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本文介绍了采用电弧炉冶炼和钢包底吹氮搅拌,采用R6m连铸机生产150×150mm方坯,用高速线材轧机生产Φ6.5mmQ195L盘条的生产工艺。用该工艺生产的盘条,其产品质量完全符合GB/T701-1997标准,可以满足拉丝要求。 相似文献
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分析了可能造成Q195盘条组织混晶的因素,确定盘条轧后冷却不均导致通条性差是产生混晶现象的主要原因。通过改进轧后冷却工艺,由自然冷却改为风机先快速冷却、后缓慢冷却的方式,抑制成品高温阶段粗晶形成。通过优化工艺,基本消除了成品混晶现象,保证了成品拉伸的均一性。 相似文献
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冷却方式对Q195线材的力学性能有很大影响,冷速过快和过慢都会对Q195线材组织和力学性能产生不良影响,本文在实验基础上对Q195线材轧制过程中的冷却工艺进行了调整,改善了Q195线材组织和力学性能。 相似文献
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广钢采用高炉铁水→转炉冶炼→吹氩、喂丝→连铸→高线轧制工艺流程,试验生产的Q195L盘条存在抗拉强度高、延伸率低和拉丝断线多等问题.通过研究盘条产生表面缺陷的原因,优化冶炼和连铸工艺,特别是优化了脱氧工艺和钢水活度氧的控制范围,严格出钢档渣工艺等,有针对性地制定冶炼、连铸、轧制生产的工艺保证措施.规范操作,提高了Q195L盘条的拉拔性能. 相似文献
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采用酸洗、光学显微镜以及扫描电镜—能谱(SEM+EDS)等方法,分析了Q195冷镦钢轧材及冷镦试样的表面质量、裂纹形貌、金相组织、氧氮含量和非金属夹杂物对冷镦钢开裂的影响。结果表明,钢中T[O]含量为154×10-6,钢中夹杂物含量较高;在轧材裂纹处发现大尺寸夹杂物,同时在轧材靠近边缘1/4处发现较多大尺寸夹杂物聚集分布现象,其成分与连铸结晶器保护渣成分相似,大型夹杂物在冷镦过程中引起应力集中从而导致和加剧冷镦开裂程度。同时由于轧制工艺控制不当,使得产品表面形成折叠缺陷,产生180°通条对称纵裂纹,是导致冷镦开裂的主要原因。 相似文献
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介绍新余钢铁有限责任公司在生产Q195L拉丝用钢中存在的主要问题。通过优化钢中的化学成分和炼钢的脱氧工艺,改善了Q195L钢的质量,提高了成材率。 相似文献
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鞍钢第一炼钢厂生产的!195F钢近一时期废品率较高,给生产和经济效益带来一定的影响,经过对生产过程及生产数据进行分析,找出了产生废品的原因及解决的措施。 相似文献
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为了找出冷轧Q195窄带钢表面产生起皮、麻点等缺陷的原因,采用SEM和EDS方法对某厂生产的Q195冷轧带钢表面缺陷试样进行了分析,同时对Q195热轧带钢进行对比分析。结果表明,Q195冷轧带钢出现缺陷是由于铸坯中含有较多的夹杂物以及加热、除磷等因素导致的。结合生产实际,从冶炼、加热、除磷等方面提出了防范措施,对现场生产具有很大的指导作用。 相似文献
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刘建丰 《冶金标准化与质量》2001,39(2):17-21
叙述了拉丝用低碳钢热轧圆盘条标准的制定过程,分析了同类产品标准参数的对比情况及发展趋势,对拉丝用低碳钢盘条标准实施、修订提出探讨. 相似文献
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