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我公司Φ2.5m/3.1m×78m湿法回转窑窑尾采用的SWB40m2高压静电除尘器是70年代初的产品,1986年投入运行以来粉尘一直严重超标排放。为此对该除尘器进行了系统的技术改造,1年来运行效果良好。1存在问题及原因分析1.1电场内部件及壳体锈蚀严重造成腐蚀的原因主要是局部烟气温度低于露点温度出现水雾,使内部件及壳体钢板发生电化学腐蚀。根据实际观测,该电除尘器局部漏风点较多,如灰斗卸灰口采用分格轮卸灰,由于卸灰量与电场捕集的粉尘量不一致,导致卸灰口漏风严重。该电除尘器第2电场阳极板下部几乎全部锈透… 相似文献
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我公司Φ4m/Φ3.5m/Φ4m×150m回转窑窑尾原来的WY85m2电除尘器属国产早期产品,同时因采用生产化肥排放废渣做原料生产水泥的特殊工艺,造成设备运转率很低,虽几经改造除尘效果仍达不到国家标准。1999年我公司重新组织技术改造攻关,终于使这个难题得到解决。1存在的问题1)设备零部件腐蚀严重①设备使用的正常状态造成了壳体腐蚀破损点多面广,且不定期发生。停车抢修堵漏时,工艺气体的冷热变化要产生冷凝结露。频繁的开停车,必然造成频繁的结露,露点中很浓的腐蚀成分对壳体形成严重的腐蚀伤害。腐蚀→破损→降温… 相似文献
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1问题我矿水泥厂3条Φ3.0m/2.5m×90m湿法回转窑于1977年投产,窑体与窑尾冷烟室的联接如图1所示。窑体上下窜动时,窑尾密封装置的活动套在重锤的作用下,沿着窑体的中心线前后摆动,使两摩擦圈紧密接触而起密封作用。图1回转窑窑尾密封装置示意图经过近20年的生产,由于设备老化,窑尾两密封圈之间产生了一条间隙,冷风进入冷烟室,影响窑的热工制度。当操作工发现窑尾密封装置进冷风时,通常的处理方法就是用钢钎将和静摩擦圈相连的活动套移出来,使静摩擦圈与动摩擦圈尽可能合拢。该法费时费力。由于窑体上下不停窜动,这种操作每班就得4~5次。我… 相似文献
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干法窑尾电除尘器参数的选择李宝生,董福民铁三局水泥厂(046021)1引言我厂是日产700t水泥熟料的干法水泥厂,主机为带五级预热器及分解炉的Φ3.5×48m回转窑,窑尾原设计为Φ6×24m双筒增湿塔和SHWB60m2两电场电除尘器。由于粉尘污染严重... 相似文献
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我公司φ3.95m×56m窑外分解窑的窑尾密封采用气缸压紧端面接触式密封形式,即有12个缓冲气缸均匀分布在窑尾(见图1),缓冲气缸的型号为 QGA-80×160,工作压力0.15MPa~0.8MPa,气源为从空压站送来的压缩空气。该回转窑自1995年6月运行以来,由于缓冲气缸长时间受到窑尾筒体及烟室高温的辐射,使气缸内的密封圈损坏,进入气缸内的压缩空气泄露,无法在活塞上形成有效的压力,而使固定磨擦环和活动磨擦环之间的间隙增大并导致漏料。这样即影响窑内热工制度 相似文献
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永新水泥厂Φ 4. 5m× 100m湿法回转窑电除尘器 (型号 PTPK- 100),因壳体强度不足以承受壳体内部负压,投用后不久即发生事故. 2002年 5月 11日壳体框架立柱严重弯曲变形,致使除尘器内部短路,无法正常工作,给生产造成很大损失.后经采取措施,使除尘器恢复了运行.经分析,认为电除尘器实际运行负压超出了设计值是造成此次事故的主要原因. 相似文献
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1原密封结构和密封效果 我厂 3号Φ 3. 6m× 65m带料浆蒸发机的湿法窑,窑头窑尾原均采用组合式密封结构,见图 1、 2。 图 1改造前窑头密封结构 图 2改造前窑尾密封结构 窑头密封效果不理想,主要表现在弹簧钢片经常变形、上挠,加上窑头上下、左右摆动,重叠钢片和窑头套筒不能很好结合,加大窑头的漏风量,降低了二次风温度,从而影响煤粉燃烧速度,增大热损失。 窑尾密封装置的缺陷:窑尾筒体摆动时,活动套筒调节不灵活,再加上制作安装误差,固定摩擦片同活动摩擦片不能紧密贴合,导致摩擦片局部磨损严重… 相似文献
