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一、前言我厂有两座100t碱性顶吹氧重油平炉。主要生产优质碳素结构钢和少量低合金高强度钢及普通碳素钢。顶吹氧平炉具有转炉的某些特点,熔炼时间短,降碳速度快。但是,由于铁水含硫高达0.070~0.120%;其它原材料来源广泛,成分复杂,加之料场窄小,加工困难,入炉原材料质量不高,导致平炉化完硫波动在0.060~0.100%之间,经常在0.070%以上,往往因钢中硫高而延长熔炼时间或造成钢种改判;钢中氧化物、硫化物 相似文献
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管材用钢要求在低温和高压下能承受冲击负荷、必须控制钢中夹杂物,特别是硫化物夹杂的数量、组成、形态和分布。减少钢中的总含硫量是降低硫化物夹杂的污染的最有效方法。通常采用在惰性气体气流中吹入粉料,液体合成渣等工艺处理。但 相似文献
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固体合成渣钢包脱硫的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了如何控制小转炉终点硫含量和钢包钢水硫含量的试验。钢包使用合成渣能有效地脱硫,减少钢 氮以及降低钢中氧和夹杂物含量,但使钢水略有增氢。重点分析讨论了影响钢包合成渣脱硫效果的主要因素。 相似文献
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钢包加固体合成渣脱硫试验总结 总被引:2,自引:0,他引:2
在氧化渣下出钢时,钢水在钢包中混冲合成渣脱硫,脱硫率不高且波动大,但用含铝粉的石灰基合成渣脱硫,平均脱硫率可达56%,钢材机械性能和内在质量都有提高。本文讨论了熔渣组成、合成渣加入量、钢中氧活度、搅拌强度及时间等对脱硫率的影响。 相似文献
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一、前言通常,冶炼优质钢时,单凭炉内脱硫会增加造渣剂等材料的消耗,延长冶炼时间,甚至还不能满足钢种对低硫的要求。因此,进行炉后钢液脱硫十分必要。这不但可以适应原料条件的变化,改善炼钢炉的技术经济指标,而且可以提高钢的质量。炉外脱硫方法很多,但一般工艺设备复 相似文献
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前言钢包加合成渣处理钢液,是净化钢质的有效方法之一,国外很多国家都在推广使用。由于合成渣是还原性的高碱度的熔渣,因而脱氧、脱硫效果良好。国外实践证明:经合成渣处理后,可降低钢中夹杂含量;硫含量可降至0.003%以下。鞍钢第二炼钢厂采用合成渣脱硫是于1982年11月份开始的,到1983年5月底共进行了68罐(大罐容积1lOt)试验。经过第一阶段的摸索,虽受渣料中石灰质量不好,生烧 相似文献
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前言目前为提高钢的质量,各种各样的炉外精炼技术都应运而生。我公司二炼钢厂现有30t转炉3座。年产钢90多万吨,其中合金钢仅占29%,大部分钢种为普碳钢,对成品钢的含硫量要求不高。据此,我们进行了钢包内加入粉状固体合成渣的炉外脱硫试验.试验目的有二: 相似文献
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100t钢包炉用固体合成精炼渣 总被引:1,自引:1,他引:0
100t精炼钢包中的试验表明,加入AD粉剂的固体合成渣在精炼脱硫过程流动性良好,综合脱硫率达84.7%,每吨钢渣耗10-11kg。 相似文献
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LF(钢包炉)固体合成渣脱硫工业性试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
以30tEBT超高功率电炉为初炼炉和40tLF(钢包炉)作为精炼炉,使用CaO-CaF2系固体合成渣对Q235钢进行钢包炉内脱硫工业试验,在本试验条件下,当EBT电炉初炼钢液(S)初=0.035%~0.081%时,最佳精炼渣碱度Rb=(%CaO)/(%SiO2)为2.0~2.6或Rf=(%CaO)+(%MgO)/(%SiO2)+(%Al2O3)为1.5~2.0,渣指数(CaO)/(SiO2):(A 相似文献
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钢包精炼用石灰基调渣剂的脱硫实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为提高钢包渣的脱硫能力,分别配制CaF2 CaO系和B2O3 CaO系的石灰基调渣剂,通过调质渣对钢液脱硫实验,分析了不同调渣剂配比对脱硫能力的影响。结果表明,CaF2 CaO系要控制w(CaF2)=10%~20%,B2O3 CaO系要控制w(B2O3)=25%~50%,符合该成分范围的2种调渣剂均能有效提高钢包渣的脱硫能力,进一步降低钢水中硫的质量分数。 相似文献
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对钢包底吹透气砖损毁机理和开吹失败的原因进行了分析,提出了提高底吹透气砖吹成率的措施,底吹透气砖吹成率得到了明显的改善,使首钢第三炼钢厂钢包底吹率达到100%。 相似文献
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莱钢炼钢厂通过对90 t钢包水口自开率影响因素进行系统研究分析,采取铬质引流砂的合理选用、改进水口座砖、调整铬质引流砂的加入方式、改进现场存放制度、推行标准化装包作业、固定连铸机液压缸丝头、研究应用钢包红净出钢技术等措施,使钢包水口自开率由86%提高到95%以上,解决了转炉优钢全精炼条件下90 t钢包水口自开率低的问题,提升了转炉优钢质量,保障了生产顺行,降低了环境污染。 相似文献