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南车洛阳机车有限公司隶属于中国南车股份有限公司,是中国最大的机车修理和零部件制造企业.公司分部供暖总面积约75万m2,供暖一次热源是公司自备3台10t/h和2台20t/h饱和蒸汽锅炉供应的饱和蒸汽,整个区域设计有三个热交换站,经过汽水换热后,二次管网为95~70℃热水. 相似文献
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一台65t/h煤粉炉,运行出力小于45t/h,经测试确认是因风扇磨出力低及风粉系统设计不合理所致.在对磨煤机分离器、入口干燥段、锅炉送粉系统、燃烧系统及给煤机调节装置进行改造后,磨煤机最大出力由4,8t/h增至8t/h.锅炉出力由最大47.6t/h增加至70.6t/h以上. 相似文献
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对SHL6.5-1.25-AⅡ蒸汽锅炉进行改造,并使其出力达到8 t/h,燃烧设备和原基础不动,改造效果良好. 相似文献
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1 普通卧式湿背式三回程燃气蒸汽锅炉消耗某制药有限公司现有两台20t/h卧式湿背式三回程燃气锅炉,一用一备方式运行,主要目的用于满足本公司生产用蒸汽.按照制药行业连续生产的运行方式,平均每年实际运行时间300d左右,锅炉实际运行负荷率大约在75%左右,统计实际年消耗蒸汽量为108000t.按照锅炉实际运行数据情况和国产燃气锅炉生产厂家提供的设计数据,以及北京市大规模“煤改气”后进行的锅炉热效率实际测试结果,国内普通卧式内燃湿背式三回程天然气蒸汽锅炉实际运行效率大约为88%~90%(热水锅炉热效率稍高),折合燃气成本耗量为81.65m3/h.所以该公司20t/h锅炉运行每小时实际天然气耗量为81.65×20=1633m3,按照北京市工商业企业天然气价格标准,天然气单价为3.23元/m3,20t/h燃气蒸汽锅炉在75%负荷率运行时每小时天然气成本费用为1633×3.23×75%=3955.94元,全年燃料成本高达2848.2768万元. 相似文献
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锅炉自投运以来,因炉膛和高温过热器管隙等处结焦严重,额定240 t/h煤粉锅炉实际只能在160 t/h左右运行;设计排烟温度135℃实际运行时达到了190~210℃。改造后该炉在目标出力200 t/h下长周期稳定运行,排烟温度降至130℃,炉膛内基本不结焦,锅炉整体效率提高约6.5%。 相似文献
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北京重型电机厂有5个锅炉房,锅炉效率较低,进行布局改造后取得了明显效果。东厂锅炉房有五台10t/h 和一台20t/h 蒸汽锅炉,冬季采暖运行一台20t/h 锅炉和2台10t/h 锅炉,最冷天气加开一台10t/h 锅炉,由热交换站加热的热水分别向各分厂车间送暖,蒸汽主要管道最远约两华里,余汽冷凝后由水泵送回软化水罐再用。夏季需运行一台10t/h锅炉供生产生活用汽,10t/h 蒸汽炉为保障用汽月耗煤800t 以上,压火时间较长,为锅炉配套的各电机设备耗能在300kW 以上,实为大马拉小车,人力设备浪费大。为改变上述弊端,1986年2台2t/h 的小锅炉房建成,经过4年的 相似文献
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本文介绍一台35t/h燃油锅炉,通过技术改造,增加蒸发量到48t/h,取代两台低负荷运行锅炉、提高锅炉机组经济性的实例 一、锅炉增容改造问题的提出 某炼油厂原装有两台武汉锅炉厂生产的WGZ35/39型中温中压电站锅炉,按全烧渣油设计。随着生产的发展、热网负荷增高,一般都在38~45t/h左右,一台35t/h锅炉远不能满足出力要求,被迫启运两台35 相似文献
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<正> 1990年全国统配煤矿有工业锅炉约1.55万台,总额定蒸发量为4.7万t/h,年耗原煤近1000万吨,占全国统配煤矿总能耗的31.36%。降低锅炉能耗对煤矿节能降耗有着十分重要的意义。煤矿锅炉以中小型为主。1—2t/h的锅炉占调查总数的20.3%,4t/h占58.79%,6—6.5t/h占13.9%,10—20t/h占7.01%。一、煤矿锅炉存在的主要问题 1.锅炉出力利用率有待提高根据抽样测试数据,煤矿锅炉平均出力为额定出力的70%,其中4t/h锅炉为68%。此项数值是锅炉调整到较好状态下连续运行 相似文献
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1供热系统现状
1.1供热系统现状
热源燃油蒸汽锅炉5台,蒸发量及数量分别为35t/h1台,20t/h3台,6t/h1台,总蒸发量101t/h。 相似文献
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张墨新 《中国锅炉压力容器安全》2010,(5):2-2
廊坊市经济技术开发区第二供热站有两所锅炉房,1号锅炉房有4台20t/h蒸汽锅炉,2号锅炉房有2台10Vh蒸汽锅炉。主要用于供暖、生产用汽和生活用水,每年生产蒸汽保持在50万t~70万t之间。 相似文献