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所介绍的数控角钢冲孔生产线是配合普通开启式冲床设计的,数控系统采用通用的数控车床用数控系统,对设备的设计和实现进行了详细的说明,该设备所生产出的产品能够达到相关行业(以铁塔制造业为例)的冲孔精度。 相似文献
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研制了一种能自动冲孔、送料、卷料的聚酰亚胺薄膜冲孔机,采用PLC控制和伺服电机驱动的自动送料、卷料、机构.实际应用结果表明:该冲孔机性能良好,成功解决了聚酰亚胺薄膜冲孔的难题,有效解决了聚酰亚胺薄膜冲孔精度低,误差大,废品率高,人工操作,冲孔速度慢等问题,提高了冲孔质量和生产效率,工程应用中效果很好.这对聚酰亚胺薄膜的实际应用有很大的实用价值. 相似文献
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为了研究放电能量对AA5182铝合金板电磁冲孔质量的影响,在不同放电能量(3 kJ、4 kJ、5 kJ、6 kJ)下对2.0 mm厚的AA5182铝合金冷轧薄板进行了电磁冲孔试验,并就尺寸精度、表面光洁度、微观形貌及显微硬度等方面开展质量评估。结果表明,放电能量对电磁冲孔质量有显著影响。随着放电能量的增加,电磁冲孔的尺寸精度、表面光洁度、微观形貌和显微硬度都得到一定程度上的提升。相较于3 kJ来说,放电能量为6 kJ时,电磁冲孔的尺寸偏差降低74.36%~91.32%,表面粗糙度值降低33.33%~45.92%,微观形貌质量(光亮带高度)提升47.56%~63.39%,显微硬度值提升6.74%~6.98%。因此,可以得出结论,随着放电能量的增加,AA5182铝合金板电磁冲孔质量得到明显提升。此外,通过本研究可以为电磁冲孔技术在汽车工业领域的应用提供一定的参考依据。 相似文献
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分析了双端反激变换器的工作原理,设计了双端反激变换器的硬件电路,采用PWM电流型控制芯片UC3842对电路进行控制,使用Saber仿真软件对本设计进行仿真实验,给出了相关实验波形及数据并进行了分析,实验结果说明基于UC3842控制的双端反激变换器的正确性和优越性。 相似文献
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传统钻、铣加工方法,对于需要长薄管冲孔加工,效率低,难以满足大批量生产的要求。薄壁管冲孔模设计涵盖对冲孔方式的选择到模具的分析,以及对管件和凸模的受力分析。通过对市场的调研和满足加工需求,首先对凸凹模以及冲头的选择进行分析,同时满足大批量生产和不出现凹坑和缺陷,选择了无凹模冲孔加工。其次,对旋转进给装置进行优化,其内部的蜗轮蜗杆装置能够使工件按需求任意旋转和轴向移动,解决了传统冲孔机单向冲孔的弊端。动力排冲系统为整体工作正常运行提供动力,自动上料系统提高自动化程度,相比传统冲孔机减少了劳动力。通过4个主要模块的协同工作,打破原本固有的单孔冲孔或单一角度的冲孔,完成对薄壁管的高效精准的工作。此冲孔模是专门为管壳类长薄壁管冲孔开发的模具,在传统冲孔方式上通过创新、改进,提高了工作效率和自动化程度。 相似文献
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纹版自动冲孔机是提花织物纹制工艺自动化系统中的重要组成部分。为了满足纹版冲孔的各种工艺要求,它的机构复杂、零件繁多,这就对纹版自动冲孔机的设计提出了较高的要求,不仅要求动作可靠,使用方便而且还必须具有良好的维修性能。 相似文献
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