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1.概述 轧机主减速机和人字齿轮箱的齿轮和轴承均采用稀油循环润滑系统(又称稀油站)。 稀油站的工作是否正常可靠,不但直接影响轧机的有效作业率,而且影响其维修费用和能源消耗。目前我国稀油循环润滑装置虽然已经标准化,但某些老厂的轧机稀油站仍未进行改造,稀油站内控制和安全警示装置不全,设备陈旧,系统元件布置零乱,经常因压力波动、流量不足、油温过高等原因造成系统跳闸,被迫停产抢修。且多数稀油站未设置应急动力 相似文献
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为了处理武钢CSP厂2号连铸机在热试前的模拟试车过程中发生的摆剪齿轮箱高速轴切断事故,分析了该连铸机摆剪的功能、设备组成、结构特点及工作原理,从而找到了事故发生的具体原因,并采取了改进措施。改进后,高速轴靠电机端的轴承冷却效果得到了很大改善,摆剪系统设备运行正常,确保了2号连铸机热试成功。 相似文献
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薄板坯连铸连轧生产线上摆剪传动齿轮箱高速轴轴承故障时有发生,轴承工作游隙不足是导致故障的根本原因。为了满足轴承刚度和游隙的双重需要,通过对高速轴的受力分析和计算,得出了某型号摆剪所用圆锥滚子轴承对合理的预紧力大小范围。通过调整端盖垫片的厚度,解决了轴颈尺寸超公差情况下,轴承预紧过度的问题。 相似文献
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对棒材在摆剪连续剪切过程中出现跑偏的原因,进行了探讨和分析。并采取有效措施进行消除。解决了长期影响摆剪使用寿命及剪切质量的偏剪难题。 相似文献
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文章对八钢中厚板摆切式双边剪的剪切过程进行分析,结合钢板剪切过程的受力状态,以消除剪切缺陷,保证钢板切边质量为目的,提出了相关的控制要点。 相似文献
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铝板铸轧机液压随动剪的结构不仅克服了液压摆剪在结构上的诸多缺点,而且与一些进口铸轧机的液压随动剪相比,体积小,结构简单,成本低,运行效果良好。本文主要就液压随动剪的结构特点及相应的设计计算进行阐述和说明,明确液压随动剪的结构设计是合理的。 相似文献
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1 概述舞钢轧钢厂原摆切式双边剪远不能满足生产需要,于1996年4月改造为滚切式双边剪并投产使用,它采用先进滚切原理,代表着国际剪切设备发展趋向。它的投产使精整线达到可剪切50mm厚钢板的生产能力,剪切厚度比原来提高了10mm,同时解决了摆切式双边剪的切边质量问题。该设备采用德国技术,由沈阳重型机器厂制造完成。 相似文献
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对薄带钢圆盘剪在调试过程中的侧隙窜动问题、圆盘剪投入后的跑偏问题以及张紧辊对剪切的影响进行了分析,现场实际问题的解决办法经过实践检验都起到了较好的效果。 相似文献
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介绍了小型连轧厂冷摆剪控制系统的组成,工艺控制过程,并对传动控制系统的原理进行了分析,简要提出了该系统使用时应注意的事项。该系统自投产以来,大大加快了生产节奏,减轻了工人的劳动强度,取得了明显的经济效益。 相似文献