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目前国内铸造车间砂型干燥和铸件退火除少数单位使用电、城市煤气、柴油、焦炭外,大多数单位使用煤。工人劳动强度大,操作环境恶劣,炉子热效率低,还带来了砂型变黑,污染空气等问题。为了解决这些问题,我厂设计制造了半煤气退火炉和半煤气干燥炉。下面以我厂铸铁车间4×6=24米~2半煤气退火炉为例,谈谈半煤气退火炉的设计和使用问题。一、半煤气退火炉的设计半煤气退火炉主要由热煤气炉,燃烧器,窑体等组成,见图1。设计半煤气退火炉,首先要搞清楚燃料消耗量,再根据煤气炉气化原理确定合理炉型尺寸。 相似文献
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日本福山钢管公司对过去分批退火设备进行了彻底的改造,而创新地研制成了加热和冷却效率均高的连续罩式退火炉(简称UAS法)。过去用的分批退火方法是:在要退火的板卷垛好,然后用吊车将加热罩和冷却罩作互相交替地盖罩,只是罩子移动。但这种连续罩式退火炉是:采用加热室和冷却室为固定式的,而板卷是连续地自动地从加热室往冷却室移动的新方式,其特点 相似文献
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因八钢工业煤气热值不稳定,对冷轧罩式退火炉加热、保温曲线产生不利影响.介绍了对罩式退火炉燃烧控制的程序优化,通过动态调节燃烧空煤比等方法,满足了生产的需要. 相似文献
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从影响高牌号无取向硅钢退火工艺的主要参数入手,介绍高牌号无取向硅钢退火炉在加热、气氛控制、冷却、涂层烘烤方面的新技术,并展望无取向硅钢退火炉的发展方向. 相似文献
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梁汉忠 《有色金属材料与工程》1980,(5)
双层真空钟罩式退火炉可用气体加热或电流加热;前者只需配上气体喷管燃烧器,这种钟罩型退火设备内径最大可达4.5米。这些退火设备是真空/惰性气体联合使用的,设备详细说明如下:(1)光洁退火钟罩内径:3200毫米 相似文献
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本文主要介绍采用MH型两米混合煤气发生炉,产生热煤气,供一座辊底式退火炉及两座轧尖炉加热。在退火炉上采用换热器,炉辊传动采用变频调速,温控系统采用微电脑控制器,由于此项改造工序能耗大幅度降低,取得较好的经济效益。 相似文献
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DN800mm球墨铸铁管的生产 总被引:3,自引:0,他引:3
DN800mm管退火后存在延伸率低,合格率低的问题,经分析,退火炉轧道变形、铸态管本身椭圆及加热时间不够等是导致管子变形的主要原因。为此,高速铁水化学成分和浇注工艺参数,对退火炉炉底及轧道进行改造,并采用“高温快速”的退火工艺,从而提高了管子的圆整度和生产效率,退火合格率达到了100%。 相似文献
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选用交流变频调速装置,对0KT0652退火炉加热室辊道的电控系统进行改造,彻底解决了加热室辊道的慢速过快、慢速失灵问题,提高了该系统运行的可靠性,改善了退火制品的性能。 相似文献
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“金属带钢连续退火炉的新加热法”其优点概括起来主要有以下2点:其一:实施金属带钢连续退火之际,可按其加热周期、流程速度、板厚和板宽等设定变化,利用置于辐射发热管间的气体射流喷嘴,将调节温度、流量用气体喷于金属带钢上进行加热;其二:实施金属连续退火之际,借助蓄热器及其旁通管道调节喷射气体温度、流量,继而对金属带钢进行加热.欲问目前金属带钢连续退火炉状况,日本三菱重工业株式会社原田昌博说,当今,世界冶金行业对冷轧钢板、镀锡钢板等金属带 相似文献
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本文着重分析不锈钢冷轧厂冷、热不锈带钢混合酸洗、退火生产线。煤气流量压力调节过程中的压力损失,根据各类设备元件的特点,进行了各部分压力损失的估算。经估算煤气系统源压力应大于7850Pa以满足退火炉燃烧系统的安全稳定运行。 相似文献
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宝钢HPH全氢罩式退火炉钢卷加热时间的研究 总被引:3,自引:2,他引:3
控制全氢罩式退火炉钢卷的加热时间,对提高生产效率,改善产品质量有重大意义。本文在宝钢生产条件下建立并验证了钢卷传热模型,然后以此为基础分析了钢卷的径向等效导热系数,钢卷外径、高度,炉内循环气体的流量、温度对钢卷加热时间的影响。研究表明,钢卷径向等效导热系数增加8W/(m℃)时,退火加热时间缩短3.3h;钢卷外径增加0.8m时,退火加热时间延长3.9h;钢卷高度增加0.6m时,退火加热时间延长5.9h;循环气体流量增加6000m3/h时,退火加热时间缩短了0.50h;循环气体温度提高40℃,退火加热时间缩短了2.8h。 相似文献
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利用现代微机控制炉温和管料加热时间的辊底式退火炉是冷轧、冷拔钢管生产流程中实现快速批量退火的一种新型退火设备,与老式的室式退火炉相比,具有生产能力强、退火周期短、能耗低等优点。 我厂现有两台利用微机控制的辊底炉,分别建于1986年和1988年,每台辊底炉由进料机构、炉体、出料机构、微机及电控等部分组成。初建的一台有许多不足之处,在 相似文献