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褚汉山 《硫磷设计与粉体工程》1994,(3)
在五十年代及六十年代初,当时只有一转一吸工艺,硫铁矿炉气制酸公认7.0%~7.5%SO_2为进转化器最佳气浓。本文将讨论二转二吸工艺锌烟气制酸进转化器最佳气浓问题。 火法炼锌烟气与硫铁矿炉气相比,同是高温氧化焙烧。由于锌精矿比硫铁矿耗氧系数大,所以进转化器的SO_2浓度相同时,锌烟气比硫铁矿炉气的氧含量低,亦即O_2/SO_2值小。转化工艺条件相同时,则锌烟气比硫铁矿炉气的总转化率为低,触媒用量要多。 锌精矿全氧化焙烧,沸腾炉出口烟气SO_2浓度>11%,若漏气率按40%计,进转化器气浓为8.0%SO_2是完全有保证的。现以气浓8.0%SO_2与7.0%SO_2,对比两者的操作优缺点。 相似文献
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孟山都环境化学公司为南化公司计划建设的60O吨/日转化器建议的条件如下:设计进转化器SO_2气体浓度为9.5%,O_2为8.29%,O_2与SO_2的比为0.87。采用五段转化器,催化剂全部用孟山都LP—120及LP—110型。催化剂装填总量为117米~3,即日产1吨酸装填195升催化剂。采用3 相似文献
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S109-1型钒催化剂是由广西化工研究所研制成功的一种新型宽温区钒催化剂。经湖北省监利县磷肥厂和洪湖县磷肥厂使用表明:这种催化剂的工业起燃温度低,操作温度范围宽,兼具有低温和中温钒催化剂的特点。在一转一吸或两转两吸流程中的转化器各段都能使用。在一转一吸流程中,转化器进口SO_2浓度为~7.5%时,SO_2总转化率稳定在96.5%以上,在两转两吸流程中,转化器进口SO_2浓度在8~9.4%时,SO_2总转化率稳定在99.5%左右。现将两厂使用情况介绍如下: 相似文献
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冶炼烟气处理新技术——SO_2的非定态转化理论研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对Boreskov和Matros提出的绝热式非定态SO_2转化器的基本特性进行了系统的理论研究。考察了冶炼烟气的SO_2浓度和气速对操作性能的影响,确定了适宜的换向周期和气体停留时间。针对我国冶炼烟气的特点,提出了串气的并串联非定态两转两吸工艺,该工艺可在现有的定态转化器上实现,出口尾气SO_2含量小于150ppm。 相似文献
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以通用最佳设计条件式为基础,在计算机上进行了SO_2转化器的优化设计。计算实例包括一转一吸、(3+1)两转两吸、(2+2)两转两吸三种流程的转化器。 相似文献
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本文对SO_2浓度波动的冶炼烟气制酸装置中转化器的热平衡问题作了讨论。并据此提出了在单转炉冶炼过程中SO_2烟气波动的情况下,维持正常操作的几项措施。 相似文献
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本文介绍了H_2S制取H_2SO_4的原理,采用H_2S为原料,利用丹麦托普索公司的技术H_2S进行燃烧,气体经转化器进一步反应后,被蒸气吸附冷却后生成H_2SO_4。 相似文献
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根据SO_2液相催化氧化机理,在转化器末段设置两个并联的催化剂床,周期性地通过转化气体和干燥空气。实验室试验结果表明,在不同的氧硫比、吹气比和切换周期的条件下,SO_2转化率的最大增值为1.17%~3.74%。最后提出了吹出气的利用途径。 相似文献
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我厂硫酸分厂转化升温装置为煤炉和一大一小串联的两台预热器。SO_2炉气依次在大预热器、小预热器内被来自预热炉的热空气加热后进入转化器。 相似文献