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安钢3号高炉在开炉前,铁口通道由传统炭素捣打料工艺改进为整体浇注塑型工艺。经过6年的生产实践表明,铁口通道维护效果较好,出铁铁流速度稳定,铁口深度保持在合理范围,大大减少了炉前因铁口维护不当造成事故发生的概率;同时,通过铁口通道塑型工艺改进,铁口区域耐材温度保持了稳定,没有出现温度持续升高或者陡升的情况,促进了高炉炉况稳定、安全和长寿生产。 相似文献
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大渡河钢铁厂112~3高炉新建开炉二年,炉况顺行欠佳,铁口维护不当。1988年6月出现炉底烧穿重大事故,本文介绍了这次事故的形成与处理及其教训。指出:正点出铁困难,造成渣铁长期积压;炉况不顺,强行掏大喷吹铁口,严重损伤炉衬;低劣的炮泥质量,慢风堵口导致了铁口深度急剧变浅。在抓产量指标的同时忽略了铁口维护这一重要环节。文章提出了加强铁口维护及其措施。 相似文献
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通过长期的炉前操作实践,探究了高炉出铁口泥包形成原理、打泥操作控制及合理打泥量计算方法,引导炉前操作人员做好铁口泥包及合理深度维护。 相似文献
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涟钢8号高炉开炉初期铁口出铁过程中喷溅严重,影响炉前工作及环保,通过调整炉前操作,压入铁口维护用炮泥,休风压入灌浆及正常生产带压灌浆等方法,铁口喷溅得到了有效控制。 相似文献
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