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本文综述了氧气顶吹炉炼钢的发展、分类及特点,并对80t氧气转炉炉体中段焊接工艺进行了设计。 相似文献
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今天,全世界大约有600台转炉在从事生产活动,年粗钢产量4.5亿t,约占全球粗钢总产量60%。以奥钢联投产世界第一台转炉为起点,现代高效碱性氧气转炉是50余年不断发展的产物,在炉体寿命、增大装入量和降低维护等方面取得了显著的进步。这种设备暴露在高温环境中,遭受机械冲击和热应力的作用,其工程设计是一个巨大的挑战。悬挂系统在实现转炉长寿方面是高度重要的。为了生产优质钢,改进工艺的经济性,开发了诸如副枪、炉底搅拌装置和高度精密而复杂的自动化系统。 相似文献
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一九八八年攀钢1~#转炉大修,需将转炉炉体整体更换,但由于转炉炉皮的厚度为55~120mm,板很厚,用一般的手工电弧焊或埋弧焊接方法均不适应,因为若用这两种方法,焊前需开较大的坡口,加工量很大,焊接量更大,焊接时劳动强度大,焊后易产生较大的焊接变形,由于工 相似文献
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转炉炉体一般由炉帽、炉壳(炉身)、炉底3部分组成,为了便于转炉工作时加料、插入氧枪、排出炉气和倒渣,在炉帽顶部设有圆形炉口。炼钢时,炉内温度在1 600℃以上。为延长炉帽的金属壳和炉衬的使用寿命,普遍采用循环水强制冷却的水冷炉口。其优点是减 相似文献
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对于大型转炉,目前国内已可以自主设计和制造。托圈与炉壳之间的连接方式是设计时的关键,某钢铁厂300 t转炉经过综合评估后采用的是8点弹簧板式连接。设计过程中,虽然采用有限元法模拟分析了弹簧板的应力应变状态,计算预测了该连接结构在理论状态下的使用寿命及其安全性,但是实际生产过程中弹簧板应力状态会受到静不定、角部应力集中等因素扰动,需通过获取现场实测数据来对计算过程加以验证与修正。本文建立了该300 t转炉下悬挂系统应力测试模型,对空炉和满载两种工况进行了弹簧板应力测试,得到不同工况弹簧板各点的受载情况,分析了弹簧板应力分布状态,其结果可为转炉悬挂系统的设计提供参考和实践意义。 相似文献
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Kaiser 钢铁公司 Fontana 厂目前有三座平均容量为110吨的氧气转炉在生产。这些炉子是1959年建造的,通常每周生产20班。本文介绍1968年夏天3号转炉的更换情况,它是在吹炼了31182炉之后更换的。1号转炉和2号转炉分别已在1965年与1967年更换。这些转炉之所以必需更换,是由于初始设计中未考虑到因操作温度引起的热应力,它导致某些炉体情况的明显变化,炉体因操作温度产生蠕变膨胀,使得它向周围扩大,沿垂直轴 相似文献
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顶吹转炉内二次燃烧初期的一个数学模型 总被引:3,自引:0,他引:3
本文在对顶吹转炉内气体流动,燃烧,传热研究的基础之上,合理耦合了炉内液滴北生,运动及传热的模型,给出了一个较全面的描述炉内燃烧与传热的数学模型。应用该模型研究了美国常用的180t Basic Oxygen Furnaces炉内二次燃烧初期泡沫渣还未大量形成的燃烧及传热情况,得出了这一时期不同的二次氧枪设计与炉内二次燃烧率及热量传输效率之间的关系。 相似文献
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为了实现低硫洁净钢种(w([S])≤0.006%)的稳定生产,通过对渣钢间脱硫反应热力学计算,在结合某厂生产实践的基础上,分析了该厂120t转炉冶炼低硫洁净钢种时相关增硫因素,提出减少KR脱硫渣、废钢和造渣料等入炉原辅料硫质量分数和优化转炉冶炼工艺参数等控制措施,为转炉冶炼低硫钢水和加强终点硫控制提供参考借鉴。结果表明,控制入炉原辅料钢水增硫质量分数Δw([S])≤0.008 22%,转炉终点温度为1 640~1 680℃、炉渣碱度为3.0~4.0、渣中w((FeO))为10%~18%、渣钢硫分配比LS为5.11~8.16、转炉终点硫质量分数合格率由80%提升至98%。 相似文献
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介绍了加热炉在使用转炉煤气作为燃料时,对其流量、压力、加热温度和纯洁度的要求。并介绍了安全使用转炉煤气应采取的措施。实践证明,轧钢加热炉使用转炉煤气是可行的。 相似文献
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转炉煤气在步进式加热炉上的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
为改变转炉煤气直接排放而带来的能源浪费和环境污染问题 ,研制了转炉煤气专用烧嘴后 ,在高速线材厂加热炉上成功燃用了纯转炉煤气。介绍了加热工艺制度、安全制度以及使用效果 相似文献
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介绍了鞍钢股份第三炼钢连轧厂260t转炉采用的新式上修转炉工艺的布置、操作过程、主要工艺设备及技术参数等,并将其与修炉塔上修转炉工艺和鞍钢传统上修转炉工艺相比较,阐述了新式上修转炉工艺的优点,通过鞍钢股份第三炼钢连轧厂1号、2号转炉修炉项目实际应用,该工艺简单实用、修炉的成本低,效率高. 相似文献
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采用12Cr1MoV转炉钢生产高压锅炉钢管 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了转炉冶炼高压锅炉管钢工艺和采用12Cr1MoV 转炉钢生产的高压锅炉钢管性能。性能试验表明,转炉钢可以用于高压锅炉钢管生产,其实物质量与电炉钢相当。 相似文献
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