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相似文献
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1.
磨机产量的高低,影响因素较多,但根据物料入磨粒度大小调整磨机内各仓研磨体的级配,对粉磨效率、磨机产量、产品质量都有着直接影响.因此,磨机各仓研磨体的装载量、级配和如何填充、补球及加强技术管理具有十分重要的意义和经济价值.  相似文献   

2.
近年来,随着物料高细破碎技术的日趋成熟,新型高效超细破碎设备得到广泛应用,在降低物料破碎粒度上取得了飞跃性突破。入磨物料粒度降低后,生料磨机产量有所提高,但其中也有不少厂家并没有达到预期的产量目标,有的甚至相差很远,原因何在?笔者认为一个最主要原因就是钢球最大球径的选择。1 钢球最大球径的选择与磨机产量关系 一般认为,磨机内加入钢球最大球径的选择只要根据公式的计算结果确定便可(式中:D-钢球的最大球径,mm,d-入磨物料的最大粒度,mm),而与磨机产量没有太直接的关系,就研磨体级配而言,只要按传统…  相似文献   

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邵参 《水泥技术》1996,(1):50-52,53
磨机头仓用钢球粉磨白水泥技术邵参苏州佳力水泥机械公司(215001)头仓用钢球,二仓用硅石球粉磨白水泥,是80年代初德国第可霍夫水泥厂和日本秩文水泥厂开始使用的新技术,与国外同时,我国光华水泥厂曾于1982年也在Φ1.36m×5.5m小型管磨开始了这...  相似文献   

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0前言随着管磨机的大型化,传统磨头端盖结构受到严峻的挑战。一些水泥厂使用端盖结构直径≥3.8m的水泥磨,投运几年后就在筒体与端盖附近出现裂纹,有的裂纹长度达1m,磨机无法正常工作,造成了很大的损失。例如SDLN水泥厂3台端盖结构的3.8m×12m水泥磨运行5年后出现裂纹;巴基斯坦LK水泥厂1台端盖结构的4.2m×11m水泥磨,运行3年后在筒体与端盖附近出现裂纹,需更换筒体;JSWH水泥厂1台端盖结构的5m×11.5m原料磨,运行10年后也在端盖上出现裂纹,需更换端盖。为了避免类似情况的发生,20…  相似文献   

6.
彭其雨 《水泥》2003,(4):33-34
1关于研磨体的装载量问题合适的研磨体装载量是提高磨机产量、降低单位产品电耗的重要措施。一般填充率为29%~30%,以30%为宜。现在有一些技术资料强调增加填充率来提高台时产量,甚至有些厂家将填充率定到48%以上。然而,就我公司2台Φ2.2m×6.5m水泥磨和2台Φ3.2m×10m中卸烘干生料磨的实际操作情况表明,在一定范围内增加填充率,可以提高磨机产量,降低单位产品电耗,但超过一定范围,虽然仍可提高产量,但单位产品电耗反而增加。表1为我公司2台水泥磨和2台生料磨在不同填充率情况下的台时产量和单位产品…  相似文献   

7.
从国外引进成套设备的珠江水泥厂,所用研磨体是随机引进的。研磨体量大体重,价格昂贵,从国外购进,要消耗大量外汇。而我国生产研磨体已有很长的时间,高档研磨体制造技术已基本过关,国内大部分水泥厂一直在使用。用国产研磨体代替进口研磨体,不仅可以节省外汇、降低成本,而且可促进耐磨材料工业的发展,取得较好的社会效益。  相似文献   

8.
方建钢  万治华 《水泥》1990,(7):38-40
为了防止生料磨糊磨,一般要求控制入磨物料水分。一些厂家受原料、燃料供应、工艺设施等条件限制,特别在雨季,难以控制入磨物料水分,造成生料磨糊磨,影响了磨机产量和出磨生料均匀性。表1中列出了生料磨对入磨物料水分控制的要求。  相似文献   

9.
杨和平 《水泥》2004,(1):30-31
1磨机原情况及改造首钢大石河铁矿共有MQ2736型球磨机24台,2001年8月份,大石河铁矿对2系列1号磨机的主轴承进行技术改造。改造的主要要求:1)用滚动轴承代替原滑动轴承。2)滚动轴承座可利用原基础上的铸铁滑板,无土建工程。3)轴承采取冷装工艺。4)取消原有稀油站,改造后用脂润滑  相似文献   

