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相似文献
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1.
冷轧板形的系统控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
许健勇  陈守群  王骏飞 《轧钢》1999,(3):49-50,54
以冷轧机组为中心,热轧,退火,平整等前后生产工序构成上下相关联的系统,分析了各生产过程对带钢板形的影响,论述了冷轧板形必须以系统的观点实行全方位控制。  相似文献   

2.
智能控制和预测控制在冷轧板形自动控制中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
将控制建模方法与预测控制思想相结合用于带钢板形自动控制,研究建立了基于神经网络的板形预测控制数学模型。模型经由宝钢1420mm冷轧实测数据仿真验证表明,预测控制模型具有较高的预测精度和较好的控制效果。  相似文献   

3.
简要介绍了现代化铝板带冷轧机高精度厚度和板形控制技术的原理和特点。分析了这些先进的高精度厚度和板形控制的关系。协调地运用各种先进的控制技术是达到铝板带冷轧机高精度厚度和板形控制的唯一途径。  相似文献   

4.
无取向低牌号硅钢片横向厚差的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
张凤泉  王宽盛 《轧钢》2001,18(6):18-20
针对武汉钢铁公司无取向低牌号硅钢产品横向厚度差较大,成材率低等问题,从热轧料横向厚度函数,板形函数和金属横向流动函数分析了影响钢板横向厚度精度的主要因素,从而可以确定热轧来料凸度及轧制参数,达到了提高钢板横向厚度精度的目的。  相似文献   

5.
基于模糊神经网络进行冷轧板形智能控制的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
针对板带轧制过程中影响板形质量的非线性因素众多、精确数学模型难以建立的特点 ,提出冷轧板形控制的模糊神经网络方法 ,建立 BP网络模型 ,应用于六辊 HC冷轧机板形控制中 ,仿真实验结果表明 ,控制效果相当好 ,其超调小、鲁棒性强 ,达到了板形在线智能控制之目的  相似文献   

6.
板形自动检测及闭环控制技术的应用   总被引:4,自引:2,他引:2  
欧阳金明 《轧钢》1999,(3):56-58
介绍了武钢冷轧厂从ABB公司引进的2套板形自动检测装置和闭环控制系统功能,并总结了在系统调节中值得注意的问题.  相似文献   

7.
文杰  张清东  饶志雄  路凤智 《轧钢》2010,27(6):28-31
针对2030mm冷连轧机轧制高强度汽车板时出现严重的边浪板形问题,现场取样、测量了典型品种高强钢板变形过程中的力学性能和温度参数,在此基础上提出了一整套高强钢汽车板冷轧的板形控制技术,包括第1~第4机架选用变接触支撑辊辊型及与其配套的工作辊凸度,将带钢横向温度分布对板形的影响补偿到高强钢板形目标曲线中,这些技术应用后使高强钢板形控制精度由原来的93.72%提高到了97.10%。  相似文献   

8.
9.
陈丹  何绪铃  高雷  郭立伟  李书昌 《轧钢》2015,32(2):32-35
轧机刚度对产品的厚度精度和板形控制都十分重要, 但轧机刚性系数不是固定不变的, 而是受现场工况和实际轧制条件所影响的, 故实际生产一段时间后, 需要对轧机刚度进行测定, 获得与现场实际生产相符的轧机刚度系数。本文在传统压靠法的基础上, 结合现场实际生产中UCMW轧机特性, 分别测量和计算了UCMW轧机中间辊在不同横移位置处的轧机刚度, 同时在测定过程中考虑了轧制力上升和下降的情况, 保证了数据的可靠性, 提高了轧机刚度计算的精确度, 从而提高了辊缝计算模型的精确度。  相似文献   

10.
王敬  张凤泉  康永林 《轧钢》2003,20(6):19-21
森吉米尔轧机广泛应用于轧制硅钢片、不锈钢、薄规格有色金属等材料;随着高速冲床的广泛应用。用户对板材的横向厚度提出了更高的要求;通过分析森吉米尔轧机辊系、凸度、轧制工艺,提出了如何用森吉米尔轧机轧制横向厚度高精度板材的方案。  相似文献   

11.
The recrystallization textures and drawability in an interstitial-free (IF) steel were investigated as a function of cold rolling reduction. The hot bands for further cold rolling were obtained by lubricated hot rolling in the ferrite region. The orientation distribution function (ODF) was applied to analyze recrystallization textures. Texture analysis showed that hot bands rolled in the ferrite region had strong {111}//ND texture component. The {111}//ND recrystallization texture of the cold rolled steel with 73% reduction displayed the highest intensity, but weakened as more cold work was introduced. The highestr-value was obtained at a cold reduction of 73% when the hot band was previously rolled in the ferrite region.  相似文献   

12.
针对某450 mm窄带钢生产线生产6.00 mm以上厚规格产品时带钢扭转导致测厚仪产生厚度测量偏差,严重影响厚度自动控制系统的正常投用,对产品厚度控制精度产生影响的问题,通过对轧件扭转前后轧件厚度的比较,实现了6.00 mm以上厚规格产品的厚度测量补偿,以此为基础实现了厚度的精确控制。现场实际生产应用表明,6.00 mm以上厚度规格96%以上达到了±50 μm的厚度控制精度,有效地保证了产品质量。  相似文献   

13.
针对某450 mm窄带钢生产线生产6.00 mm以上厚规格产品时带钢扭转导致测厚仪产生厚度测量偏差,严重影响厚度自动控制系统的正常投用,对产品厚度控制精度产生影响的问题,通过对轧件扭转前后轧件厚度的比较,实现了6.00 mm以上厚规格产品的厚度测量补偿,以此为基础实现了厚度的精确控制。现场实际生产应用表明,6.00 mm以上厚度规格96%以上达到了±50 μm的厚度控制精度,有效地保证了产品质量。  相似文献   

