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针对三宝钢铁有限公司电炉炼钢工艺发生变化,原有的除尘能力难以满足越来越高的环保要求,通过电炉除尘系统的改造和增设余热锅炉系统回收烟气余热产生蒸汽,不仅使得电炉除尘系统更高效、经济、环保,也提高了电炉炼钢能源循环利用。 相似文献
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电炉燃烧沉降室的设计对电炉烟气除尘,特别是采用了电炉烟气余热回收系统的电炉烟气除尘有重要影响。讨论了电炉烟尘沉降速度的计算方法,分析表明应根据氧化期的烟气量、烟气平均温度和烟尘粒径分布计算确定燃烧沉降室沉降速度。当电炉烟气采用余热回收系统时,应当增大燃烧沉降室的流通面积。 相似文献
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介绍了衡钢大管坯项目90t超高功率电炉除尘系统的设计、工艺流程、自动化控制和使用除尘系统值得注意的关键技术包括除尘器过滤布袋滤料的材质、清灰技术和烟气温度.衡钢大管坯项目90t超高功率电炉除尘系统已投运6个多月,加料、冶炼熔化、强吹氧脱碳和出钢过程中,除尘效果良好,系统运行稳定.电炉正常运行的情况下,可不需人工干预,完全实现自动控制,与一炼钢除尘系统相比优势十分明显.实践表明,该系统的投入运行,彻底改善了电炉炼钢对环境造成的污染,提高了生产技术水平,收到了很好的经济效益和社会效益. 相似文献
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工业硅电炉烟气除尘系统设计 总被引:2,自引:1,他引:2
介绍了工业硅电炉烟气的产生,电炉烟气和烟尘的特性。工业硅电炉烟气除尘系统常见流程,除尘系统的控制,系统中的主要设备空气冷却器、旋风除尘器和袋式除尘器的性能及选择方法。并对粉尘加密作了简要介绍。 相似文献
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随着宝钢电炉生产工艺发生较大的变化,原有的老电炉和余热回收除尘系统的除尘能力难以承担烟气高负荷排放以及环保较高要求,因此需对其进行适用性系统改造。通过对老电炉和余热除尘系统升级改造及增设新除尘系统,不仅使得电炉除尘系统更高效、环保,而且实现了系统集中控制的功能。目前系统运行状况良好,烟气排放达到工艺考核指标,完全满足现场生产的要求。 相似文献
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淮钢70t电炉随着生产率的大幅提高,除尘系统能力不足,大量高温烟气余热浪费等问题同时也暴露出来,为此,结合设备、工艺特点,采用先进技术,对电炉除尘系统进行了技术改造,既治理了烟尘同时又回收了高温烟气余热,实现了电炉的负能除尘。 相似文献
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通过对110t电炉除尘系统的优化设计,减少系统运行故障点,提高对高温烟气的捕集能力,合理控制各阶段的烟气温度,净化厂房内的环境,并在实际运行中产生了很好的效果。 相似文献
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半密闭集烟罩,长袋低压脉冲袋式除尘器应用在5吨炼钢电炉烟气治理上,可提高电炉烟气的捕集,使除尘系统在低阻、中温、大流量的状态下运动,能节能省投资,占地面积小,除尘系统运行能耗低。 相似文献
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半密闭集烟罩、长袋低压脉冲袋式除尘器应用在10吨炼钢电炉烟气治理上,可提高电炉烟气的捕集率,使除尘系统在低阻、中温、大流量的状态下运行,能节省投资,占地面积小,除尘系统运行能耗低。 相似文献
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炼钢厂电炉产生大量烟气直接被干式布袋除尘系统处理,针对烟气中含有大量的热能,提出热能回收利用方案:采用热管式余热锅炉回收一次烟气中的高位热能;热泵机组挖潜二次烟气中的热能,并分析方案带来的经济效益。 相似文献
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安阳钢厂100t电炉工程经过多轮的对外技术谈判,最终确定采用100t带指形托架的交流竖式电炉,电炉从德国FUCHS公司引进,而电炉除尘是由我院自行设计。该工程于1999年11月18日热调试成功并出钢。除尘系统至今运行良好,环境护达到预期效果。本文介绍竖式电炉的特点及其烟气的除尘设计特点。 相似文献
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基于对电炉炼钢发展历史及现状的介绍,详细分析各种废钢预热型电炉的炉型、设计特点和应用效果,重点以对比分析除尘效果讨论电炉烟气除尘系统工艺路线的选择。分析认为:应根据电弧炉型式、现场场地、规格、工艺条件以及排放要求确定电炉除尘方式;应根据最大装料量、最大脱碳速度、吹氧强度等多种因素确定电炉的炉气量;应按最不利的氧化期工况设计炉内排烟量。 相似文献
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钛冶炼厂15 t电炉采用"半封闭导流罩+屋顶排烟罩"的除尘方式,尤其是氧化期,电炉产生的二次烟尘量较大,当受到横风影响时,烟柱偏移至屋顶罩外,导致屋顶罩烟气捕集效果较差。通过增设移动式集烟罩后,对冶炼过程中的烟气实施了有效密闭式捕集,解决了烟气外溢情况。 相似文献
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