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《理化检验(物理分册)》2017,(11)
某核电机组LLS柴油发电机排气管与汽缸连接螺栓发生断裂。通过宏观及微观分析、化学成分分析、显微组织分析、力学性能测试等方法,对螺栓的断裂原因进行了分析。结果表明:该GH2036合金螺栓的失效模式为沿晶脆性断裂;失效原因为螺栓热处理工艺不当,导致晶界析出了薄片状脆性相,弱化了晶界,造成螺栓在高温和应力共同作用下产生了沿晶脆性断裂。 相似文献
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某电厂汽轮机运行过程中在其中调门IN783合金螺栓的光杆处发生断裂。通过宏观和微观观察、化学成分和性能检测的基础上,对螺栓断裂的原因进行了分析。结果表明:螺栓断裂起源于中心孔壁,断口以沿晶脆性形貌为主,断裂性质为应力加速晶界氧化(SAGBO)脆性断裂;β时效处理不合格导致SAGBO抗力不足是螺栓发生断裂的主要原因。 相似文献
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通过宏观和微观观察、力学性能测试以及断口分析等方法对汽轮机组中压内缸螺栓断裂的原因进行了分析。结果表明:螺栓断裂的性质属于脆性蠕变断裂,主要原因为螺栓的材料质量问题和承载过大。 相似文献
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《理化检验(物理分册)》2017,(5)
某1 000 MW核电机组检修期间发现,汽轮机联轴器螺柱表面出现不同程度的损伤。采用宏观和微观形貌观察、力学性能测试、金相检验、扫描电镜观察、化学成分和能谱分析,对螺柱表面损伤的原因进行了分析。结果表明:螺柱表面损伤的类型属于点腐蚀损伤;引起点腐蚀损伤的原因为螺柱服役环境中存在腐蚀性元素,尤其是活性阴离子氯。 相似文献
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采用力学性能、金相分析等方法,对汽轮机螺栓的断裂进行分析,分析结果表明,螺栓在长期高温运行过程中,碳化物沿晶析出导致晶界弱化,从而在应力作用下形成疲劳源,最终产生疲劳断裂。 相似文献
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表面磷化处理的高强度螺栓在装配时发生断裂。对断裂螺栓进行宏观和微观检验、化学成分分析、金相检验、能谱分析和力学性能分析。结果表明:该螺栓的裂纹表面有氧化物且存在与螺栓表面相似的磷化物,裂纹处没有脱碳现象,说明裂纹在磷化处理前已存在,判断该裂纹是淬火裂纹。螺栓的断裂是由淬火裂纹造成的。 相似文献
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某飞机升降舵调整片电动机构固定螺栓,材料为30CrMnSiA,在使用约180小时左右,发生断裂。采用化学成分分析、硬度检测及断口分析等方法对该螺栓的断裂性质及原因进行了分析。结果表明,该螺栓碳含量偏高,导致该螺栓脆性增大并最终在应力集中处产生脆性双侧解理疲劳断裂。 相似文献
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通过对10.9级高强度紧固件M20~M24mm螺栓的延迟断裂进行了宏观、微观检验及分析,得出了氢脆是引起断裂的主要原因。通过对氢脆的机理、影响因素等方面的理论分析,得出对于高强度紧固件的氢脆,硬度的高低是主要的影响因素。 相似文献
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利用化学成分分析、硬度测试、室温拉伸试验及金相检验等方法对顶盖螺栓断裂的原因进行了分析。结果表明:螺栓断裂的原因是螺栓的热处理不合格,造成螺栓的组织不良、性能下降,在安装预紧时发生螺栓过载脆性断裂。 相似文献
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高强螺栓断裂原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对断裂的高强度螺栓断口及其腐蚀产物、螺栓表面存在的微裂纹进行了观察分析;对螺栓材料进行了热处理、氢脆敏感性和力学性能试验。结果表明,引起断裂发生的裂纹源─—微裂纹是Cl ̄-应力腐蚀及氢脆交互作用的结果。断裂螺栓材料变脆是由于时效致使晶界产生铁铬碳化物偏聚引起的。对断口形貌和断裂过程用断裂力学方法提出了解释。 相似文献