14.
杨喜恩  王莹  闫青华  王宁 《轧钢》2022,39(2):118-123
针对厚度0.2 mm以下极薄规格带钢在生产过程中经常出现中浪缺陷的问题,对某UCM轧机极薄规格带钢局部中浪板形缺陷与轧制过程数据进行了分析,通过工作辊温度测量与工作辊热凸度引起平坦度的有限元计算,表明中浪缺陷是由于轧辊热凸度过大而造成的。分析了轧辊热凸度影响因素,以及UCM轧机轧辊辊型,板形目标曲线,中间辊轴向横移,乳化液,中间辊、工作辊弯辊力等参数对极薄规格带钢板形的影响。结果表明:通过板形目标曲线优化设计,合理配置中间辊轴向横移量、工作辊弯辊、中间辊弯辊3种板形调节手段,增加中间辊轴向横移量,增加工作辊弯辊、中间辊弯辊负弯的调节余量,可在消除中浪的同时避免边浪的产生。同时,通过优化工艺润滑制度,降低乳化液温度到合理范围,可有效提高分段冷却的板形控制能力,使带钢平坦度回归到板形目标曲线设计范围,释放弯辊调控量。再有,通过支撑辊边部辊型优化设计,可提高辊型对边浪的抑制能力,在减少中浪的同时不产生边浪。采用上述措施,将中浪缺陷减小到5 IU以内,极薄规格带钢中浪板形缺陷问题得到了有效解决。  相似文献   

15.
楔横轧空心件壁厚变化规律实验研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
参照二次正交旋转组合设计试验法 ,对楔横轧空心件的壁厚变化规律 ,做了实验研究 ,得到具有较高参考价值的回归方程。依据实验结果和回归方程 ,对影响楔横轧空心件壁厚变化的主要因素做了分析讨论。  相似文献   

16.
采用光学显微镜(OM)、电子背散射衍射(EBSD)等研究了铌对取向硅钢冷轧过程中的组织与织构的影响。结果表明:含铌正火板和不含铌正火板经冷轧后都是条带状组织,但含铌冷轧板在宽度方向更窄。铌元素的存在对织构也具有优化作用,经过中间退火后,含铌冷轧板二次冷轧织构得到明显改善,相较于不含铌二次冷轧板拥有强度较低的旋转立方织构以及强度较高的{111}<112>织构,其取向密度最高可达12.460。  相似文献   

17.
通过SEM观察和EBSD技术研究了冷轧中碳Cr-Mo钢在600 ℃退火不同时间后的组织演变规律。结果表明,随退火时间的延长,渗碳体颗粒分布越弥散,并且球化越来越明显,变形后的铁素体条带转变为铁素体等轴晶粒。晶粒内部渗碳体颗粒较小,晶界处渗碳体颗粒较大,部分呈连续分布,且晶粒尺寸不断增大,但在退火时间小于240 min时,晶粒长大不明显,进一步延长保温时间后,晶粒尺寸增长变快。当保温时间从15 min延长到120 min和480 min时,铁素体平均晶粒尺寸从0.670 μm长大到0.732 μm和2.000 μm。在退火0~120、120~240、240~360和360~480 min时段的晶粒长大速率分别为55.7%、9.7%、74.3%和42.9%,其中0~15 min时晶粒尺寸的增长比例高达42.6%。在退火0~120 min时段,晶粒长大速率相对较大,从节约能源的角度考虑,退火时间可以定在120 min。  相似文献   

18.
研究了连续退火均热段温度和平整工艺对冷轧超低碳BH钢的组织和力学性能的影响规律。结果表明,超低碳BH钢在740~850℃之间均能完成再结晶退火,且随着均热段温度的升高,BH钢的屈服强度和抗拉强度单调下降,n值单调上升;伸长率和r值先上升后下降,并同在820℃左右达到峰值;显微硬度也呈单调下降趋势。平整伸长率由0向1.8%增加过程中,钢板的强度呈下抛物线形变化;低于0.8%时会产生屈服平台;高于1.5%时,加工硬化加剧导致强度快速上升,屈服强度可在1.2%~1.5%之间达到最低值。  相似文献   

19.
刘世敏 《轧钢》2001,18(5):57-59
为了解决高精度(J级)合金冷带在生产中常出现厚度偏差异常波动现象,对其产生原因进行了分析,并根据产生原因采取了相应的改进措施,如过共析钢开坯时压下率应大于10%、冷轧开坯带卷一般不并卷退火,退火时带卷底部垫高300mm等等。  相似文献   

20.
么玉林  李旭  王鹏飞  颜廷强 《轧钢》2021,38(5):54-58
冷轧带钢倾斜浪缺陷即带钢表面斜纹是冷连轧产品普遍存在的一种板形缺陷,其产生机理及调控手段尚不清楚。介绍了倾斜浪缺陷的特征;进行了轧制规程调整、轧机设备精度调整等轧制试验。结果表明,双边浪轧制和调节五机架前后张力对倾斜浪缺陷有较为明显的影响。综合理论分析和试验结果,认为轧机出口带钢横断面张力不均,造成张力大的部分条元延伸率大,即造成带钢横断面的金属纵向延伸率不同,不能均匀纵向流动,且产生横向流动,各条元之间产生相互作用的内应力,当内应力足够大就会引起带钢翘曲;此条元的带钢翘曲后,张力变小,相邻条元的张力变大,带钢翘曲沿着带钢纵向斜的方向移动,便产生了倾斜浪缺陷。为此,提出了采用双边浪轧制和调整五机架前后轧制张力共同抑制倾斜浪缺陷的方法,试验结果表明倾斜浪缺陷改善明显。  相似文献   

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