共查询到20条相似文献,搜索用时 12 毫秒
1.
2.
3.
4.
昆钢煤焦化有限公司安宁分公司3、4号焦炉为2×50孔6m顶装焦炉,2006年配套投产了国内设计的第1套140t/h干熄焦装置,地面环境除尘系统采用工艺除尘、环境除尘二合一布置方案。在生产运行中,地面环境除尘设备出现了输灰设备润滑不良、螺旋机堵转等问题,影响了干熄焦系统的正常运行。 相似文献
6.
7.
本钢焦化厂6^#、7^#焦炉干熄焦除尘系统由环境除尘和工艺除尘2部分组成,环境除尘主要除去装焦、排焦过程中的粉尘,减少环境污染。工艺除尘主要用来除去循环气体中的粉尘,以便起到保护干熄焦锅炉和循环风机的作用。文中结合第2套干熄焦运行情况,对工艺除尘的操作控制与设备改造过程加以介绍。 相似文献
8.
9.
新建的干熄焦装置或干熄焦年修进行大面积耐火材料的重砌后,必须进行烘炉作业,即将干熄焦系统从冷态逐渐升温至可以装红焦的温度。烘炉作业是否顺利、干熄炉内耐火材料砌体中的水分是否被很好的去除、耐火材料砌体热态膨胀是否受控、烘炉升温是否平稳都将对干熄焦装置的稳定运行产生较大影响。笔者自2003年以来先后参与了武钢、鄂钢及主持了鞍钢、 相似文献
10.
干熄焦技术是当前节能减排的重点项目,干熄焦运焦系统是干熄焦工艺的重要组成部分,运焦系统是否安全运行直接影响整个干熄焦工艺系统稳定和系统设备安全。文章阐述了干熄焦运焦系统的设备组成、工艺流程及控制设计要求。总结了运焦系统中核心部件提升机控制系统的常见故障,总结了国内各大企业运行干熄焦运焦系统出现的事故及改进措施。 相似文献
11.
12.
13.
攀钢三期新1#、2#焦炉为JN60-6型单集气管6m大容积焦炉,配备有装煤、推焦地面除尘装置和145万t干熄焦和新型湿法熄焦,其环保投资占焦炉建设总投资的30%以上。尽管新焦炉装备国内一流,环保设计技术领先,但从推焦前焦侧摘门至推焦结束整个过程中,从炉门处依然有部分烟尘逸散于大气中,对此我们进行了以下改造。 相似文献
14.
15.
我公司3号水泥粉磨系统原采用Φ2.2m×7.0m球磨机与Φ4.0m高效螺桨离心式选粉机组成闭路粉磨工艺。配料库底采用正压布袋除尘器,磨尾采用SZD1600/2旋风静电组合式除尘器收尘。1原系统存在问题及分析1)风机风叶和壳体直接受到含尘气体的冲刷,磨损十分严重。平均每个月更换1次风机风叶,2个月更换1次风机外壳,维修费用极大。2)当物料综合水分稍大时风机风叶极易积灰,破坏风叶平衡,风机剧烈震动,收尘效果急剧下降,必须停机人工清理(每班8h至少要清理2次),除尘器的有效运转率极低,且维护劳动强度高。3… 相似文献
16.
17.
0 概述 石井水泥公司二厂原有三台Φ3×11m水泥磨、三台Φ3m的旋风选粉机组成闭路粉磨系统,其磨头收尘由FVB-W-2/140微震反吹风扁袋收尘器收尘,磨头需处理风量为10000~12000m~3/h;磨尾收尘由PPC_A~s64-6型气箱式脉冲袋收尘器收尘,磨尾需处理风量为10000~15000m~3/h。两种收尘器性能见表1和表2。 相似文献
18.
19.
20.
1 引言 我厂老生产线粉尘污染严重,其粉尘总排放量为1351.9kg/h,占全厂总排放量的89.37%,尤其是三台老窑,其粉尘排放量占全厂总捧放量的49.35%,因此,我们对三台老窑窑尾除尘系统进行了技术改造,目前技改均已顺利完成。本文就~#3窑窑尾电除尘系统的技改作一介绍。 技改前,我厂~#3窑窑尾无增湿系统,废气经冷烟室进入窑尾余热锅炉后,由窑尾风机直接引入电除尘器(其性能参数见表1)除尘。由于废气温度较高,粉尘比电阻也较高,严重影响了电除尘器的除尘效率,使粉尘捧放浓度大大超标。1994年9月16日,辽宁省环境监测中心对该除尘器进行了检测,结果为:收尘效率仅90.6%,粉尘排放浓度高达4048.6mg/m~3(标)(见表2),为国标控制标准150mg/m~3(标)的27倍,为省标DB 相似文献