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《理化检验(物理分册)》2017,(11)
某热电厂汽轮机组扩容检修时发现末级叶片出现早期断裂的质量问题。采用断口分析、金相检验、化学成分分析、表面硬化层工艺分析等方法,对汽轮机叶片的断裂原因进行了分析。结果表明:该汽轮机叶片的失效机理为疲劳断裂,叶片表面硬化层存在裂纹、气孔、局部未硬化等缺陷,降低了叶片的耐冲蚀能力,是叶片发生早期疲劳断裂的主要原因。 相似文献
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王祥龙 《制冷空调与电力机械》2013,(6):25-27,31
1000MW超超临界机组汽轮机出现不正常振动、高压调节汽门异音、高导管晃动异常,通过机理分析、现场试验,采取相应措施,机组运行工况得到解决。一方面满足了电网、电厂的需要,更重要的是保证了机组的安全。 相似文献
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《理化检验(物理分册)》2017,(11)
某汽车发动机连杆螺栓在发动机台架耐久试验中发生断裂。通过宏观检验、化学成分分析、扫描电镜分析、金相检验、能谱分析等方法,对螺栓的断裂原因进行了分析。结果表明:该连杆螺栓断裂模式为多源疲劳断裂;裂纹内部存在大量的磷和锌元素,说明在搓丝工序时螺栓已经产生了微小裂纹;在后期的磷化处理中,磷化液渗入微小裂纹中;台架耐久试验过程中裂纹逐步疲劳扩展并导致螺栓断裂。 相似文献
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周宁 《理化检验(物理分册)》2019,55(1)
某水电站水轮机制动器闸板螺栓发生断裂,通过宏观观察、断口微观分析、化学成分分析、金相检验及硬度测试等方法对螺栓的断裂原因进行了分析。结果表明:螺栓的螺纹表面存在折叠和微裂纹等加工缺陷,应力在该处集中;且生产过程中热处理工艺控制不当,螺栓显微组织不是调质组织,且存在魏氏组织,使螺栓力学性能下降;当受到较大冲击力时,裂纹从加工缺陷处起裂并迅速扩展,导致螺栓断裂。 相似文献
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某发动机缸盖螺栓在装配后发生断裂。通过宏观、微观检验以及化学成分分析、力学性能测试、氢脆试验等对断裂原因进行了分析。结果表明:缸盖螺栓发生了氢脆断裂。其原因是缸盖螺栓在表面磷化后的去氢处理不当,导致装配后缸盖螺栓在拉应力的作用下产生氢脆裂纹,并最终发生断裂。 相似文献
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针对国产300MW汽轮机低压缸扭叶片发生断裂失效事故进行研究分析;通过对扭叶片有限元计算、叶片振型模态实测,分析该叶片各阶自振频率,其计算结果和模态实测值基本吻合,为事故分析提供理论依据;对叶片材质元素成分测试,并着重对叶片实际运行工况及承受的各种可能的激振力分析,探求导致该级扭叶片疲劳断裂的真实原因,为同类型机组的安全、可靠运行提供一种借鉴作用和分析方法. 相似文献
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8.8级螺栓在使用过程中发生断裂,通过化学成分分析、力学性能试验、断口形貌分析以及金相检验等方法对断裂螺栓进行了分析。结果表明:失效螺栓的断裂为多源疲劳断裂,主要原因是螺纹表面脱碳层的存在导致构件的抗疲劳性能下降。 相似文献
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某飞机用钛合金高锁螺栓在装配过程中发生断裂。通过宏观分析、微观分析、金相检验、力学性能复查和装配现场调查等方法对螺栓的断裂原因进行了分析。结果表明:该钛合金高锁螺栓为单边弯曲应力造成的过载断裂,与螺栓制造质量无关。螺栓装配区域操作空间狭小,安装时扳手的转动平面易发生倾转,从而在螺栓上形成弯曲应力,建议改进装配工具。 相似文献