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汽鼓筒体采用铆接,管子与汽鼓联箱间连接采用胀接的锅炉即称铆胀接锅炉,这些锅炉均是一些老式锅炉,大多数是业已运行了几十年之久的老设备,这一类锅炉往往参数低、容量小、水处理设备也较为简单,一般都采用二级钠离子交换的除垢水处理方法,再加上长期运行,这样使锅炉汽鼓苛性脆化裂纹的产生具备了一定条件。近二十年来,由于高参数、大容量机组陆续安装、投运,各级领导均非常重视金属部件 相似文献
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一、前言发电厂锅炉汽包由锅炉钢板连接而成。连接部位是汽包的薄弱环节,在长期运行中会产生裂纹。例如低、中压锅炉的铆钉孔、下降管的胀口和焊缝处,因炉水中的碱性物质浓缩,造成苛性脆化损坏。由于高压锅炉的给水经过严格的化学处理,发生苛性脆化的现象显著减少,但连接部位仍有裂纹产生,因此查明断裂的原因防止汽包破裂,对于发电厂的安全生产是很重要的。 相似文献
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发电厂锅炉汽鼓集中下降管座角焊缝探伤及其缺陷修补是近几年来保障电厂安全运行的重大课题之一。经探伤查明华东直属电厂共有6台汽鼓,计39根下降管座焊缝存在严重缺陷。目前吴泾电厂~#7炉、金山电厂~#5炉两台汽鼓12根下降管已作修补处理。修补中发现焊缝内存在大量气孔、夹渣和严重的未焊透缺陷。由此可见,研究下降管座焊缝探伤方法、正确测定焊缝中缺陷大小、分布范围和判定缺陷性质,对确保设备安全运行显得至关重要。本文根据 相似文献
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一、苛性脆化情况及检验方法最近两年间,阜新发电厂曾前后在四台ТП-130型锅炉上发现了苛性脆化现象,发生苛性脆化裂纹的都是锅炉后侧水冷壁管,而且裂纹位置均靠近联箱外壁,在水冷壁管与联箱联接的具有较大的弯头处,只有一处是在后侧水冷壁与汽包联接的第四排管子上(见图1)。 相似文献
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通过对锅炉管道水侧垢下腐蚀的三种主要形式--氢损坏、苛性脆化和磷酸腐蚀的共同特征及主要区别作了分析介绍。指出了发生腐蚀的必要条件。即过量沉积物和腐蚀环境。并对今后放道失效分析有其借鉴意义 。 相似文献
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某发电厂锅炉为辐射热型炉排燃烧式锅炉。各炉汽鼓进水口,位于一排上升管下面(见图1),距汽鼓水面有166毫米。进水管胀。如图2所示,包括—φ15毫米的喷嘴及—φ44.5/4的导水管,两管中间留有6毫米的间隙,胀管的管头为φ70/5,长240毫米。进水管是向上倾斜插入汽鼓的,而自省煤器来的给水温度又低于汽鼓内部水温。原制造厂家为了消除这一温度差,在给水进入汽鼓以前,先使经过—φ15的喷嘴,增大水的流速后再射入导水管而进到给水槽。在增加给水流速后,喷嘴附近即形成负压,因而吸入汽鼓水面以下的炉水,与省煤器来的给水混合后,再经导水管进入给水槽。这样,炉水就在导水管外部及管头内部形成经常性的循环(如图2箭头所示),使汽鼓壁与胀口金属的温度相等,胀口也不会因 相似文献
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一、锅炉汽鼓的运行情况某台比利时出品的整联箱三纵汽鼓 WIF 型锅炉,容量为12吨/时,汽压为14公斤/公分~2,汽温为350℃,从1928年投入运行以后,曾长期不排污,受热面内部结垢非常严重。由于当时没有炉水化验制度,无法确知其碱度大小,根据近年来化验情况的推断,其碱度约在700PPM 以上。1933年烧干锅一次,之 相似文献
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低压锅炉水质标准GB1576-85中,严格规定炉水的对碱度应<0.2;电力部门也规定了对铆接和胀口锅炉炉水中游离氢氧化钠的含量应不超过炉水总含盐量的20%。这些要求,目的都是防止锅炉金属的碱性脆化,并由此而引起的重大人身伤亡和设备事故。可是长期以来,对这样一个问题,都重视不够,没有提到真正的议事日程上,采取相应措施,来逐步达到此一要求。但实事上胀口和铆接锅炉,有的难免不存在缝隙,特别是现在 相似文献
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<正>1锅炉爆炸事故1.1主要原因(1)在锅炉较长时间缺水,钢板灼红,机械强度骤降的情况下,司炉人员违反操作规程,向炉内进水,引起爆炸。(2)铆接锅炉铆接处长期漏水,又因炉水碱度较高,铆缝和胀口苛性脆化,造成爆炸事故。(3)严重超压造成爆炸。 相似文献
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循环流化床锅炉主汽温度低的原因分析及处理 总被引:3,自引:0,他引:3
对海拉尔热电厂240 t/h循环流化床锅炉主汽温度低的问题进行了排查,从设备比较、燃烧调整、运行分析等方面分析确定问题出自汽包,停炉检查发现了厂家的制造缺陷,即汽包内给水分配管上开有多个小孔,导致蒸汽带水,通过更换给水分配管处理后,主汽温度达到设计要求。 相似文献