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在自由状态下,外径千分尺微分螺旋付的间隙是均匀分布的.而在工作状态下,作用在测杆上的测量力,总是将测杆推向棘轮一方,这说明测杆窜动前后的示值是有差异的。 相似文献
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起、下管杆作业是修井作业的主要工艺之一,在下管杆作业前必须对管杆进行测量,以满足设计要求。传统的管杆测长主要是靠人工用米尺来完成,而这种测量方法容易发生测量数据不准,测长和计算耗时费力等现象。针对这种情况,研制开发了井下作业管杆自动测长系统。该系统采用安装在井口护板内的位移传感器传递测长启动信号,钢丝绳上的测长传感器进行测长,满足了井下采油作业测长的工艺要求,降低了操作者的劳动强度,提高了工作效率。 相似文献
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千分尺、百分表、千分表测杆径向摆动,加焊套圈方法,提高效率,节约成本、恢复精度、外观整旧如新. 相似文献
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1测量面的平行度1·1平行度失准的原因1)测量面局部磨损千分尺在正常使用中,由于工件总是从两测量面间比较固定的方向进行测量,因而造成固定测砧外测的局部磨损,而活动测杆测量面,由于测量尺寸是经常变的,所以四周磨损较均匀,形成中凸现象,只有在长期将千分尺止动器锁紧当卡规使用时,两测量面才会同时产生局部磨损。2)尺架变形使用中的千分尺,由于摔碰和尺架材料的内应力,将引起尺架变形,从而使测杆轴线与固定测砧测量面不垂直。3)微分螺母磨偏长期使用的千分尺,由于测杆和微分筒等活动部分的重力作用,常将微分螺母磨偏,使测杆偏斜,因而破坏… 相似文献
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在卧式万能测长仪上用平面测头测量零件时 ,其测头的平行度对测量准确度影响很大。以往调整是靠视觉 ,或靠量块辅助进行 ,其方法既不直观 ,也不容易调整。本文介绍一种方法 ,利用平行平晶进行调整 ,其方法简单、直观 ,可使其测头的不平行度保证在 1 μm以内。调整方法如图 (a)所示。将一组平面测头6、8装在测长仪的尾管 4、测杆 9上 ,上紧顶丝螺钉。将万能工作台 1调整水平。放上平行垫铁 3 ,升降工作台至图中所示合适位置。然后 ,在测杆外测方向钩上 1 5 0 g重锤 ,使两测头测量面接触。用目视调整尾管水平及调整螺钉2、5 ,使其两测量面… 相似文献
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在检修工作中,经常会遇到百分表测杆移动不灵活或卡死的现象。产生这种现象的原因很多,遇到这种情况时不要用力推动测杆,而应首先把百分表表针、表盘及齿轮部分拆卸下来,检查是否仍有移动不灵活或卡死现象,如果此时故障仍未消除,就可能存在以下问题: 相似文献
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介绍了一种新型的用于纳米坐标测量机的三维微纳米接触触发式测头机构.本测头以灵敏度高、抗干扰性强的布拉格光纤光栅(FBG)为测量的敏感元件,根据FBG对轴向应变变化敏感的特点,开发了一套有效触发测量力小的柔性悬架机构,该机构为三悬丝-六边中心连接体的悬架结构,相间隔的3边延伸悬臂与3根布拉格光纤光栅相连,当测球发生预行程变化时,由测杆带动柔性悬架机构产生偏摆,从而带动3根FBG发生轴向的拉伸或压缩,进而产生传感信号的输出.由于测头结构复位性是衡量测球和工件分离后能否回到初始位置的标准,是测头其他各项指标的基础,因此结合激光干涉仪和精密微动平台,采用光学非接触干涉测量方法对该测头机构的实际复位性能进行了测量.结果表明,测头系统采用15 N的预紧力安装悬丝,可得到较好的复位性和灵敏度,该测头机构复位性精度在20 nm以内,满足微纳米量级高精度测量的需要. 相似文献
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立式光学计示值不稳定时,可从以下几点找出原因并予消除。 1.测杆在轴套内配合间隙过小或测杆有毛刺、锈蚀;润滑油干涸等,会影响测杆的正常移动。在不安拨叉的情况下,用手指拨动测杆,可发现刻度尺零刻线不能回到零位。这时可卸下轴套和测杆进行调修。 相似文献
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