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《有色金属(冶炼部分)》1980,(4)
<正> 从低浓度铜溶液电积制取合格金属铜,一直是个难题。近年来,国外有用气体搅拌法从低浓度溶液电积铜的试验研究报导。1976年广东大宝山矿炼铜厂曾用空气搅拌法 相似文献
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《有色金属(冶炼部分)》1984,(4)
<正> 一般的铜电积涉及水在阳极的分解,槽电压约为2伏。若阳极反应改为SO_2的氧化,槽电压几乎可降低一半,这对水冶过程的总能耗有很大影响。此外,此法生产的硫酸可翻一番,故生产流程中若正确地采用此法,可获双重的好处。具体做法是在 相似文献
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单维林 《有色金属(冶炼部分)》1984,(3)
<正> 一、前言 七十年代末以来世界上铜的年产量大约为850~900万吨。无论是采用何种熔炼工艺流程获得的粗铜,其中绝大部分都要经过电解精炼这道铜冶炼最后工序而得到最终产品——含Cu99.95~99.993%的电铜。仅就从阳极板→阴极铜的电解工序而言,每年世界范围消耗于这一工序的能量约为2.595×10~6吨标准煤。 相似文献
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杜伊斯堡铜厂铜的电积于1975年3月投产,年产阴极铜一万吨。原料——氧化亚铜是处理黄铁矿烧渣氯化焙烧浸出液所得的中间产品。此种物料的特点是不仅伴生杂质多,而且贵金属含量特别高。本方法采用废电积液氧化浸出,接着进行两段净化,从而获得净化的低酸铜电积液。电积电流密度200安/米~2,电积液含锌10克/升。产出电铜的导电率大于101.4%IACS(国际退火铜标准),软化温度不超过200℃,故适用于连续浇铸和压铸。 相似文献
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概述了我国铜电积工业的发展历程与现状,总结了铜电积工艺的成果与不足,重点评述对阳极材料、电积添加剂及其检测、电解液杂质离子除杂等的研究。 相似文献
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魏基美 《有色金属(冶炼部分)》1979,(3)
低浓度酸性含铜废水经二次电积(第一次产出铜粉),可得到合格电铜。扩大试验(250升)表明该法比溶剂萃取法设备简单、投资少、成本低,适合于小厂。电积铜粉时电流密度应随铜浓度减小而降低,对于1~5(克/升)铜,D 为80~120(安/米~2)。为降 相似文献
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铅钙锡合金已广泛应用于铜电积多年。Prengaman在二十世纪八十年代初首先研发出轧制铅钙锡合金阳极,至今仍在使用。阳极的寿命可以通过对铜电解液除杂和过滤得以延长。在电解液中添加约(50~200)×10~(-6)的钴也能增加阳极寿命,其原因在于钴能降低阳极电势、促进氧气析出,而氧气的析出能减少阳极的腐蚀,减少锰的有害作用和增加阳极寿命。但是钴添加剂比较昂贵,并且多数的钴在电解液循环除杂过程中损失了。RSR科技公司为铜电积开发了一种新型阳极,它将钴作为一种合金元素加入传统的轧制铅钙锡阳极中。在铜电积槽中,这种阳极能产生比基础合金更低的析氧过电势。这种阳极中的钴不会进入溶液而损失,而是保留在阳极和掺杂于Pb02腐蚀产物中。当金属被腐蚀时,钴会在阳极连续不断的析出。这种阳极能使铜电积车间的管理大幅减少甚至取消向电解液中补充钴添加剂。本文将描述这种新型阳极,讨论电化学效应并且评估由于减少钴的使用而节省的费用。 相似文献
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本文提出中间规模试验厂沸腾电极铜电积的电流效率是电流密度和铜浓度的函数。试验的电极电位和电流分布是用简单的一维模型来解释的,并证明与实验室规模的电解槽所观察到的现象相类似。 相似文献
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用四种电化学方法研究了氯化亚铜水溶液电积铜的机理,表明在[Cl-]为2—4.5M的酸性溶液中,Cu(I)主要以CuCl_3~(2-)形态存在。CuCl_3~(2-)放电还原表现为扩散传质步骤控制的可逆电极过程。文中提出电极反应可能遵循的机理。 相似文献
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本文讨论了与矿石和废石堆浸及溶剂萃取法净化和提浓浸出液有关的铜电积车间的设计和建设。介绍了在采矿工业中应用的两种电积方法,生产规模为10、50及100t/d的电积车间的总平面配置、车间的大小和投资费用。这两种方法是已应用了半个多世纪的传统法(始极片槽-生产槽法)和以永久阴极为基础的较新方法,即Isa法。对电解车间所用设备的大小和选择进行了讨论,其中包括整流器、阴极处理设备、电解槽、泵和管道。对工程设计的其它情况,如土木工程、结构、建筑物、通风和防酸也进行了讨论。对一般服务年限短的小型工厂,评价了低费用的设计和建设方案。 相似文献
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一、我国铜电解生产中,蒸汽节约的潜力在铜电解精炼生产工艺中,电力和蒸汽是主要的能源消耗。目前,日本各炼铜厂的能源消耗指标,一般都居于世界领先 的地位。我国各炼铜厂铜电解精炼生产工艺的电能单耗一般与日本各炼铜厂相近。但蒸汽单耗却比日本各炼铜厂高二至三倍(详 相似文献
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