大型高炉上采用自焙炭块—陶瓷砌体复合炉缸技术,经过近两年的生产实践和炉缸各测温点的温度显示证明,自焙炭块——陶瓷砌体复合炉缸能够维持较高的炉缸温度,满足高炉强化冶炼和长寿需要,是一项具有广阔前景的新炉衬技术。 相似文献
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通过对3号高炉(620m~3)1987年大修和1991年中修破损调查,对比在炉缸工作了6年的自培炭块(第二代产品)和在炉缸仅工作4年的粘土砖内衬的侵蚀情况。说明自焙炭块比硅酸铝质的耐火砖具有耐高温、高温强度高、抗渣铁侵蚀能力强、导热性和抗碱性较好等优点,是中、小型高炉较理想的炉衬材料。 相似文献
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鞍钢10号高炉改造性大修设计贯彻“高产、优质、低耗、长寿”的方针,在原10号高炉(1627m3)拥挤的厂区建起一座2580m3的现代化新10号高炉。采用皮带上料;串罐式无料钟炉顶;环形出铁场;INBA水冲渣;烟煤喷吹;热风炉自身预热等十几项先进技术。本设计在炉体长寿方面作了较大改进,自焙碳块陶瓷砌体复合炉衬技术在鞍钢7号高炉成功应用的基础上,10号高炉又上了一个新台阶。 相似文献
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攀钢2号高炉(1200m^3)第三代炉役扩大性小修于2005年3月15日开炉,此次开炉由于采用了快速烘炉、带风装料、炉底多点送风点火、优化炉料结构等技术,开炉后设备故障少,炉缸活跃,加风顺利,炉况顺行。开炉第三天高炉利用系数就迭到了2.288,四月份日产生铁迭3264t,利用系数2.720,创攀钢高炉开炉迭产历史最好成绩。 相似文献
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介绍了本钢5号高炉自动诊断系统的构成、模块的开发及其应用。此系统可以帮助高炉操作人员稳定高炉操作,使高炉达到稳定顺行、高产、低耗、优质的目的。 相似文献