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通过对某燃煤电厂2台135 MW机组水平衡测试结果的分析,对全厂各系统用水情况进行评价,提出改进建议。进而分析火电厂的节水潜力,探讨节水途径,为火电厂水务管理提供借鉴。 相似文献
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本文根据燃煤电厂水系统水平衡特性建立了水系统水平衡优化的数学模型。通过对各种条件下模型求解结果的分析,提出了节水,减少排放,城市污水利用,以及采用提高循环冷却水浓缩倍率和零排放等运行措施,对水平衡的设计和运行均有一定的参考价值。 相似文献
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火力发电厂水平衡测试及节水分析 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了火力发电厂水平衡测试的方法,并结合电厂水平衡测试结果,分析火力发电厂节水的重点,指出冷却系统、除灰系统用水是节水潜力大的环节。同时,提出了相应的节水对策,其主要节水对策是合理调整用水设备运行,及时检修漏水设备;提高用水流量、水质计量仪表配备率、合格率,以加强用水监督;配置循环冷却水防垢、防腐处理系统,避免节水带来的负面影响。 相似文献
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针对我国西部地区富煤缺水现象,提出锅炉烟气水回收原则性工业方案。以新疆哈密地区的一台超临界660 MW褐煤机组为例,研究实施烟气水回收在技术上的可行性和合理性,并对净烟道喷淋+新建独立的闭式机械通风空气冷却和氟塑料换热器+新建闭式机械通风空气冷却塔2个方案进行技术经济对比,2个方案的收益均低于新增年运行生产成本,不具有经济效益,但该技术能明显减少电厂外来水的补充量,为当地经济社会发展节约水资源,具有良好的社会效益。 相似文献
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为了掌握大武口电厂用水的供需情况,实现水资源的优化配置及节约用水,对大武口电厂进行了水平衡测试实验.测试结果表明大武口电厂总的取用水量和耗水量是平衡的,不平衡率小于5%.同时,在试验的基础上提出了节水措施与水处理建议. 相似文献
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以某2×700 MW燃煤电厂石灰石-石膏湿法脱硫系统(FGD)为研究对象,对周期内FGD系统的用水、排水量进行了测试,并对水中Cl-含量进行检测,分析Cl-在FGD系统内部的流转情况,结果表明:在2台机组稳定运行条件下,FGD系统总取水量与总用水、耗水量基本平衡,FGD系统Cl-输入输出量基本平衡,不平衡率均小于5%。后续通过对石膏脱水系统进行改造,有效降低了吸收塔浆液中Cl-浓度,提升石膏品质,提高脱硫废水处理效率。该研究可以为燃煤电厂进行节水优化和脱硫系统降氯改造提供参考。 相似文献
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为解决燃煤电厂SCR烟气脱硝系统运行中日益突出的催化剂磨损问题,对催化剂磨损机理、成因及危害进行分析,总结出应对催化剂磨损的诊断思路和策略,并以某300 MW机组蜂窝式SCR催化剂磨损治理为例,介绍具体的解决方法及步骤。首先对催化剂层磨损分布规律进行测量统计,在确定催化剂单元体机械强度合格的同时,确认蒸汽吹灰器未对催化剂造成吹损;之后通过CFD数值模拟方法对催化剂单孔道和反应器流场进行研究,发现该机组催化剂磨损原因在于催化剂首层局部区域烟气流速不均、入射角偏斜,随即进行了流场优化设计。优化方案实施后,消除了烟气速度场高速区,矫正了入射角角度,有效减轻了催化剂的磨损。 相似文献
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分析中国和美国对燃煤电厂汞污染的治理状况,对安大略水法、30A法和30B法这3种汞监测方法进行技术性和经济性比较,从燃烧前脱汞、利用现有烟气净化装置脱汞、采用吸附剂脱汞3方面论述燃煤电厂汞减排技术,指出充分发挥电除尘器、烟气脱硫系统和选择性催化还原脱硝装置等设备的除汞作用,培养具有自主性知识产权并掌握核心技术的企业是进一步研究的课题。 相似文献
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本文简要介绍了燃煤电厂NOx形成的原因。在对火电厂炉内和烟气中脱氮技术分析的基础上,针对我国国情和现阶段我国烟气净化的发展状况,提出了烟气脱氮技术在我国的实施建议。 相似文献
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SCR脱硝技术及其在燃煤电厂中的应用 总被引:14,自引:0,他引:14
讨论了燃煤过程中NOx的形成机理、低NOx燃烧技术和现有的主要烟气脱硝技术,并针对SCR烟气脱硝技术,从SCR工艺流程、装置布置、加氨系统和催化剂型式等方面探讨了新建燃煤电厂和旧电厂改造在应用该技术时需要考虑的技术要点以及影响NOx脱除效率的主要因素,并提出了具体建议。 相似文献
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燃煤电厂湿法脱硫后湿饱和烟气的直接排放一般会造成湿烟羽现象。对烟气加热法、烟气冷凝法、冷凝再热法和膜回收烟气水分法4种湿烟羽消除技术机理进行理论分析,利用湿烟羽预测模型定量计算了4种湿烟羽消除技术的参数选择。结果表明:烟气加热法,当环境温度低于5℃,相对湿度大于40%时,烟气需要加热至100℃以上;烟气冷凝法,当环境温度低于0℃,环境相对湿度大于40%时,需要将烟气冷凝低于15.5℃;烟气冷凝再热法的冷凝温度越低,再热温度就越低,当环境温度高于5℃,烟气冷凝至40℃,再热温度不高于80℃;膜回收法,当环境温度大于15℃、水回收率达到40%时,基本无白烟产生,而环境温度低于5℃时,水回收率要达到60%以上。 相似文献
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电站锅炉排烟余热能级提升系统分析 总被引:1,自引:0,他引:1
将排烟余热用于加热凝结水,参与蒸汽回热循环,是电站锅炉排烟余热有效的利用途径之一。该文利用分析方法,建立电站锅炉排烟余热利用的通用收益模型,分析传统电站锅炉排烟余热利用系统,指出空气预热器存在较大损的缺陷。将空预器单元引入系统,组建了电站锅炉排烟余热能级提升系统,并结合某超临界1000MW机组热力参数,对其进行了收益分析计算。结果表明,排烟温度降低35℃,由于空预器单元 损失下降,与传统排烟余热利用系统相比,能级提升系统利用烟气的能级提升了1倍,机组效率提高了0.75%。 相似文献