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采用水冷顶头穿孔毛管,是自动轧管机组五十年代以来的一项重要技术革新。包钢400机组于1981年11月试验使用了一次穿孔水冷顶头后,改善了穿孔操作,取得了良好的经济效益。本文根据几年来的使用情况,进一步阐述一次穿孔水冷20CrNi3铸钢顶头的使用条件,探讨进一步提高顶头寿命的途径。 相似文献
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实现了2辊斜轧穿孔顶头的主动旋转,测定了顶头转速与穿孔总轧制力、轴向力和顶杆扭矩的关系,讨论了主动旋转顶头穿孔新工艺对毛管质量的影响。 相似文献
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主动旋转顶头的转速对穿孔力参数的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
在实验室条件下实现了二辊斜轧穿孔顶头的主动旋转,测定了顶头转速对穿孔总轧制力,轴向力和顶杆扭矩的影响。讨论了主动旋转顶头穿孔新工艺对毛管质量的影响。 相似文献
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穿孔机新材质20CrNi8顶头试验常学增,王秉文(鞍钢无缝钢管厂)1前言穿孔机顶头分为碳钢顶头、合金钢顶头及用基顶头。穿孔机的作用是将实心管坯穿成空心毛管。而在金属变形中,顶头承受较大的轴向力。顶头在高温高压下工作,易被磨损或被压堆,如果继续使用,将... 相似文献
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420M钢(/%:0.18~0.23C,≤1.00Si,0.25~1.00Mn,≤0.020P,≤0.005S,12.0~14.OCr,≤0.50Mo,≤0.50Ni)的生产工艺流程为20 t EAF-AOD-LF-3 t锭-Φ190 mm管坯-Φ193 mm×29 mm毛管-ASSEL机组轧成Φ158.75 mm×25.4 mm管。因420M钢热塑性差,穿孔时顶头耗损大,毛管内壁易产生折叠,ASSEL轧管后易产生表面裂纹等缺陷。通过优化工艺,管坯加热温度从1 240~1 280℃降至1 150~1 250℃,采用含钼顶头代替中碳CrMo钢顶头,改进轧管工艺参数,轧后缓冷和退火,显著提高钢管表面质量,一次探伤合格率由不足50%提高至95%以上。 相似文献
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420M钢(/%:0.18~0.23C,≤1.00Si,0.25~1.00Mn,≤0.020P,≤0.005S,12.0~14.OCr,≤0.50Mo,≤0.50Ni)的生产工艺流程为20 t EAF-AOD-LF-3 t锭-Φ190 mm管坯-Φ193 mm×29 mm毛管-ASSEL机组轧成Φ158.75 mm×25.4 mm管。因420M钢热塑性差,穿孔时顶头耗损大,毛管内壁易产生折叠,ASSEL轧管后易产生表面裂纹等缺陷。通过优化工艺,管坯加热温度从1 240~1 280℃降至1 150~1 250℃,采用含钼顶头代替中碳CrMo钢顶头,改进轧管工艺参数,轧后缓冷和退火,显著提高钢管表面质量,一次探伤合格率由不足50%提高至95%以上。 相似文献
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穿后毛管或荒管在热轧定径过程中,由于定径工序相关参数不符合工艺要求,致使毛管头部外表面纵向780mm处产生一种类似于月牙形的凹坑缺陷。通过分析凹坑缺陷的产生原因,结合现场实践,采取减小定径辊辊缝,提高装配质量,严格控制定径工序总减径率和终轧温度,定期修复定径机标高等措施,消除了毛管的凹坑缺陷,为后续变形的冷加工提供了合格的毛管,有效提高了产品一次成材率。 相似文献
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1 前言穿孔机顶头分碳钢顶头、合金钢顶头及钼基合金顶头。将实心管坯穿成空心毛管,金属变形主要集中在顶头上进行,因为顶头在高温高压下工作,从而容易磨损或被压堆。另外顶头常有局部磨损,导致轴向力增加(摩擦力增加)。致使轴向滑移增加,最终造成孔腔过早形成,产生内折。顶头磨损严重使钢管内表面形成内折,其特征为钢管内表面上呈现螺旋形、半螺旋形或无规则分布的锯齿状折叠。为解决这一问题,国内外已有课题着手解决,用高温退火生成氧化层来强化顶头表面。 2 采用高温氧化退火新工艺在顶头表面形成氧化层试验 相似文献
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为研究不同轧辊转速、送进角、轧辊人口锥角等工艺参数对大VI径厚壁P92钢管二辊斜轧延伸过程分层缺陷形成倾向性的影响,借助于商用有限元软件MSC.SuperForm,对不同工艺条件下大口径厚壁P92钢管二辊斜轧延伸过程进行了三维热力耦合模拟;采用Oyane韧性断裂准则分析了轧件损伤场及钢管分层缺陷的倾向性。研究结果表明:钢管内表邻近顶头接触区存在破裂高危带,轧件最大损伤特征值随轧辊转速的降低、送进角和轧辊入口锥角的增大而减小,发生分层缺陷的倾向性降低。此研究为揭示钢管分层缺陷形成机制,确定缺陷发生的敏感工况,制定防止或减轻分层缺陷的有效措施提供科学依据。 相似文献
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