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15MPa低压氨合成技术在山西兰花田悦18万t/a氨合成系统中成功运用,项目建设只需引进氨合成塔内件和废热锅炉,合成回路流程合理、氨净值高、系统阻力降小、操作手段灵活,系统设置氨氨换热器回收冷量,采用塔后分氨,能量回收利用好、能耗低,属于低能耗、低压氨合成工艺。 相似文献
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对内冷绝热型氨合成塔内件的特点进行了分析,在原全轴向冷-绝热氨合成塔内件基础上,设计了轴径向结构,收到良好效果。 相似文献
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我厂在“七·五”期间对氨合成系统进行了挖潜改造,将原“单管并流、双筐串联”的氨合成塔内件换为华东化工学院开发设计的“轴径向冷管式合成塔内件”。该塔自1990年投用至今各项指标基本上达到设计要求(设计工况指标见表1)。现将使用情况总结如下。 相似文献
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¢1000轴径向氨合成塔催化剂的选用装填及还原方案的设想黄子钦(福建三明化工总厂合成氨厂三明市365000)我厂1000氨合成塔是一轴、一径、一轴径向混流型带中置锅炉的氨合成塔。该塔催化剂还原耗用时间长达185h;还原过程中一、二床催化剂出口侧温度较... 相似文献
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中海石油化学股份有限公司富岛一期1 000 t/d合成氨装置1996年投产,采用ICI-AMV工艺,氨合成系统采用低压合成、卡萨利轴径向合成塔、二级氨冷工艺。自2019年起,富岛一期合成氨装置在合成回路无返氢的工况下,出现氨合成塔入口温度提升困难、氨净值和循环气量上涨、氨产量下降等异常情况,通过对氨合成系统异常参数的分析,再结合氨合成系统设备结构与工艺流程,经排查确认为热交换器内漏(浮头密封填料局部破损)导致壳程的高压气体漏进管程低压侧,相当于部分循环气走了氨合成塔旁路所致,采取相应的检修措施后,氨合成系统运行正常,至今热交换器再未发生过泄漏。 相似文献
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根据在相同塔径和相当的负荷下,双层并联扁平单管并流型氨合成塔与双层并联型、双套管型、单管并流型、三套管型、轴-径向型、CD90型氨合成塔的技术性能比较后,认为目前技术先进,操作稳定的氨合成塔当属双层并联扁平单管并流型氨合成塔. 相似文献
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Φ1000轴径向冷管式氨合成塔改造后运行情况小结陆庆福(河池化学工业集团公司广西河池市,547004)我公司φ1000氨合成塔原内件是单管并流交叉换热的双层催化剂筐,于1989年12月系统大修时,采用华东理工大学设计、南化公司化机厂制造的轴径向冷管式... 相似文献
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我厂3~#冷凝塔改造使用小结黄子钦(福建三明化工总厂合成氨厂福建省三明市365000)冷凝塔在合成氨循环系统中是二次分离液氨、交换冷量的设备,分离效果的好坏影响到氨合成塔进口气体中NH3含量,也影响氨的产量。我厂氨合成系统(合成塔为1000轴径向型)?.. 相似文献
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冷管型连续换热式催化床是氨合成塔的常用型式,根据冷管种类的不同,可分为三套管并流式、双套管并流式、单管并流式等。一般习用一维拟均相模型进行设计计算,不考虑由于冷管冷却造成的催化床径向温差与浓差。本文仅就冷管对氨合成塔催化床径向温度分布的影响,进行定量计算与讨论。要同时计算氨合成塔催化床的轴向、径向温度与浓度分布,应采用二维数学模型。连续换热式催化床的二维模型是二阶变系数非线性偏微分方程组,需将其转换为差分方程组,并进一步转换为一阶常微分方程组,在电子计算机上求数值解。计算结果表明,冷管型氨合成塔催化床径 相似文献
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盘锦化肥厂原设计年产合成氨6万吨。1992年引进了卡萨利必1000轴径向氨合成塔内件,年产能力达8万吨。改造后,经生产考核,其氨净值、氨产值等主要工艺指标均未达到设计值。除合成塔内件存在一些问题外,原氨分塔和冷凝塔内件的分离段也都不适应新工艺的要求。两个塔的液位控制不稳定,当原料气量和氢比有较大波动时,不是排氨管跑气就是合成塔带液。1995年8月份,在进行合成塔内件改造时,对氨分塔和冷凝塔内件的分离段也进行了技术改造。现将两塔的技改情况简介如下。1氨分塔内件的改造情况1.1原氨分塔内件结构及缺陷我厂氨分塔的高压外… 相似文献
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我厂240 kt/a氨合成装置系420 kt/a尿素装置的配套装置,其合成塔选用卡萨利全径向氨合成塔,采用先进的低压氨合成工艺,技术成熟可靠,节能环保,生产成本低,经济效益好。装置 相似文献
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介绍Φ1400mm 低压节能型氨合成塔的性能指标与精心制造的关键技术,该塔已达到并超过设计和标准的技术要求。 相似文献