10.
熊立秋 《水泥》2002,(6):36-38
微介质水泥磨段仓内采用微段,隔仓板采用半提升式双层隔仓板,物料在两仓之间的隔仓装置处可以获得良好的筛分,并借助该空间内的扬料板将粗颗粒物料返回球仓;段仓内设有带球圈、挡料圈,以降低物料流速,来延长物料在磨内的停留时间。磨机的特点是:采用开流粉磨系统,粉磨效率高,出磨细度稳定,比表面积高,经济效益比圈流系统提高12%~14%。笔者经过多年的生产实践,在对微介质水泥磨的技术服务过程中,总结了许多经验,同时也发现了许多问题。特别是国产MWB2275微介质水泥磨存在许多不合理的地方,致使其很难达到设计能…  相似文献   

11.
李锋 《水泥技术》1997,(3):52-52
磨机钢球配得好,可以大大地提高磨机的产。质量,降低能耗,节约材料。本文结合我厂生产情况谈谈磨机钢球的级配问题。1煤磨钠球级配本厂煤磨系统为2.2x4.4m风扫磨。当成品煤粉细度<12%(80μm筛余)时,煤磨设计产量为8t/h.煤磨钢球级配计算如下:研磨体装载量:x4.25x0.28x4.70=18.28(t)式中:Di-磨机有效直径,m;Li-磨机有效长度,m;-磨机填充率,%;-钢球的密度,t/m3。最大球径平均球径确定钢球级配如表1所示。该磨机钢球级配较好,在钢球装载量为90%时,磨机产量达到7t/h2生料磨的钢球生料磨系统为3.2x9m尾卸提升机循…  相似文献   

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闭路水泥磨研磨体级配的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑在庭 《水泥》2004,(9):20-21
1有效装载量研磨体的装载量如何配合才能体现其有效性是,水泥工作者不断研究的课题配合好的装载量被称为。有效装载量有效装载量还可以这样描述当磨机钢,:球装载量近乎于台时产量的2倍时其钢球装载量即,被视为有效装载量换言之有效装载量的目标是使。,水泥磨装载量低于台时产量  相似文献   

13.
平均球径是磨机钢球级配时的重要参数,它与粉磨方式、磨机分仓、入料条件、生产品种、标号等因素有关。也是分析磨机球仓工艺情况是否良好的重要依据之一,对一仓研磨的效率影响很大。如一仓球径过大,粉碎能力有余而研磨能力不足,同时造成物料流速快,物料进二仓筛余量过多,到二仓中“消化”不了,造成产品跑粗,早期强度低;  相似文献   

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0前言我国水泥工业实施新标准后,对水泥产品的质量要求更高,相应地对水泥粉磨设备也提出了更高的要求。即:既要提高水泥磨产量,又要确保水泥质量满足新标准要求,并应尽可能降低粉磨成本,以提高企业的综合经济效益。水泥制备有开流粉磨系统和圈流粉磨系统。其中,开流系统不需要选粉机及配套的提升输送设备,流程简单、投资低、占用厂房面积小且系统故障率低。但开流系统粉磨时间长,易造成过粉磨现象,产量低、能耗高且不能随时调整水泥细度。若采用带内选粉的开流高细水泥磨系统,则可克服传统开流磨系统的上述缺点,提高磨机产、质…  相似文献   

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王践 《水泥技术》1996,(6):39-43
中卸烘干生料磨生产情况浅析王践山东省鲁南水泥厂(277531)1引言鲁南水泥厂生料制备系统采用ΦO3.5×10m中卸式烘干兼粉磨磨机。这种磨机可对物料起到冲击破碎和研磨作用,并可适应水分在5%以下的物料入磨,起一定的烘干作用。烘干磨系统包括物料和气体...  相似文献   

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在煤粉制备系统中,风扫式钢球煤磨最常见的布置方案有两种。现以φ2.2×4.4m风扫式钢球煤磨为例对该系统两种方案进行对比:  相似文献   

19.
孙贵信 《水泥》1994,(2):6-10
简述了提高小型生料磨产量可采取的改善磨内通风;采用预破碎的技术;合理选择研磨体级配;开路改闭路粉磨等实用的措施,并以具体事例指出了上述几点做法值得注意的问题。  相似文献   

20.
赵雍  沈吉山 《水泥》2004,(3):35-37
通过确定磨机各仓的填充率、研磨体装载量从而确定合适的级配。  相似文献   

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