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1 引言
目前生产工艺不断成熟、技术装备水平日渐提高,立磨用于生料粉磨以其粉磨效率高、烘干能力强、节能环保、投资费用低等诸多优势而受到了广大业主和设计单位的青睐,在物料易磨性和磨蚀性允许的前提下,新、扩建的2 500t/d及以上规模生产线的原料制备系统几乎都采用了立磨粉磨方案.传统设计中,窑磨一体机的生料立磨粉磨系统通常采用三风机系统,即利用高温风机出口废气为原料烘干热源,经立磨研磨至合格细度和水分的生料与废气首先经细粉分离器分离,大部分废气由高压循环风机送入收尘设备进行净化处理,少部分废气通过循环风管返回磨内.整个生料粉磨及废气处理系统包括高温风机、循环风机及窑尾废气风机等三台大型风机,故简称为三风机系统(见图1). 相似文献
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<正>我公司5000t/d生产线高温风机及生料立磨循环风机因风机效率较低,为提高风机效率,降低电耗,于2014年11月对高温风机及立磨循环风机进行了技改更换。在技改中对风机叶轮及联轴器调整方法进行了改进,取得较好的效果。原风机调整如图1所示,先调整叶轮主轴的水平。理论上要求调整主轴与电机轴水平成一条直 相似文献
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<正>我公司5 000t/d生产线F型高温风机及生料立磨循环风机风机效率较低,为提高风机效率,降低电耗,2014年11月更换高温风机及立磨循环风机。在此过程中对风机叶轮及联轴器调整方法进行了改进,取得了较好的效果。1原风机调整方法原风机调整方法见图1,先调整叶轮主轴的水平。理论上要求调整主轴与电机轴水平成一条直线,水平度在0.2mm/m内,两支座的标高误差在0.5mm以内,且传动端高于固定端。但因为叶轮的重力使轴偏转造成联轴器 相似文献
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笔者从节能的角度,对各种原料磨系统进行了电耗分析,论述了辊压机终粉磨系统的节能优势,对传统的立磨提出了改进意见;建议重新认识"二风机"系统,建议磨停时采用"单风机"系统。 相似文献
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立磨的辅助设备是为立磨的安全可靠运行提供润滑、冷却、密封和施加研磨压力的一组设备,以我公司ATOXR-50型立磨和MLS4531型立磨为例,其辅助设备通常有:密封风机、主减速器润滑站、张紧站(或液压站)、磨辊润滑站等。现将我公司辅助设备常见故障及处理经验介绍如下。1密封风机密封风机的作用是向磨辊轴承气封腔鼓入一定压力的气体,使气封腔里呈正压,防止磨机跳停或运行中偶尔出现的正压气流携带粉尘进入轴承腔里损坏轴承。其常见故障是密封风机电流波动和密封压力低报。中控显示密封风机电流降低性的波动,则多为风机三角… 相似文献
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福建省泉州美岭水泥有限公司二线生料立磨因超产幅度较大,运行风量较高,立磨进出口压差偏高,导致循环风机、立磨选粉机运行负荷也偏高。为优化立磨运行技术经济指标,该公司对立磨选粉机结构、立磨风环调风板以及立磨下壳体风道等进行了技术改造。原料立磨减阻改造后,立磨压差下降,单位生料循环风机电耗降低0.82 kWh/t,经济效益明显。 相似文献
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烧成系统废气处理工艺计算及配置 总被引:1,自引:1,他引:0
烧成系统废气处理的工艺设计优劣,直接影响除尘效果的好坏和能源效益的高低,因此合理的工艺计算和系统配置非常重要。文章详细地介绍了废气增湿塔的喷水量计算方法;探讨了立磨系统增湿塔的合理位置、风机的节能运行以及尾卸或中卸磨系统的工艺设计:同时对增湿塔系统的自控操作也进行了分析研究。 相似文献
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<正>S厂5000t/d生产线生料立磨为ATOX50立磨,采用三风机系统。主电动机额定功率3800kW,额定电压6000V,额定电流431.7A,循环风机功率3400kW,电流380.9A,系统风机功率710kW,电流 相似文献
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在水泥生产过程中,风机最具节能空间。由于其装机容量约占全厂总装机容量的25%~30%,同时风机在选型计算时通常都留有一定的富余量,因此在生产过程中,由于受多种复杂因素的影响,风机的运转负荷率偏低,从而导致“大马拉小车”的现象存在,一般约有15%~30%的节能空间。因此风机节能,对降低吨水泥成本,提高企业竞争力,有着重要意义。为此,2015年我公司对3050 DIBB50生料立磨循环风机进行节能改造,现已取得了显著的经济效益。 相似文献
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ATOX50立磨给料系统配套使用的回转锁风阀,因原材料水分大、含泥量多等原因,使用效果不好,被迫停用。后在回转阀旁边改造了一套旁路下料系统,但仍存在系统漏风、漏料较严重的问题。经过考察,最终决定采用新型立磨密封式给料机。技改完成后,有效解决系统漏风、无法连续稳定运行的问题,系统漏风明显改善,立磨台时产量稳定提高,窑尾废气风机、循环风机主电动机电流明显降低,节能效果明显,取得了良好的效果。 相似文献
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