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脉冲袋除尘器在水泥窑尾上的应用分析 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对窑尾静电除尘,反吹风除尘和脉冲袋除尘的应用分析,总结出脉冲袋除尘的性能优势。在此基础上,重点就滤料的选择与成本分析,过滤风速的控制以及脉冲袋除尘器的使用经验和结构优化等方面进行了一一介绍和总结比较。 相似文献
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我公司于1996年建成投产一条600t/d的Φ3.5m×145m湿法回转窑生产线。由于我地区缺乏烟煤而盛产无烟煤,煅烧用燃料为北方烟煤,造成我公司熟料的生产成本居高不下,产品缺乏市场竞争力。为此设想在湿法回转窑上用无烟煤代替烟煤。回转窑使用无烟煤煅烧需要3个条件:一是煤粉细度足 相似文献
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回转窑密封安装质量直接影响着密封的使用效果、寿命和回转窑的运转率。安装窑尾密封存在的主要问题是密封处的筒体径向跳动值过大,密封的找正非常困难。作者以轴向迷宫式密封和径向接触式密封为例,介绍了安装技巧和要点。其中,轴向迷宫式密封的安装关键是找准窑尾筒体最凸点,静、动圈及窑尾密封外罩等设施的安装方法;径向接触式密封的安装关键有:遵循合理的安装顺序以及动摩擦圈的安装技术等。 相似文献
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燕山水泥厂700t/d熟料干法生产线,窑尾为Φ6m×20m增湿塔和WY-70三电场电除尘器。自1987年投产至改造前,除尘器不能确保达到排放标准。为迎接2008年奥运会,达到新的环保要求,原窑尾除尘器急需改造。1窑尾除尘系统存在的问题1)回转窑在点火投料长达8h内,看火工只能依靠观看火焰情况和控制工艺参数的手段来判断燃烧是否完全,这样使电除尘器常因废气中CO含量超标停止运行,烟筒排放黑烟。2)当回转窑因意外事故停止供料时,因增湿塔是人工调节喷水量,不能及时跟踪烟气量的变化,使烟气温度及粉尘比电阻值产生… 相似文献
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回转窑窑尾收尘技术的发展,始终都存在着电收尘技术与袋收尘技术两大流派。在20世纪七八十年代以前,由于袋除尘器易烧、易堵等问题没有可靠的预防措施,电除尘器占据了统治地位。随着滤料、清灰自控等技术的发展,袋除尘器越发显示出电除尘器目前还无法替代的优点,国际上袋收尘技 相似文献
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回转窑在运行中,经常因物料或者操作原因出现窑尾跑料的情况,非常容易造成窑尾密封片损坏,而且造成现场的扬尘。在窑尾平台下部安装一个集料仓,仓下部加装2台FU270链式输送机,转运窑尾漏料入生料磨排渣斗式提升机,再次入磨,从而较好地解决了窑尾漏料问题。 相似文献
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从水泥生产线硫的引入及自身脱硫作用入手,简要分析了水泥窑尾烟气脱硫采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺的优势及可能存在的问题,并给出了相应的解决方案。 相似文献
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文章介绍了PIT Navigator对水泥熟料生产自动化控制的实现,基于神经网络的自学习、自适应控制元件,将相关的过程数据记录下来,随后借助数据关联性进行分析,在预测和自学习过程模型(模型预测控制)中处理这些数据,并计算过程参数的实时预测,使用这些工具,可以实现更稳定的窑况,同时提高产量和降低能耗。 相似文献